抗磨自修复剂的应用.docVIP

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  • 2017-06-09 发布于北京
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抗磨自修复剂的应用.doc

抗磨自修复剂的应用 【摘 要】本次抗磨自修复剂的应用选在氰化再磨球磨的减速机端。随着减速机使用时间的增长,齿轮磨损日益增加。带来了更多的机械磨损。通过使用耐磨修复剂,减少机械损耗,从而达到节约电能的目的。 【关键词】抗磨自修复剂;减速机;机械损耗 1.机械损耗 1.1磨损的危害 全世界能源消耗的三分之一以上用于克服摩擦力,一般机械设备中80%的零件时由于磨损而失效。全世界全部生产能源所产生的能量有33-35%消耗在摩擦上,造成设备失效的三个主要原因磨损排在首位。延长设备使用寿命最好的方法就是润滑。西方国家在四、五十年前就提出里润滑经济的理论,经济效益得到快速发展。 1.2润滑经济 润滑经济是推广运用先进润滑技术,减少摩擦、磨损、降低设备事故、延长设备使用寿命,节能减排,达到提高经济效益之目的。 1.3摩擦 摩擦又分为内摩擦、外摩擦、滑动摩擦、滚动摩擦、静摩擦、动摩擦等,摩擦造成磨损,磨损是由于摩擦而造成摩擦副表面材料的损失或转移。 2.关于抗磨自修复剂的实验及数据 2.1试验对象: 三山岛金矿选矿车间磨浮工段氰化球磨机(210KW)减速机。 2.2试验过程: 2012年12月28日选矿车间协同磨浮工段,就磨浮工段南台氰化球磨机减速机加注抗磨自修复剂进行跟踪试验。加注前,由选矿车间技术人员于2013年1月17、18日对其进行不定时,同一时长数据监测,测得数据如下(转速作为参考值): 球磨机电度表:电流互感器变比600/5,精确度为0.01。表格中“时间”一栏为照片确认的时间点。由于现场测得的空载数据和满载数据的电表底差均为0.35-0.36,数值基本稳定,为不影响生产,以下所测数据均为正常工作状态下测得。(下同)2013年1月18、19日上午分两次加注抗磨自修复剂,通过20天的运转。 2.2.1加入修复剂前数据跟踪如下: 3.经济效益分析 球磨机加入修复材料正常运转后: 仅每小时的平均电度表值从1.057降到1.01,节电率为(1.057-1.01)/1.057 4.5% 此台设备1年总节电费为: 360天×24小时×210KW×4.5%×0.8元/度 65318.4元/台 每年正常维护保养此台球磨机需加入抗磨修复剂15瓶,费用为15瓶×750元/瓶 11250元,仅节省电费一项收益为5万元以上。 修复齿轮,延长油品使用寿命:一年消耗约一桶油3000元,可节省1500元; 试验结论: 通过对球磨机设备添加修复剂前后及其电镀表的跟踪,验证得出修复剂有显著的节能效果: (1)节电效果,平均节电达4.5%。 (2)对减速箱内的齿轮有明显的修复作用,对减速箱输出轴磨损后漏油现象也有很好的修复和止漏作用,简单高效的延长设备使用寿命。

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