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600MW机组冷态启动节油措施.docVIP

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600MW机组冷态启动节油措施.doc

600MW机组冷态启动节油措施   摘 要:针对阳城电厂二期2×600MW间接空冷燃煤机组冷态启动燃油消耗高的情况进行分析,其原因主要是冷态启动时间过长,没有投入邻炉加热系统,汽机暖缸不充分,制粉系统启动较晚,节点控制不合理等。采取投运邻炉加热、提前投入汽机暖缸、采用混煤启动、优化撤油枪过程等一系列节油措施后,冷态启动燃油消耗大幅降低,冷态启动用油由110-150吨/次降低到45-60吨/次,下降了约60%,节省了大量的燃油消耗,冷态启动经济性得到大幅提高。   关键词:600MW;燃煤机组;冷态启动;燃油消耗高;原因;节油措施;经济性   中图分类号:F40 文献标识码:A   阳城电厂二期安装2台600MW间接空冷燃煤发电机组,先后于2007年8月和10月通过168小时满负荷试运行投入商业运行。在投产初期,冷态启动燃油消耗一直居高不下,采取投运邻炉加热、提前投入汽机暖缸、采用混煤启动、优化撤油枪过程等一系列节油措施后,冷态启动燃油消耗大幅降低。   1 设备概况   阳城电厂二期安装2台600MW间接空冷燃煤发电机组,锅炉为东方锅炉厂引进美国福斯特.惠勒技术生产制造的DG2060/17.6-II3型,亚临界、一次中间再热、双拱形单炉膛、“W”型火焰、平衡通风、固态排渣、露天布置、自然循环汽包型燃煤锅炉,设计煤种为晋东南无烟煤。每台锅炉配置6套双进双出、冷一次风正压直吹式制粉系统,每套制粉系统配置6只双旋风筒煤粉分离式燃烧器,共36只燃烧器分别布置在前后墙拱上。二次风采用分级送风方式,两个二次风箱分别布置在前后墙拱部,风箱内用隔板将每个燃烧器隔为一个单元,每个单元又分为6个风箱,由不同的挡板(A、B、C、D、E、F)来控制风量。A、B、C挡板控制拱上环型二次风,D、E、F挡板控制拱下二次风,分三层送入,F挡板进风量最大,拱下二次风占总二次风量的65%。每台锅炉安装36只机械雾化式油枪,燃用#0轻柴油。   汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产的NJK600-16.7/538/538型,亚临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、间接空冷凝汽式汽轮机。高中压缸采用合缸布置,并采用双层缸结构,低压缸为双流反向布置、三层缸结构。汽轮机设计有高压缸倒暖系统,用于冷态启动时对高压缸及转子进行加热。   2 冷态启动燃油消耗高的原因   阳城电厂二期2台600MW间接空冷燃煤发电机组在投产初期,冷态启动燃油消耗一直居高不下,主要是因为冷态启动时间过长,即从点火到油枪全部撤出的时间过长。具体体现在没有提前投入邻炉加热,汽机预暖不充分,采用无烟煤启动、着火困难、制粉系统启动较晚,节点控制不合理、延误启动时间等方面。   3 采取措施   3.1 充分利用临炉加热系统,提升点火前炉水温度   锅炉邻炉加热系统可在点火前提高炉水和金属壁温,能将汽包壁温加热到120℃左右,炉膛温度加热到100℃左右,可以缩短启动时间,是节省启动用油的有力措施之一。另外邻炉加热系统的投运对减少升温升压过程中汽包壁温差、改善油枪着火条件也非常有利。投入炉底加热系统前,必须确保汽包内炉水淹没汽水分离器出口,使炉水能通过旋风分离器进入汽包夹层与水冷壁上升管连通。   具体投运步骤和方法如下:(1)在锅炉点火前30 小时投运临炉加热。(2)汽包水质冲洗合格,解除“汽包水位高联开事故放水门”保护。当汽包水位计灌水完毕后,将汽包水位控制在+350mm 左右。(3)关严锅炉底部排污8 路总门,关严连排、事故放水门,以防汽包水位下降,破坏炉水循环。(4)汽包水位稳定后停运电泵。(5)投运蒸汽前必须冲洗蒸汽联箱,防止联箱锈渣进入系统。(6)投运后开启省煤器再循环门。(7)启动空预器,空预器主、辅电机联锁试验合格后保持空预器运行。(8)投运期间关闭过、再热器侧烟气挡板,防止炉内热量散出。(9)监视汽包水位,水位下降时必须找出原因(将系统阀门摇严)。当水位低于300mm时检查就地水冷壁振动情况,必要时停止加热,启动电泵将汽包水位补至+350mm 左右。(10)监视炉底加热联箱压力在0.85Mpa 左右,最低不小于0.75Mpa(可能会造成炉水倒灌进辅汽联箱)。(11)开始停运邻炉加热系统到将汽包放水至点火水位(-100mm)需要40 分钟左右时间,启动过程中做好时间安排。   3.2 提前暖缸,增加暖缸时间,确保冲转一次成功   冷态冲转过程中汽轮机动静各部件温度存在差异,且同一部件的温度也处于非稳态,故造成了高压缸上下缸温差大、高中压缸膨胀不充分、胀差变化大等问题,极易导致汽轮机升速过程中轴瓦振动超标而被迫打闸。在以往冲转时我们采取在2450rpm暖机2~3小时,等到各部件充分加热后才升至额定转速3000r/min,增加了启动用油量。通过多次摸索,现已成熟掌握了高压缸暖

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