等离子堆焊实验结果报告.docVIP

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  • 2016-11-25 发布于重庆
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等离子合金粉末堆焊实验报告 摘要:对合金粉末Co190在等离子堆焊机上进行注塑机螺杆堆焊实验。总共进行两次实验,实验一和实验二,在实验过程中发现如下问题急需解决。 实验一 实验一焊后实物图如下 实验前对待焊试件进行打磨抛光去除表面杂物以及焊前预热,通过对焊接工艺参数的调节与优化进行粉末堆焊,焊后用通达自有砂轮进行打磨平整,对焊接表面进行洛氏硬度测试,实验硬度为40-45度之间。通过对实验过程分析得出,焊接硬度未达到Co190合金粉末的实际硬度(57-63度)的原因如下: 焊接试件在焊后未进行有效的焊后保温,使焊接熔池未达到完全结晶(焊件温度含在300-400℃)的情况下,就直接用磨床对焊件进行干磨损;在合金未完全固化的状态下就进行干磨,焊件在干磨过程中由于摩擦起热,焊件温度仍然会保持在300-400℃高温状况下,必然引起耐磨系数下降,使得焊件的耐磨度下降; 在焊件干磨完后,焊件温度会仍然保持在300-400℃下,就对对焊缝表面进行硬度实验,这样在高温情况下,焊件未完全固化,硬度肯定不会达到Co190的实际硬度(57-63度); 在焊件干磨完后,一部分空冷,表面出现少量明显的条状裂纹,另一部分直接进行水冷,水冷部分由于温度急速下降,使得焊缝的残余应力未完全释放,导致出现大面积的裂纹,但是由于热胀冷缩的原理,使得裂纹变得细小,肉眼无法观察到,其实表面由于急速冷却裂纹仍然存在

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