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- 2016-10-22 发布于北京
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旗99-99井套管错断井隐患治理.doc
旗99-99井套管错断井隐患治理
【摘要】旗99-99井位于吴起油田谷104长63油藏东北部,2010年完井投产。2011年该井场第8口开发井钻至黄土表层172m处发生山体滑坡自然灾害,井场纵向落差18.0m,横向位移8.0m,钻井队井架倾斜,钻具在76.23m处错断,钻铤落入井筒。旗99-99井套管突出地面,生产管柱在69.83m处错断,断点以下油管杆及附件落井。旗99-99井套管错断后井口处于失控状态,泄露地层流体沿滑坡断面流出地表,易造成植被水源污染、人员伤害等安全环保事故,错断治理迫在眉睫。该井套管错断位置深,处理难度大,费用高;黄土表层土质疏松易发生次生灾害,隐患治理风险高。本文根据现场实际情况,结合煤炭、矿山等行业塌方治理技术,探讨旗99-99井套管错断治理工艺,完成该井套管错断隐患治理;在消除安全环保隐患同时,为同类型错断井治理提供技术参考。
【关键词】套管错断 隐患治理 滑坡
1 旗99-99井场
1.1 生产简况
旗99-99井场于2010年4月份完工,该井场位于陕西省吴起县境内,有开发井8口;其中旗99-99井正常生产,2011年新完钻未射孔6口,正钻1口。
旗99-99井位于谷104油藏东北部,生产三叠系长63层,原始地层压力14.9MPa,原始气油比76.4m3/t;该井2010年5月30日投产,停井前日产液1.28m3,日产油1.02t,含水6.0%,动液面1598m,泵径28mm,下泵深度1600m,累计产油519t。
1.2 井筒简况
表层套管:钢级J55,外径Φ244.5mm表层套管15根,下深161.52米。
油层套管:钢级J55,外径Φ139.7mm油层套管190根,下深2084.0米。
油管组合:Φ89m m母堵+Φ73m m油管×19.02m(2根)+Φ73m m气锚+Φ73mm×19.01m(2根)+Φ73mm接泵短节×0.3m+球座+泄油器Φ28mm泵+Φ73mm油管×1738.77m(177根)+Φ73mm管挂。
抽油杆组合:Φ28mm活塞+Φ19mm拉杆+Φ19mm×Φ22mm大小头+Φ22mm防磨杆×255.9m(32根)+Φ19mm防磨杆×759.83m(95根)+Φ22mm防磨杆×552.08m(69根)+Φ22mm普杆×111.97m(14根)+Φ25光杆。
1.3 滑坡现场1.3.1?现场情况
旗99-99井场2011年8月31日7点50分发生整体滑坡,无人员伤亡。滑坡后对垮塌现场区域勘察后发现本次滑坡为第三次滑坡,滑坡上部有历史形成的滑坡痕迹两次,落差分别为4m,11m,21m(见图1)。
图2?旗99-99井场滑坡断面泄油点
(3)旗99-99井套管错断后,返出地层流体在地表形成2处泄油点,附近群众在收集原油过程中易发生着火、人员伤害等安全事故。
旗99-99井套管错断井安全、环保隐患大,发生事故的风险高,必须及时采取治理措施。
2 隐患治理
2.1 前期准备
由相关专业人员组成风险监控小组,对滑坡断面进行监控,及时预警次生灾害;对泄油点进行24小时监控,防止无关人员靠近。
(1)危险源消除:在井场铺设防渗布,开挖排水沟,阻止雨水浸泡滑坡面,防止发生山体二次滑坡此生灾害。在泄油点设置拦油坝,聚集泄露流体,定期回收减少对环境的污染;降低着火、人员伤害等安全风险。
(2)道路修复:修复通往井场受损道路,确保30吨级大型施工车辆通过。
(3)平整井场:平整井场,拆除井场内井架、野营房、抽油井等设备,开辟施工现场,做好施工准备。
2.2 治理方案
2.2.1?方案1:开挖煤矿救援巷道
该方案以煤矿中坍塌、瓦斯爆炸事故中常用的井巷工程技术为参考,通过GPS精确定位系统定位旗99-99井套管错断点;地面开挖救援井巷72米左右至套管挫断处,更换受损套管后,回填土方。最后根据要求实施封井或者复产施工措施,完成隐患治理,消除安全环保隐患。
(1)施工时间:陕北地区的雨季在7~9月,应躲过雨季在10月中旬开始施工,12月完成隐患治理。
(2)现场加固:旗99-99井场上部由于塌方,土质松软,有可能发生二次塌方,造成次生灾害。因此,在施工前需清理井场上部,固定上部和井场周围土石,平整、夯实旗99-99井周围地基,满足30吨特种车辆的作业需要,并有足够的安全操作距离。
(3)精确定位:旗99-99井原井口采用油田通用的油井GPS定位,误差大,一次定位无法准确定位井口位置。现场采用“GPS定位+探井定位”确定井口位置。首先采用国家测绘局专业级GPS定位仪(误差在mm级)精确定位旗99-99井原井口坐标,为探井定位确定钻
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