660MW超临界直流“W”火焰锅炉的燃烧调整.docVIP

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660MW超临界直流“W”火焰锅炉的燃烧调整.doc

660MW超临界直流“W”火焰锅炉的燃烧调整   摘 要:国电南宁发电有限责任公司1、2号锅炉使用的是东方锅炉厂(简称东锅)生产的DG1950/25.4-Ⅱ8“W”火焰锅炉。本文详细介绍了我厂660 MW”W”型火焰锅炉的运行情况及通过对制粉及燃烧系统优化调整,提高锅炉效率,降低机组煤耗,寻求现有煤质下锅炉最佳运行工况,保证锅炉安全经济稳定运行。   关键词:660MW;W火焰锅炉;燃烧;优化调整   中图分类号:TK22 文献标识码:A   目前,我国运行的W型火焰锅炉中普遍存在着燃烧效率低、飞灰含碳量大、排烟温度高、NOx排放过高、结焦严重、燃尽率低等问题。本文结合南宁电厂660MW“W”火焰锅炉的特点及运行分析,针对锅炉燃烧存在的问题,进行了大量的燃烧调整实验,改善了机组安全经济状况。   1 锅炉设备及主要性能指标   1.1 设备概述   国电南宁发电有限责任公司2×660MW工程锅炉为东方锅炉(集团)股份有限公司的国产超临界参数复合变压本生直流锅炉,锅炉型号DG2141/25.4-Ⅱ12型,锅炉为一次再热,平衡通风,固态排渣,露天布置,全钢构架,全悬吊结构,“Ⅱ”型直流锅炉,“W”型火焰燃烧方式。其主要设计参数如下表1(设计煤种):   1.2主要燃料特性   本工程设计煤种为兴仁无烟煤, 校核煤种Ⅰ为无烟煤:烟煤为8:2,校核煤种Ⅱ为六枝无烟煤,燃煤煤质特性如表2。   1.3 燃烧设备   燃烧系统配有24只双旋风煤粉燃烧器;每台磨煤机带4只煤粉燃烧器。双旋风煤粉燃烧器顺列布置在下炉膛的前后墙炉拱上,前、后墙各12只,水冷壁上还布置有26只燃烬风调风器,前、后墙各13只。   锅炉配置双进双出钢球磨冷一次风机正压直吹式制粉系统,由2台双动叶可调式一次风机,6台BBD(MGS4360)型磨煤机,5台磨煤机就可以满足锅炉MCR负荷。   2 制粉系统优化调整   锅炉燃烧调整的是在实质煤质条件下,优化锅炉运行方式和参数,减少飞灰和排渣,提高锅炉效率。试验前利用停磨机会对各台磨煤机回粉管、分离器挡板进行了清理检查。   2.1 一次风调平   通过观察发现各磨煤机出口静压偏差较大,因此在磨煤机80%以上出力下,采用防堵靠背管实测各磨煤机出口粉管的动压值,并通过粉管上的可调缩孔调平了各管动压,保证了磨煤机各粉管出力的均匀性。   2.2 煤粉细度调整试验   分离器挡板调整主要磨煤机分离器挡板调整至开度为4.5,维持磨在150A-160A左右,此后通过定期加直径为50mm的钢球保证磨煤机电流控制在150-155A之间,通过调整各制粉系统细度总体下降,但调整初期煤粉均匀性仍较差,后期随着制粉系统的运行,磨煤机内大小钢球配比逐步趋于合理,煤粉细度得到下降且均匀性也得到提高,图1是制粉系统调整前、调整初期、调整后期各一次风管煤粉细度一周内日平均值的比较:   3 燃烧优化调整试验   南宁电厂当前正常运行时采用石油焦与无烟煤及高硫煤的掺烧,此次针对煤质特性主要进行了不同石油焦掺烧方式掺烧试验。   3.1 燃烧优化调整实验结果   主要进行了变AB挡板开度,变容量风门、变氧量及不同掺烧方式下试验,其中工况1、工况2为未经调整原始工况。   3.2 试验结果   (1)变AB挡板开度   AB挡板用于调节拱上乏气及煤粉喷口环形二次风风量。工况3为在工况2的基础上开大AB挡板开度,工况说明及测试结果见表3。从表中可看出AB挡板开大有利于火焰中心的下移,延长了石油焦在炉内的停留时间,有利于石油焦的燃尽。   (2)变乏气风挡板开度   工况4为在工况3的基础上关小乏气挡板开度至20%,乏气挡板关小有利于提高一次风喷口刚性,增加下冲力。测试结果表明,当前工况下乏气挡板开度减小后,飞灰基本不变的情况下,排烟温度得到下降,锅炉效率也有所提高。   (3)变消旋页片开度   消旋叶片用于调整风粉混合物的旋流强度及气流的形状,工况5为在工况4基础上将消旋页片由7格下放至3格,消旋页片下放减小了旋流强度,提高了一次风刚性,结果表明,飞灰可燃物及排烟温度均得到了下降。   (4)变氧量运行   工况6至工况11为不同氧量下测量结果,从结果可看出,氧量的增大有利于石油焦的充分燃烧,但相应排烟损失及NOX排放会增加。建议运行中空预器入口控制氧量在3.5%—4.0%之间。   (5)不同掺烧方式下的对比   工况12至工况16为不同负荷及不同比例下石油焦与低卡煤分磨掺烧结果,工况6至工况11为石油焦与无烟煤(石油焦与低卡煤均匀混合)掺烧,从表3-1中可明显看出分磨掺烧后飞灰燃尽率明显提高,同时排烟损失变化不大。   4 结论及建议   (1)通过燃烧优化调整,燃烧稳定性得到

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