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  • 2016-11-04 发布于贵州
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焦化装置开工讨论汇报材料(终稿)

焦化装置开工讨论会汇报材料 一、本次检修装置改造内容 加热炉节能增效改造。 改造目的:采用中国石油大学开发的“定向反射深度裂解焦化炉技术”及工艺包对加热炉进行改造,可实现: 1)深化原料裂解反应深度,提高轻液收的收率,装置焦炭产率系数(原料康式残炭/装置焦炭产率)提升0.02~0.04。 2)降低排烟温度至120~130℃,炉效率提高到92%以上。 3)减缓加热炉炉管结焦速率,延长热管使用寿命。采用专用火嘴,改传统空间燃烧为无缝附墙燃烧,改传统辐射为定向反射,从而降低加热炉炉管表面温度和结焦速率,延长加热炉清焦周期。 4)适当缩短加热炉出口转油线长度。加热炉辐射进料改为“下进上出”流程,加热炉炉管布局的改变减少了10米转油线,从而减少了加热炉出口物料的热损失,更有利于渣油的深度裂解反应更完全。 5)缩短在线机械清焦时间。设置在线机械清焦流程,可以实现一室两管程同时进行清焦作业,这样将使清焦时间缩短1~2天。 6)解决过热蒸汽过热度不够的问题。使过热蒸汽可以作为蜡油汽提塔蒸汽使用,增加高附加值产品柴油的收率。 主要内容: 1)加热炉进料由上进下出改为对流出口进炉底部炉管,再从辐射顶出,第1~24 根为Φ127 炉管,第25~28根为Φ141炉管; 2)炉出口管线靠近Y型碰头处增加清焦短节4个,辐射出口管线走向由下翻改为上翻; 3)加热炉128个传统燃烧方式燃烧器改为梯型燃烧器,实现无

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