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2014年关于生产用水管理的工作总结
2014年××公司水资源管理工作总结
2014年公司新厂建成投产,但方兴未艾,面临诸多问题,如何尽快理顺各项工作,降低生产成本,以低代成本获取高收益,发挥青化股份管理文化的优势,以利企业的生存和发展,可谓是任重道远。而水管理工作作为比较成功的案例,在此与大家分享,以作抛砖引玉之用,促进节能减排,降低成本工作的进行。
一 基本概况和存在问题
1.以前厂区生产、生活用水为两套系统,生产用水为长江直接取水,生活用水为自来水公司提供,年用水量合计约200万吨,江水取水费0.1元/吨,排污费约0.8元/吨。2013公司取水(含自来水)、排污费用合计约22余万元。生产生活全部取用自来水,水价1.85元/吨,排污处理费3.39元/吨,今年6月-8月月均用水30000吨,月均排污约3800吨,以此推算一年用水排污费用高达82万元,这一数字无疑是惊人的。所以我们用水成本非常高,必须在水资源管理上下功夫,降低用水成本。
2.搬迁至黄石,在9月份前各项计量基础工作尚不完善。计量器具方面,部分水表精确度达不到要求,有的甚至出现故障不能计量。管网方面,首先由于水表读数不准,水管走向不明,导致水量统计不准;其次,数据收集不全面,只对主要用水地方进行统计收集。
3.污水治理方面:以前武汉厂硫酸系统采用水洗流程,污水产生量虽大,但处理方法简单,只需酸碱中和即可排放。现在,采用酸洗流程,虽然排污量少,但砷含量很高,必须用5倍左右的清水进行稀释。6月份,净化排污约700t,若进行稀释则需水3500t,若如此,制水成本高昂。以前,一厂产生污水直接加碱稀释排放,现在环保管理甚严,必须排至污水处理,但其酸性较强,导致生化池处理困难,不能达标排放。
4.雨污未能完全分离,由于管理不善,生产系统中时有酸性水进入雨水沟,污染了雨水池。在下雨天,铁精矿周边雨水被污染后流入污水处理,造成砷含量超标;
5.水的重复利用率不高:如二厂试剂酸脱吸的真空泵冷却水,三厂转化风机冷却水均直接排入雨水池,一厂、二厂蒸汽凝结水也是直接排放,没有很好地回收;
二、管理改进
生产部内部组织多轮关于用水排水管理的主题会议,集思广益,分析生产现状,存在的问题以及对策。会议一致认为用水管理工作极其重要,大力推动此项工作势在必行。此后,生产部逐步开展如下工作:
1.大力宣传节约用水,增强节水意识。新厂区取水费1.85元/吨,污水排污费3.39元/吨,而以前生产使用江水,取水排水费用合计0.9元/吨,比较便宜,所以那时的节水意识较淡薄。但是现在用水费用大幅增加,生产成本上升,水资源显得弥足珍贵,必须转变观念,认识节水的重要性。要求各用水单位加强用水管理,合理利用水资源,挖掘节水潜力,发挥水资源的综合经济效益用水应尽量采用循环水,一水多用,提高工业用水的重复利用率。 名称 单位 管理前(9月) 管理后(11月) 管理前后对比增减(%) 总用水量 t 25189 18996 -24.59% 循环冷却水总量 t 17109 10695 -37.49% 凉水塔损耗率 一厂 ‰ 0.25 0.175 -30.00% 二厂 ‰ 0.44 0.423 -3.86% 三厂 ‰ 0.891 0.693 -22.22% 热电 ‰ 0.839 0.66 -21.33% 污水外排量 t 3754 3230 -13.96% **用水单耗 t/t 1.86 1.25 -32.80% **用水单耗 t/t 1.93 1.13 -41.45% 硫酸用水单耗 t/t 1.2 0.9 -25.00%
1.凉水塔用水量下降:通过水平衡分析,我们发现,耗水量较大的是凉水塔、软水,9月份全厂凉水塔用水合计16971吨,占全厂用水的67.37% ,其中一厂、二厂、三厂、热电的凉水塔用水量分别是360吨、1420吨、9394吨、5797吨,经统计其损耗率分别为2.5‰、4.4‰、8.97‰、8.39‰,三厂、热电凉水塔损耗比较高。为降低用水量,在生产运行中,根据生产需要,对循环水泵进行实时变频调节,合理使用冷却风扇(全部停用或部分停用风机)。如此,收效甚佳。10月份、11月份凉水塔用水量逐月下降,11月份全厂凉水塔总用量为10695吨,较9月份下降6276吨(这其中也与气温下降有关),其中一厂、二厂、三厂、热电用水量分别为256吨、1539吨、5682吨、3218吨,损耗率分别为1.75‰、4.23‰、6.93‰、6.6‰,较9月份均有下降。另外,也积极鼓励各厂凉水塔补充雨水;
2.排污量减少:由水平衡分析发现,三厂净化稀酸水排污、软水再生废水排放量很大,9月份总排污量为5697吨,其中净化排污量为930吨,占比17.3%,软水再生废水910吨,占比16%,二者合计1840吨,排污费以3.39元
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