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  • 2016-11-01 发布于浙江
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AT-15E0210不良报告

AT-15E0210不良报告 1,不良情况描述 2,原因分析 3,解决方案 4,事件反思 By Junsoo Xie 一、不良事实描述 发生时间:2016.10.20 发生地点:二楼产线 事件内容:瑞晶的15E0210在首件时p-p耐压不良(5PCS有2PCS),重复该动作焊锡的13PCS仍有2PCS不良,此处有风险及隐患 临时性措施:暂停焊锡作业,待分析出原因及对策再恢复生产 二、原因分析 1,分析漆包线的耐压性能,对其 施加AC1500V(800V),No breake 击穿电压 * 可见与漆包线性能潜在失效无关 2,焊锡深度 选取耐压1200V的产品观察,可见焊锡深度合适,PIN间线距1mm min 不良产品焊锡深度明显过深,由于两线交叉,PIN6.7的距离变少,导致击穿 三、解决方案 1,反绕PIN3-7,避免PIN6.7的漆包线交叉 (已在执行,送样到151客户处待确认) 2,使用自动化设备焊锡,控制焊锡时间及深度 (已在执行,调试了机器参数,待查看效果) 四、事件反思 1,对于未穿套管的交叉漆包线,存在制程隐患的,在打样阶段需对客户反映并提醒潜在的风险。最好能够沟通进行设计上的修改。 2,量产之前一定要做完整的首件.品管要参与管控,不可出现批量性不良才发现问题。 3,重点工序控制。对于交叉线的焊锡深度、时间、必须严格管控,甚至使用自动机作业。由专业人员调试参数,不可随意更改。

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