浅谈无料钟炉顶齿轮箱的工艺改进.docVIP

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浅谈无料钟炉顶齿轮箱的工艺改进.doc

浅谈无料钟炉顶齿轮箱的工艺改进   摘 要:本文针对邯钢西区3200立方米高炉齿轮箱寿命短的现状,提出齿轮箱冷却水由净化水改为软水,同时增加了氮气冷却装置的方案。有效的降低了齿轮箱的温度,提高了齿轮箱的使用寿命,节约了氮气使用量。   关键词:齿轮箱;软水;氮气冷却;外部冷却   中图分类号:TF573 文献标识码:A   邯宝公司炼铁厂1#高炉于2008年4月18日投产,2#高炉于2009年4月21日投产,均是3200m2并罐无料钟炉顶,齿轮箱是罐式炉顶的核心设备,由齿轮箱与行星减速机两部分组成,其零部件加工工艺复杂、装配精度高,在重载、压力高、多粉尘温度高的炉内工作,安装在高炉的炉顶钢圈上,高炉生产所用的物料全部由齿轮箱控制,通过布料溜槽的旋转或摆动,可实现定点、环形、扇形、和螺旋4种布料方式,还可以向中心部位加料。因此,齿轮箱能否安全稳定长寿命的运转,直接关系到高炉的稳定生产。   1 投产运行后存在的问题   1#高炉投产后由于长期生产不顺,炉况不稳定,时常出现气流、悬料等现象,炉顶温度偏高,有时达300℃以上,同时,由于齿轮箱冷却水温度及密封用氮气温度较高,导致齿轮箱内部结构烧损变形,α、β电机转动时,电流偏高,齿轮箱内部齿轮卡阻现象时有发生。为保证炉况稳定,消除设备隐患,炼铁厂于2010年6月23 日,利用高炉定修机会将其更换,使用寿命仅为两年零两个月。2#高炉投产后,也时常出现炉顶温度偏高现象。齿轮箱作为炼铁厂3200m3高炉关键重要设备,直接影响着高炉的稳定顺行,一台齿轮箱设备采购价约600万元,为防止2#高炉出现1#高炉类似情况,延长齿轮箱使用寿命,我们从多方面采取措施加以改进,确保齿轮箱使用寿命达五年以上。   原设计的齿轮箱内部循环水采用净化水,净化水含有大量的钙、镁离子,受热后析出,产生结垢,容易堵塞齿轮箱内部的冷却水管或在冷却水管的内表面结膜,导致冷却效果变差,从而使齿轮箱内部工作温度升高,缩短设备使用寿命。   齿轮箱内部循环水冷却采用板式换热器冷却,冷却介质采用炉喉钢砖用的净化水,净化水温度较高,回水不畅,冷却效果不好;为防止高炉内部高温带尘煤气进入齿轮箱内部齿轮和轴承内,齿轮箱内通低压氮气密封,然而由于齿轮箱用密封氮气与厂区内低压管网共用一路氮气,从东区35000m3制氧站铺设到西区高炉炉顶,管线距离长,并且管道无保温设施,夏天温度较高,氮气温度达50℃以上,同时由于管线用户较多,压力波动较大,夏天齿轮箱内部工作温度达55℃以上,α、β电机旋转电流时常偏高,严重地影响高炉正常生产,同时,齿轮箱时高炉关键重要设备,不仅设备采购费用大,而且齿轮箱一旦出现故障,直接影响高炉的正常生产。   2 采取的措施和改进方案   2.1 将齿轮箱内部循环的工作介质净化水改为软水   在风口小套冷却用的0.16MPa的高压软水供水环管上引一支管至齿轮箱冷却水补水罐,并在管线上安装减压阀调制设定压力,在补水罐水位低时,打开自动补水阀门对补水罐补水,将原净化水补水阀门关闭,彻底将齿轮箱冷却循环的工作介质进行更换,消除齿轮箱冷却水管结垢现象,提高冷却效果。   2.2 对齿轮箱的板式换热器冷却介质进行更换,将净化水更改为一次软水   每座高炉在能源中心补水泵房再增设两台软水加压泵,将一次软水从循环泵房铺设φ159×8供水管,φ108×6回水管各一支送至高炉37米平台,与在用水管道连通,如图1所示,关闭阀1、阀2,打开阀4、阀5,用一次软水代替净化水,单独供水冷却齿轮箱循环水,换热后的一次软水返回软水泵站,作为冷却壁闭路循环补水或净环水的补水,也不浪费水源。一次软水温度低于20℃,不仅能够对齿轮箱内部循环水进行有效冷却,同时与高炉冷却壁水系统进行彻底分离,各自供排水互不干扰,提高安全运行程度(如图1)。   2.3 对齿轮箱密封氮气进行冷却   齿轮箱密封用氮气是从老区35000m3制氧站引出,铺设管线较长,并且管道也没有采取任z何保温隔热措施,到夏天时氮气温度达50℃以上。如图1所示,在高炉炉顶安装氮气冷却器,利用新增的软水冷却水管分支出两根进回水管,进入氮气冷却器,使氮气冷却降温后再进入齿轮箱,冷却后的氮气温度降低到40℃以下,从而进一步的改善齿轮箱工作环境。   2.4 降低炉顶温度,对设备增加外部冷却   针对炉顶温度偏高的问题,工艺操作技术人员优化炉内操作,降低炉顶温度。改变炉顶打水温度,将原当炉顶温度大于250℃开始向炉内打水,降低至200℃,从而有效地防止炉顶温度过高。同时改变炉顶布料制度及优化炉料结构等多方面采取措施,降低顶温;另一方面,在齿轮箱外部增设喷淋管,将炉候钢圈传递给齿轮箱的温度及时冷却清除,从而降低齿轮箱的工作温度,改善其工作环境。   3 效果分析

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