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ZB43包裝机组内框纸输送导向板的改进
ZB43包装机组内框纸输送导向板的改进
作 者: 黄昕
单 位: 井冈山卷烟厂
专 业: 包 装
日 期: 2012年09月
ZB43包装机组内框纸输送导向板的改进
黄昕
井冈山卷烟厂
摘要: ZB43硬盒包装机内框纸国材料特性,运动惯性等因素影响,在进入输送带时容易产生位置偏移,引起拨爪无法正常输送内框纸,造成内框纸堵塞,引起停机,通过输送导向辊支架的改进,解决了由内框输送时频繁堵塞的故障停机现象,有效地提高了设备作业率,同时节约了原辅材料。
关键词:ZB43包装机 内框纸输送 位置偏移 堵塞 支架 导向板
一、前言
ZB43包装机组目前还是我厂卷包车间的主流包装设备,设计生产能力180包/分钟,承担着主要的生产任务,实际生产中,受内框纸表面光滑的影响,内框纸在输送带输送过程中堵塞的现象非常频繁,为了增强设备运行的稳定性,需找出内框纸堵塞的原因,进行分析、研究,并制定相应的改进措施,才能降低故障率,保证设备稳定运行。
一、ZB43包装机内框纸水平输送工作原理:
内框纸经切割辊和压辊完成切割工作,每旋转一周可切出七张内框纸,由上、下一对输送辊
内框纸输送部件存在的问题及分析
1、内导向辊 2、输送辊 3、输送带 4、外导向辊 15、导向板 在实际和产过程中,设备原貌的输送部件并不能适应的有牌号的内框纸输送的要求,设备设备在连续运转时,内框纸在被切断,经过输送辊出来的内框纸由单根带动,进入双输送带夹送部们有20mm的距离,因输送辊与输送带导向辊之间间距过长,造成内框纸位置偏移,引起堵塞停机。
1、内导向辊 2、输送辊 3、输送带 4、外导向辊 15、导向板
2.1 设备调整不当
按照内框纸裁切,成型一方面对设备调整影响因素进行分析:
切刀的更换,裁切定位高度。
延伸辊,折片翻起导向板的相对位置
在对设备进行检查调整后,该现象仍然存在
2.2内框纸材料特性差异
按工艺要求,内框纸材料应付合要求
定量:240-280g/mm
厚度:0.3-0.38mm
含水率:8%-10%
横向挺括度:》3.3mn.m
在实际生产中,不同牌号,批次的内框纸在材料特性上存在差异,如厚度,重量、含水率、挺括度、表面粗糙度等,其中厚度、表面粗糙度在运行中位置偏移现象尤其严重。
2.3内框纸输送过程中的受力点的分析:
1)一张裁切好的内框纸尺寸
内框纸在进入输送带前是直线运行输
出辊A、B距离输送带内外侧,进入辊是56MM
由上图可得D点到C点的距离为10MM,止距离是产生内框纸位置偏移的主要因素
三、改进思路
通过分析,要缩短输出辊与输送带内外进入辊的距离到10mm,提出两种改进方案:
改变输送带导向辊的外径和偏心销的偏心量。
改变输送带导向辊在导向板上的位置
方案实施
4.1方案一、改变导向辊的外径和偏心销进行测绘加工,导向辊是专用轴承,导向辊的内径与偏心销刚配好,外径尺寸,又达不到要求,又要重新采购轴承,配件资金浪费大,方案一放弃
4.2 方案二、改变输送带导向辊在导向板上的位置
按照设计图纸,用一块10mm的铁板重新制作导向板
4.3 安装调试
将制作的导向板安装到设备上,对输送带导向辊,内输送带间隙的调整,使之工作于良好的状态,进行实际效果测试
实施效果
经过一个月的运行观察,内框纸输送机构对材料适应性加强,操作简便,内框纸输送更平稳,请外协加工导向板,在其余7组ZB43机组上推广。
实施后,对3#、5#、7#三机组一个月的内框纸堵塞停机的次数进行了统计,从出现的频次分析,取得了明显的效果,
项目
机组
1
2
3
4
频次
天数
3#
1
0
0
0
5#
0
0
0
0
7#
2
0
0
0
日平均频次
3#
0.05
日平均频次
0.05
5#
0
7#
0.1
6结束语
内框纸输送导向板的改进,增强了设备对不同材料的适应性,减少了内框纸输送堵塞的停机次数,提高了设备作业率,此改进项目在车间的包装机上推广使用,效果明显。
参考文献 1、《ZB43包装机使用说明书》
2、《机械设计手册》
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