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望选厂电耗分布及节电探讨.docVIP

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望选厂电耗分布及节电探讨.doc

望选厂电耗分布及节电探讨   【摘 要】根据国家提倡节能减排要求,结合望峰岗选煤厂的实际情况,分析阐述电耗分布,提出节电降耗的几点对策与措施。   【关键词】望选厂;电耗分布;节电探讨   我国目前电力紧张,2012年度上调两次电价,这无疑增加了选煤厂的生产成本。望选厂设备多,生产工艺复杂,且洗选原煤煤质不稳定,因此实际产生的吨煤电耗也随之波动较大。2012年11月份,吨煤电耗为14.33KWH/T,12月份为11.21KWH/T,12月份较之11月份降低3.12 KWH/T,成本降低约2元/吨,若入洗原煤量32万吨,则节约64万元。因此从企业的经济效益出发,分析选煤厂电耗分布,制定合理可行的节电措施尤为重要。   1 望选厂的电耗分布   1.1 我厂的高压供电系统分为两部分   一是从望变引入的6KV线路611#、614#,直接进浮选高压室。6KV系统负荷如下:   (1)转供工房用两条高压线路,分别为东工房和矸石村变压器;   (2)转供水厂电源;   (3)5T电源,主要供四合院电源,1#箱变备用电源,3135电动葫芦,老厂房照明等。   二是从矿变110/10KV变电所引入的10KV线路33#、34#两路进线。目前,我厂所用的电源基本为10KV线路所供,高压负荷具体有:   (1)生产用变压器11台;   (2)锅炉房用两台变压器;   (3)厂前区行政楼等用2台变压器;   (4)13台高压电机。   1.2 分系统讨论电耗分布   2012年全年度,望选厂生产用时,入洗原煤3221183吨,生产用电的吨煤电耗约为12.01KWH/T。   其中各系统用电量如下:   由上表可以看出,水洗系统用电比重较大为87.3%,其次为装运系统。要想降低吨煤电耗,必须结合洗选工艺、设备运行状况、生产实际等多方面进行考虑,权衡利弊。   2 节电探讨   降低电耗就是最大程度的利用各种举措增大电能的利用率。主要从洗选的过程控制、电气设备的维护等方面进行探讨   2.1 洗选过程控制   (1)保证设备的正常运行,避免出现设备空载运行,选煤厂由于其生产是一个连续的工艺流程,因此一旦出现空载现象,随之而来的是一个或多个系统的设备或多台设备同时进入空载状态。因此对电能的浪费相当大。其实设备空载运行时,拖动电机并不处于真正的空载状态,它还在克服设备的阻力在做功。中小型电机的空载电流约是其额定电流的30%左右, 所以空载时,电机损耗的电能是正常运行时的30%,浪费电能还是相当严重的。   因此日常生产过程中,应该根据原煤仓存情况,合理的组织生产,避免系统开空车,实现选煤工艺的自动调节与控制,对各重要工序进行全程监督,合理指挥生产,缩短启停车时间,实现集中连续的生产。   (2)我厂设备多且洗选工艺复杂,原煤入洗量在700t/h的情况下,洗选1万吨煤,需要14个小时,而当入洗量在500t/h的情况下,洗选1万吨煤,则需要20个小时,这多出来的6个小时,无疑增大了电能的浪费。   因此在洗选工艺和各项指标允许的情况下,最大限度的提高原煤入洗量,集中控制,提高生产效率,提高电能的利用率。   2.2 设备维护:   只有设备正常运行,才能保证顺利生产。   (1)加强设备巡回检查,切实做好设备的计划性检修工作,提高检修质量,保证设备完好运行,避免因设备出现问题而造成正常生产被打断,造成设备重复启动,皮带重载启车。加强重点设备的维护,尤其是末端设备的维护,避免由于末端设备故障停车,造成整个系统的集控带停。   (2)正确处理生产与检修的关系,合理利用峰谷电时,做到既能集中原煤保证连续生产,每天又能安排必要的停产检修时间,使设备得到必要的保养和维护。峰谷段的电价差较大,峰段和谷段的价差有时可以达到0.6元/吨,如果能够合理的利用时段进行生产,可以最大程度的降低电耗成本,实现利润的最大化。   (3)在初期的设备选型过程中,设计者往往过多地考虑满足生产需求,因此选择电机时宁大勿小,其实多数生产过程中负载是达不到额定值的,其结果是在生产实践中被证实为大马拉小车。以大拖小的设备之所以浪费电能,根本原因在于电机的负荷率越低,其功率因数越小,无功损耗增加,浪费了电能。因此测量核实设备的负荷率,对于不匹配的电机进行技术分析,已发现的较为突出的以大拖小的设备加以改造,为其选用合适的替代电机。   (4)功率因数低,增加了企业的电费支出。变压器的容量S是有限的,我们知道P=Scosφ,功率因数cosφ的高低,直接影响变压器的有功功率输出。也就是说,一台1000KVA的变压器,当功率因数为70%时,其有功功率输出为700KW,如果提高功率因数到90%,则变压器就可以提供900K

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