引风机改造可研报告.docVIP

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 引风机改造可研报告

大唐安阳发电厂2×300MW热电联产机组 #1、2炉引风机改造项目 可行性研究报告 批 准: 审 核: 编 写: 大唐安阳发电厂 2012年06月 目录 一、前言: 3 二、项目提出的背景及改造的必要性: 3 三、方案论证: 7 四、项目规模和主要内容: 11 五、工程实施条件: 12 六、投资估算表及设备、材料明细表: 13 七、经济效益分析: 13 八、评价结论: 14 九、项目单位上报意见: 16 一、前言: (一)项目名称:#1、2炉引风机改造 (二)项目性质:技术改造 (三)可研编制人:马振让 (四)项目负责部门:设备管理部 (五)项目负责人:郭献军 二、项目提出的背景及改造的必要性: (一)承担可行性研究的单位:大唐安阳发电厂 (二)项目提出的背景:按《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)规定,自2014年7月1日起 NOx排放需达到100mg/Nm3。为达到此目标,大唐安阳发电厂计划2013年结合大修对#1、2炉进行脱销改造。在脱硝改造后,风烟系统的阻力将增加1300Pa,导致引风机的出力增加,现有的引风机不能满足要求,需对引风机进行改造。 (三)进行技术改造的必要性: 烟气脱硝装置可以大幅度降低烟气中的NOX含量,符合国家环保政策,但烟气脱硝装置的投运会导致烟气系统阻力增加1030Pa;电除尘改为电袋除尘可以进一步提高除尘效率,降低烟气中的含尘浓度,符合国家环保政策,但电袋除尘器的投运会导致烟气系统阻力增加1030Pa;烟气深度冷却装置节能效果明显,符合国家节能政策,但烟气脱硝装置的投运会导致烟气系统阻力增加800Pa。综合以上因素,烟气脱硝装置改造、电袋除尘器改造、增加烟气深度冷却装置后导致烟风系统阻力的增加,原风机的出力不能达到要求,须进行引风机改造。 (四)调查研究的主要依据、过程及结论; 锅炉炉膛至脱硫出口阻力之和为6422Pa,本期脱硝改造后烟气系统阻力增加约1300Pa,引风机需要克服烟道阻力约7700Pa。原引风机全压为6422.1Pa(BMCR)、8447 (TB),引风机如果不进行改造,机组在BMCR工况下运行时,可能会导致引风机工作点落在风机的喘振区,故本期脱硝改造项目需同时对引风机进行改造。如果考虑电袋除尘器改造、安装烟气深度冷却装置,烟道阻力分别增加1300、800Pa,则引风机压头需要增加到9800 Pa(BMCR),原风机的出力不能达到要求,须进行引风机改造。 (五)原系统或设备的基本情况: 1.拟进行检修的系统或设备的基本情况说明:大唐安阳发电厂#1、2炉为东方锅炉(集团)股份有限公司设计制造的DG1025/17.4-II4型锅炉,每台炉配备两台上海鼓风机厂有限公司生产的SAF26.6-14-2型动叶可调式引风机,引风机与增压风机合二为一。 2.系统或设备简述: 煤在锅炉中燃烧产生烟气,烟气经过锅炉各级受热面及空气预热器冷却后进入除尘器除尘,然后由引风机送入脱硫系统脱硫,经过烟囱排向大气。 SAF26.6-14-2型动叶可调式引风机流量273.8(T.B) 、229.5(BMCR) m3/s,全压升8447(T.B)、6422.1(BMCR) Pa,风机功率 2650(T.B)、1633(BMCR) KW,每台引风机配备有一台液压油站,两台冷却风机,液压油站型号YXHZ-B40,冷却风机型号9-26-4A型离心式风机。 3.铭牌:SAF26.6-14-2 4.制造商:上海鼓风机厂有限公司 5.投产日期: 2008年投产。 6.运行简历:2008年投产至今; 7.主要历史状况等: #1、2炉A、B引风机因叶片磨损严重于2012年小修中更换叶片,运行中引风机叶片存在漂移现象,#2炉A引风机于2012年8月因液压缸损坏更换液压缸。目前四台引风机运行正常。 (六)存在的主要问题: #1、2炉进行脱销改造后,风烟系统的阻力将增加1300Pa,导致引风机的出力增加,现有的引风机参数不能满足要求,需对引风机进行改造。 三、方案论证: 1.改造方案 方案一:仅增加脱硝,风机阻力增加1300Pa。 方案二:增加脱硝及电袋除尘,风机阻力增加1300Pa(脱硝)+1300Pa(电袋除尘)=2600Pa。 方案三:增加脱硝、电袋除尘、烟气深度冷却,风机阻力增加1300Pa(脱硝)+1300Pa(电袋除尘)+800Pa(烟气深度冷却)=3400Pa。 2.风机选型 2.1选型参数 按改造方案及锅炉风烟系统参数对风机进行选型计算,改造后风机的性能参数见表一。 表一 引风机性能数据(一台风机): 项目名称 方案一 SAF26.6-16-2 方案二 SAF25-17-2 方案二 SAF26.6-18-2 T.B BMCR T.B BMCR T.

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