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浅谈40.00R57成型机的数次改进.doc
浅谈40.00R57成型机的数次改进
【摘 要】40.00R57成型机是巨型子午线工程巨型轮胎的核心设备,目前在国内属于实践阶段,在巨型子午胎领域全国技术领先。在生产过程中,为了提高设备的利用率、质量和产能,降低设备的后期维修频率,我对这台成型机做了多次整改。改进翻胎机构涡轮的固定方式,解决了固定螺杆多次断裂的难题;改进了一段贴合鼓主轴支架的固定方式,解决了因主轴下垂导致轮胎部件贴合头尾偏差问题;供胶挤出机旁压辊配合方式的整改,大大的降低了设备的停机时间;气环密封圈的改进,解决了气环漏气导致风压下降的问题。改进后,降低了设备的故障率,提高了生产效率,使轮胎产量质量得到了显著提高。
【关键词】成型机;翻胎机构;涡轮;贴合鼓;主轴支架;挤出机;旁压辊 气环;斯特封
40.00R57成型机是国内首台57英寸子午线工程轮胎成型机,成型方式分为两段进行。一段成型,是将轮胎的气密层和骨架材料钢丝帘布和钢圈在贴合鼓上贴合成型,再经过传递环输送到成型鼓,进行肩垫胶的挤出缠绕,然后进行二段成型。胎胚经吊装运送到到定型鼓上,再进行带束层的贴合、基部胶和胎面胶的缠绕,最后吊装到翻胎机构,对成型后胎胚进行打翻,进行后续处理。
1 存在问题
(1)胎胚在二段成型后,重量高达4吨。翻胎机构托胎盘成碗状,翻转动力来自于电机带动的涡杆机构。在翻转过程中,涡轮和托盘连接板的联接螺杆经常断裂。经还原修复,加大螺杆硬度,事故也反复发生,频率为两周一次,单次处理时间为5小时。
(2)在贴合鼓上进行胎体帘布贴合时,接头处料头和料尾存在25mm左右错位,反复检查胎体帘布的长度和宽度,没有发现异常,但是错位仍然无法解决。
(3)在胎面缠绕时,因供胶量较大,使得旁压辊高负荷运行,经常产生冷却水泄漏现象。经过多次补焊,使用两星期左右再次漏水,每次处理时间为8小时,严重耽误生产。
(4)成型机主鼓旁上安装胎胚钢圈的部件叫拉出环,拉出环外圆支撑钢圈,由36个气缸组成,气缸的张缩以改变拉出环外圆大小,从而定位钢圈到胎胚相应位置。为可随主鼓旋转的拉出环过渡风源的装置叫做气环,在主轴旋转过程中,气环需要和主轴尾座固定不动,气环的密封是由一组聚氨酯密封圈组成。在使用过程中,气环密封圈极易磨损,从而使气环漏气,拉出环气缸风压不足,最后导致钢圈安装不到位,严重影响轮胎质量。主鼓两侧各有一件气环,内侧出现故障时,单次处理时间为12小时(需要拆卸成型鼓);外侧出现故障时,处理时间为2小时。
2 问题分析
2.1 翻胎机构螺杆断裂分析
翻胎机构碗状托盘连接板(通孔必定大于16mm),用8颗内六角螺杆固定在涡轮M16孔上。在胎胚翻转过程中,翻转机构由竖直方向转向水平方向时,当托盘与水平方向夹角小于90°时,因受力方向的改变,胎胚在翻转过程中产生冲量,经过涡轮传动,固定螺杆在托盘联接板的通孔中有小幅度的摆动,使应力集中于固定螺杆,因而常常产生剪断现象。
2.2 胎体帘布接头错位分析
在胎体帘布上料过程中,因帘布供料架需要往前伸进,需要将主轴竖直方向的支撑架缩回,在次过程中,因贴合鼓(包括主轴)自重和部件共2吨的重量下,4.5米主轴尾端发生10mm左右下垂,致使胎体帘布无法完好对接,从而产生错边现象。
2.3 旁压辊漏水问题分析
经过拆卸旁压辊,发现旁压辊每次漏点都是短轴和辊侧连接处产生裂痕。上车床取出短轴,发现轴和旁压辊配合长度为14.5mm。在大量喂胶情况下,旁压辊因挤压形变,短轴脱焊,从而裂纹产生,冷却水从中渗漏。
2.4 气环漏气问题
将漏气气环拆开,看到聚氨酯密封圈明显磨损。在主轴旋转过程中,因生热使得密封圈产生抱轴现象,在温度到达80度以上时,密封圈易软化,与光滑无润滑油的主轴摩擦,磨损在所难免。
3 解决方案
(1)翻胎机构螺杆断裂解决方案:消除连接板间隙,采用销轴联接,实物现场配钻,步骤如下
1)备好工具:Ф10Ф18Ф19.7钻头各两只、摇臂钻床、Ф20铰刀、M18螺杆8颗、Ф20圆柱销8件。
2)钻孔:将摇臂钻钻头调成为水平方向,用Ф18钻头钻掉前M16的联接孔和螺纹孔,钻完一个用螺杆穿好,拧上螺帽。继续钻相邻联接孔,钻好配上螺杆。然后在螺纹孔圆周上,两个螺杆中间圆弧位置用Ф10钻头钻孔,再用Ф19.7钻头继续钻,两套钻头可以交替打磨,以节约时间。现在需要上铰刀,铰完孔后,装配圆柱销,直到8颗销轴装配完为止。
改造完后,涡轮侧传动部件间无间隙,大大的加长了使用寿命。两年来,该设备从未发生过设备故障。
(2)贴合鼓主轴下垂解决方案:改用侧面支撑的方案
利用胎体帘布上料架,焊接一定厚度的连接板,用短轴装配侧支撑臂,使支撑臂和主轴支承在同一
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