給水泵出力优化的研究.docVIP

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給水泵出力优化的研究

给水泵出力优化的研究 华聚能源公司济二分公司 二00六年五月十八日 目 录 TOC \o 1-1 \h \z HYPERLINK \l _To一、任务的提出 2 HYPERLINK \l _To二、项目研究的主要内容 2 HYPERLINK \l _To三、运行报告 5 HYPERLINK \l _To四、效益分析 7 HYPERLINK \l _To五、应用推广前景 8 给水泵出力优化的研究 一、任务的提出 ? 给水泵是火电厂最重要的辅机设备之一,它的可靠程度直接影响机组的安全运行。统计资料表明,给水泵是辅机系统易出现故障的环节。 济二电厂现有装机容量为2×15MW抽气式汽轮发电机组,配套2×75t/h循环流化床锅炉,一期工程2001年3月28日建成投产。电厂自2001年投产以来,实现热电联产,年发电能力1.9亿千瓦时,蒸气50万吨。我厂给水泵分别指#1、2、3给水泵,由它们连续不断地往#1、2炉供水。在#1、2炉均正常运行时,两台给水泵运行,一台给水泵备用。给水系统采用母管制。给水泵的正常运行,对保证#1、2#机炉的正常运行、安全经济发电、完成发电任务关系重大。 三台给水泵自安装以来,一直运行稳定,但由于长期工作,运行四年后设备已进入疲劳期,加之我厂检修工年纪较轻,实际工作经验不足,业务技能相对较低,前期维护工作滞后,造成给水系统不断出现问题。进入2006年,三台给水泵相继出现机组震动大、轴承温度偏高、出口压力不稳的情况,并且越来越严重,无法备用,严重影响机组负荷。我厂专门成立课题小组,研究给水泵存在的故障,寻求解决办法,稳定给水压力,提高机组负荷。 二、项目研究的主要内容 2006年春节刚过,主给水系统出现问题,2月22日1#给水泵、泵端负载侧轴承振动突然明显增大,根据经验判断是轴承磨损问题,立即决定更换轴承,经处理后使1#给水泵恢复使用。2月24日,3#给水泵电机出现故障,轴承发热,振动超标,负荷电流增大,无法安全运行,只能从运行状态切换到检修状态。检修车间立即组织召开有关班组参加的故障分析会议。根据现场故障现象,制定出相关的检修技术及安全措施,结合检修工艺和流程以及相关质量标准,制定出相关的检修计划,经过学习检修技术措施和安全措施后开展了检修工作。对现场情况排查发现以下隐患: 1.由于二期工程土建施工,在3#给水泵附近开挖土建基础,造成3#给水泵基础松动,有下沉现象。 2.电机与泵体联结整体基座变形。 通过对3#给水泵电机的解体检查,发现以下故障: 2.1电机轴承负载端由于配合过松,轴与轴承内套相对滑动,使转轴磨损严重。 2.2非载侧轴承与外端盖配合公差偏小,接近于零。 2.3转轴两端轴承间隙已超标。 2.4轴承室内油脂质量变差等。 针对以上问题,加上我厂的实际检修条件不具备,因此决定电机外委维修,并派专人负责检修过程监督。此时,主给水任务主要由1#、2#给水泵担任,维持两台锅炉的正常负荷。 3月5日早班,2#给水泵低压侧轴承温升已达48度。检修车间立即组织有关检修人员到达现场,经过询问运行人员了解基本情况,并通过听诊声音,测温,检查运行参数,如电压,电流,以及负荷状况,通过打开出油口观察发现已有少量化油现象及化油前兆,如不及时补注油,可能会引起轴承烧毁,抱轴甚至引起电机跳闸的事故。因此,果断采取运行中补注油的现场补救措施。经请示值长、生产经理的同意,并做好现场紧急预防措施和现场安全预防措施后,按照“小剂量,多次补,控温升,保运行的补救措施实施”。及时调整运行工况和调整负荷,使系稳定运行。经过六小时十七次反复补注油,及24小时全程监视,恢复了2#给水泵的运行状态,挽救了一次事故停机停炉事故的发生,保证了系统的安全稳定运行。 事后了解具体情况是这样的:3月5日早上五点至七点半,由于二期工程3#锅炉进行调试需上水,短时负荷加大,使2#给水泵出力增加,引起非载侧轴承温度不断上升,使轴承室内出现化油现象,因此温升逐渐加快,如不及时注油温度必然继续升高,化油加剧最终造成轴承烧坏,水泵退出运行,引起停机停炉事故。而补油时又不可一次注油过多,否者也会引起轴承过热,混油时温度也会相应升高,为避免补油而导致事故的发生,检修车间制定了“少加油控制温升,勤加油保证运行;温度降一点,加油多一点,出力提一点。”边运行,边注油,边调整的紧急补救措施。经过六小时的紧张处理,于3月5日12时左右温度开始下降,直到 在3#给水泵外围维修期间,检修车间对3#给水泵机座进行加固找平,排除了长期存在的振动隐患,使3#给水泵修复后能安全运行打下良好的基础。 3月12日,3#给水泵电机修回后,检修车间专门组织了精干的安装小组,从基础找平

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