某工業锅炉大面积腐蚀的成因分析.docVIP

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  • 2016-11-28 发布于重庆
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某工業锅炉大面积腐蚀的成因分析

某工业锅炉大面积腐蚀的成因分析 摘要 某工业锅炉投用仅3个月就出现锅炉大面积腐蚀穿孔泄漏事故,本文对这一情况进行缺陷成因分析,初步判断是加药不当,造成锅炉水碱度或ph偏高,造成碱腐蚀,并提出缺陷预防措施及意见。 关键词 碱腐蚀;加药不当;缺陷成因分析 福建某食品企业的一台dzg3-1.25-wⅱ型工业锅炉,工作压力为1.25 mpa,额定蒸发量为3 t/h,固定炉排,燃料为ⅱ类无烟煤。该锅炉补给水是使用水库水,该锅炉水处理型式采用锅内加药,药剂为烧碱,加药时司炉工一次性把整袋烧碱投入给水池;该锅炉投用时尚未配备水处理化验人员,所以锅炉运行时未监测锅炉给水、锅水水质;该锅炉因生产紧张常超负荷运行,并仅偶尔在低负荷时排污。投入运行三个月后,发现烟管穿孔泄漏事故,导致紧急停炉、企业停产。 1 宏观检查 打开锅炉所有人手孔,对锅炉内部进行了全面检查,锅炉内部几乎未发现水垢,金属表面几乎没有完整的保护膜,锅筒下侧、后管板中下侧发现大面积溃疡型腐蚀坑,深约2 mm-5 mm;烟管、壁管均发现大面积溃疡型腐蚀坑 ,深1 mm-3 mm,部分已穿孔泄漏;腐蚀部位有坚硬的黑褐色腐蚀产物。前管板、下降管、液位以上区域未发现腐蚀坑。整体腐蚀情况明显是向火侧、温度高的高热负荷区域腐蚀较明显:因炉膛中部有挡火墙,锅筒底部中央几乎未发现腐蚀,底部中央两侧受幅射加热区腐蚀明显;水冷壁管明显是向火侧腐蚀更严

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