球团加压站节能造合理化建议.doc

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球团加压站节能造合理化建议

关于球团加压站氮气管网改造的建议 循环经济发展部 燃气作业区 球团加压站乙班 张硕 摘 要:在煤气加压机应用轴端氮气密封替代原迷宫式密封,以充分利用叶轮前后压差,消除轴向推力,减少机械磨擦,从而保证密封效果,改善风机性能,提高密封寿命。改造后消除了煤气外泄现象,提高了设备开机率,年直接经济效益15.22万元。 关键词:氮气密封;煤气加压机;煤气泄漏;密封性能 旋转机械的轴密封装置过去主要采用机械密封或油膜密封等,密封效果差,检修频繁。氮气密封是一种非接触式气体密封,性能可靠,使用寿命长。1 存在问题分析  煤气加压机原采用轴向与端面相结合的迷宫式黄油密封,由于密封性能差,密封件磨损严重,造成煤气大量外泄,给正常生产和现场安全构成较大威胁,主要表现为: ??? (1)密封件性能差、不耐磨。由于煤气净化不彻底,大量和脏污颗粒的混入加剧了密封件曲径体(铝质)的磨损,造成风机在运转过程中密封处大量被甩出,给设备运行和现场治理带来困难。 (2)CO浓度严重超标,平均在以上,轴端处高时达,远远高于的国家安全标准。给安全生产、检修维护等带来较大隐患。   2 改造方案 2.1 密封系统选择   轴端密封的泄漏隐患,给正常煤气输送带来很大被动, 各种密封系统的性能比较见表1。 表1 各种密封系统性能比较 项目 机械密封 油膜密封 氮气密封 密封介质 油 油 气 密封结构 复杂 简单 简单 密封用供油装置 必需 必需 不需要 缓冲气体系统 简单 简单 较复杂 压力范围/kPa ~50 ~100 ~60 速度范围/m.s-1 ~70 ~100 ~130 动力损失 中 小 小 漏入加压机内部的油 少 中 无 向大气侧泄漏的气体 无 无 微小 密封的损伤 磨损 磨损 有轻微脆性破裂 使用寿命 中 中 长   从表1可知,氮气隔离式密封无论在安装、使用和寿命等方面都比传统密封有无可比拟的优越性,因此,选择氮气密封改造方式既可行,又有效。 2.2 可行性分析   使用氮气密封,为了供应气体和检测密封装置,必须设置较复杂的缓冲气体系统,经过对现场分析论证 ,认为有两方面的有利条件:   (1)氮气来源充足,可就地取材,作为密封气体使用,可靠、合理。煤气设施一般都配备必要的氮气冲刷设施,取用便利,且氮气压力始终保持在800kPa以上,流量充足,而煤气加压机的最高输出压力为20kPa,氮气完全能够达到防止煤气外泄的压力要求。氮气是一种无毒气源,干燥、干净,不会因异物进入造成密封面受损 ,同时氮气无任何水分,不会因液体流入造成密封面发热变形。   (2)密封组件在原来的基础上稍作改造即可利用。采用氮气隔离密封,需要有一定的密封腔体。对原密封件分析后,认为可将其内部曲径环调整处理后直接作为密封腔使用,这样可在基本不投资的情况下,实现改造。 氮气密封的基本结构是密封面由曲径环和静环组成,其中静环装在固定环座上,能作轴向自由移动。曲径环端面上刻有许多环槽,这些环槽互不贯通,只延伸到端面中部。各个环槽外深内浅,形成密封堰,这样既能增强密封效果,同时又能获得较为稳定的非接触型气膜。 3 密封系统改造 3.1 方案实施   对密封体进行改造后,保留原底部排污孔为排气孔,于排气孔正上方开一氮气入口孔,从机房氮气总管上分别引接支管至各机前,加装入口阀、出口控制阀及进气压力仪表与报警显示。同时为防止在异常情况下向氮气管道内混入煤气,在氮气进口端安装逆止安全阀。   氮气密封系统见图1。 图1 氮气密封系统 3.2 系统特点   (1)充分利用了叶轮前后的压差。加压机在运转过程中,介质(煤气)在叶轮中的运动为涡流运动,在顺叶轮转动方向的流道前部,相对涡流助长了原有的相对流速,结果使叶轮两面形成压力差。在密封体环槽等的作用下,被吸入的气体被压缩,在密封面上形成动压力。通过调整氮气进出口压力和密封间隙,达到该动压力与静环四周的静压力相平衡的结果,从而防止氮气及煤气外溢和其它不良介质入侵,起到极佳的轴封效果。   (2)消除了轴向推力,减少了机械摩擦。由于作用于叶轮两侧的流体压强不平衡,导致叶轮有轴向推力存在,相对叶轮后盘外侧压力较高。充入较高压力氮气后,使叶轮进口侧低压强相平衡,达到消除轴向推力、防止导致叶轮窜动和受力引起的相互研磨而损伤部件,大大改善了风机的性能(见图2);同时,改为氮气密封后,由于介质的特殊性,运转过程中不存在密封件相互摩擦的过程,从而使密封的使用寿命得到很大提高,只要外壳本体不受损伤,可长期使用。 图2 D400-13风机性能改善曲线 3.3 应用效果 (1)从根本上消除了煤气外泄现象。改

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