杭鋼竖炉创高产的实践.docxVIP

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杭鋼竖炉创高产的实践

杭钢竖炉创高产的实践 上传于:1970-01-01 08:00:00?? 作者:meimei?? 来源:杭钢炼铁厂 胡志刚 朱怀 ?? 浏览:0次?? HYPERLINK /comment/?keyid=phpcms-content-title-1249verify=ada4aea1301cc97072f4ea6676e6b356 评论:0条 1 前言 杭州钢铁股份有限公司炼铁厂8 m2竖炉球团矿产量、利用系数继2001年、2002年两次创中国企业新记录后,2005年再创新高,球团矿产量52.2I万t,利用系数7.913 t/(m2·h)。这一成绩的取得,是广大干部员工努力克服竖炉炉龄老化、工艺设备陈旧落后、原料结构不断变化等诸多困难,本着为公司多克服一些减利因素、多产一吨厂球的宗旨,团结奋战,锐意进取的结果。 2 加强工艺操作上的深层挖潜 2.1选定合理的原料结构 杭钢球团竖炉的原料结构随着市场的不断变化,与早年相比已经发生很大变化。原来省内低品位精矿已经没有,全部使用外省和进口的高品位精矿,但不同的原料结构对生球的质量有不同影响(见表1)。 HYPERLINK /uploadfile/file/2007910165139609.jpg \o 点击图片看全图 \t _blank 由表l可以很明显地看出,这3种不同原料结构下生球的抗压、落下强度之间的差别:cba因此,2005年,我们对进口精矿和围内精矿两种资源进行有效整合,按原料结构c的模式组织生产,以提高生球质量和造球盘的台时产量。 2.2提高混合料温度,改善生球质量 高品位精矿的使用为竖炉提高产量创造了有利条件,然而,产量虽有所提高,但返矿仍居高不下,不能充分发挥进口精矿品位高、粒度细的优势。2002~2004年球团产量、返矿率(包括除尘灰)情况见表2。 HYPERLINK /uploadfile/file/2007910165158143.jpg \o 点击图片看全图 \t _blank 由表2可以看出,2003、2004年使用高品位铁精矿之后,产量比2002年使用低品位精矿有所提高(约高出2万t),但是返矿率仍居高不下,都在l 2%以上,可见高品位铁精矿的优势并没有完全发挥。分析其原因,主要是由于远道而来的进口精矿,考虑到运输成本,水分都很低,不经过烘干机脱水就已达到造球合适水分,甚至更低。而烘干机的作用不仅是脱水和混合,且有提高料温、改善原料成球性的作用,因此原料水分低直接影响了生球质量。要使用好进口精矿,就必须对其进行加水处理,否则其优势根本无法体现。 经过我们多年的摸索总结,既要提高造球物料料温,又要考虑烘干机脱水能力,以提高生球质量,各原料精矿的水分应在10.5%左右。由表3可看出,2002~2004年经过对原料加水处理之后,烘干机的煤气用量在逐年增加,也即造球物料的料温在不断提高。但从表4看,2004年只有韦岗矿的水分接近10.5%,其它三种精矿水分都没达到,因此,料温尚不够高,生球质量还没达到使用高品位精矿的最好水平,以至影响到产量及返矿率。 2005年我们通过派专人对原料进行大量加水之后,各精矿的水分如表5所示,均接近10.5%。因此,加大了烘干机的煤气用量,同时在烘干机里通入蒸汽,从而提高了混合料的料温,使生球的抗压、落下强度比2004年都有所提高,且生球的水分下降了0.2个百分点(详见表6),为竖炉炉况的稳定顺行创造了有利条件,既提高了球网产质量,又降低了返矿率。2005年返矿率较2004年降低了1.6个百分点,仅为10.55%。 HYPERLINK /uploadfile/file/2007910165228510.jpg \o 点击图片看全图 \t _blank 2.3强化竖炉操作 在竖炉操作制度上也进行了优化,进一步严格执行工艺纪律,根据生产情况及时调整竖炉热工参数,强化操作,充分挖掘现有生产设备的能力,在提高球团矿产量、质量的同时,努力降低返矿率。主要采取了两项措施: (1)合理控制生球流量,严格控制南、北炉箅温度差,要求控制在30℃之内;(2)适当加快链板机的运行速度,加大排料量,增加排料次数,以减少竖炉漏斗形下料致使焙烧质量不均匀的缺陷,并增强炉况调节能力。 3 狠抓车间内部的精细管理 车间党、政、工、团会同各工长、班组长并同部分生产骨干共同商讨,修订完善了《2005年车问经济责任制考核办法》、《安全生产管理实施办法》、《质量管理考核制度》、《进场原料加水规定》等管理考核制度,使各项管理制度在原有基础上得到了进一步完善,充分体现出横向到边、纵向到底的考核制度体系,车间各项工作有章可依、有规可循,增强了车间广大职工的责任感。 针对设备陈旧问题,借鉴前几年的经验教训,重点对高故障率的联动机组指定了专人负责,从备件验收、安装、检修

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