炼钢部元月份总结.docVIP

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  • 2016-12-02 发布于重庆
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炼钢部元月份总结

炼钢部1月总结 指标完成情况 完成产量160446.97吨,比计划17.20万降低1.16万吨,主要受钢材市场影响,为了提高公司的整体效益,外卖了部分铁块,产量没有完成计划。 炼钢部综合加工费完成438.88元/吨,比计划454元/吨钢降低15.12元/吨。 钢铁料消耗完成1053.06kg/吨,比预算1045 kg/吨升高8.06kg/吨。主要原因吃内部轻薄料,消耗影响较多,本月吃内部废钢、废铁合计2733.02吨。 白灰消耗为40.75kg/吨钢,比计划降低4.25kg/吨钢。本月改变操作习惯,提升操作技术,逐步降低了白灰用量,完成了预算目标。 煤气回收完成124.35立/吨钢。通过多方努力,2014年煤气回收量不断增加,但是距公司要求的125立/吨钢还有差距。 本月电耗为40.94kwh/吨钢,完成计划值。 氮气吨钢49.91立,未完成计划值,但比上月降低3.67立。未完成原因主要是氮封程序修改,修改前是氧枪到达待吹位置后才开启,而现在的程序不光是氧枪到达待吹位置后才开启,吹炼前下料,氮封也开启,氮封时间比之前加长,单耗增加。 氧气吨钢59.24立,,转炉耗氧吨钢52立,完成计划值。 转炉合格率完成99.93%,完成预算目标,连铸合格率完成99.97%,没有完成预算目标,破料过多,产生破料原因是因为连铸拉速波动,个别流波动较大,钢水衔接不上,存在卷渣情况。 平均连浇炉数完成53.67炉/次,比预算的68炉/次降低20.05炉/次,没有完成的主要原因是产量偏低,生产不连续。 降本增效完成项目 项目名称 项目运行期间 测算依据(本月) 本月完成情况(万元) 硅碳合金代替部分硅铁 2015.1.1-2015.12.31 硅铁现在5162.88元/吨(所有价格都不含税),增碳剂1427.35元/吨,硅碳合金3589.44元/吨。现在硅铁吨钢用量81kg/炉,对应的硅碳合金用量为100kg,同时节省增碳剂15.46kg。元月使用硅碳合金24.39吨。 1.98 生石灰石代替部分白灰 2015.1.1-2015.12.31 在铁耗980kg/吨钢以上时,用生石灰石代替部分白灰,白灰现在246.00元/吨(所有价格都不含税),生石灰石43.67元/吨。元月吨钢使用石灰石9.94kg。 15.94 蒸汽代替氮气封闭氧枪氮封 2015.1.1-2015.12.31 氮气现在16元/百立(所有价格都不含税),蒸汽25元/吨,在压力为8公斤时蒸汽每吨约244.8立方,即蒸汽价格10.21元/百立,2座转炉氧枪口年耗氮气759万立方。 3.66 下一步重点工作 生产方面 通过精细化管理,抓好基础工作,继续降低出钢温度、提高连铸拉速、降低机物料消耗等各方面入手,争取达到公司要求的单机单炉生产要求,逐步降低炼钢加工费。 进一步降低出钢温度。元月平均出钢温度为1668℃,比12月降低8度,下一步通过稳定生产、提高不等样出钢炉数等手段继续降低出钢温度, 2月降低到1665℃以下。 提高连铸拉速、降低转炉冶炼周期。连铸拉速目标是提高到3m/min,正常保证在2.5m/min以上;同时提高转炉冶炼节奏,提高直接出钢炉数,争取达到公司要求的单机单炉生产要求。 精细化管理,严格控制机物料消耗。 做好春节期间安全工作 组织分厂领导、各专业口主管、各工段工段长进行春节前联合检查,项目包括煤气、电气、消防专项检查 各工段进行基础管理工作和现场方面方面专项检查,内容包括:“三项”制度落实情况、安全责任制落实情况、工段和班组安全会议记录、安全培训教育落实情况、每周一考、违章违制情况、隐患查处、冬季安全生产落实情况等。 安全办组织各专业口、各工段长在春节前深入开展隐患排查和治理工作,按照 “谁检查、谁签字、谁负责”的原则落实隐患排查责任。 提高铸坯质量 针对元月轧钢破料较多的情况,特制订以下措施,提高铸坯质量,减少轧钢破料。 连铸中包每班漂渣,减少中包渣量,防止下渣造成的破料问题; 保证钢水衔接良好,连铸中包高液面操作,防止出现卷渣情况造成的破料问题; 中包套管及时定时更换,减少保护渣浪费,防止套管超出使用周期造成保护渣卷入钢坯中; 稳定连铸生产,做好沟通协调,防止因中包液面波动造成的卷渣情况。 做好节能降耗工作 节水方面的措施(包括水资源的梯级利用和循环使用方面的措施) 厕所和绿地用水使用中水。 各工段尤其转炉和连铸工段利用停机检修时间,重点检查设备水的漏点情况,并及时通知维修处理。 节电方面的措施(包括变频改造、避峰填谷、及时启停避免空载等) 除尘风机在转炉停炉超过30分钟的及时关闭风门。 加强现场巡检,确保无长明灯。 在铁水充足,两个炉子同时生产时,时间安排在谷电时间段,在峰值时间段内,尽量保证一座转炉处于停炉状态,并将与其配套的全部设备停机

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