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7519综工作面出切眼得失谈

7519综放面出切眼得失谈 姚桥煤矿 罗运栋 [摘要]姚桥煤矿7519综放面于2010年9月28日安装完毕并投入试生产,出切眼期间由于种种原因造成工作面出现大范围冒顶,歪架、倒架等事故 。最严重时切眼90%的支架空顶,2/3的支架歪架、倒架,致使工作面推进度极慢,历经45天才推出切眼。针对出切眼过程中,工作面顶煤破碎,漏、冒顶事故频发而造成大范围的支架歪、倒现象,我们在试采过程中不断改进措施、总结得失、积累经验,最终安全推出切眼。本文主要就这次出切眼的得失,谈几点看法,为今后综放面的试采提供参考。 [关键词] 综放面;试采;出切眼;顶板破碎;漏、冒顶;歪架、倒架;防倒千斤顶 一、概况 1、地质概况: 7519综放面埋深-441~-492m,倾向长181m,煤层倾角2°~13°,煤厚4.4~6.2m;工作面地质构造较复杂,在掘进中共揭露断层27条,其中大于5.0m断层3条;直接顶为砂质泥岩、平均厚7.48m,老顶为粉细砂岩、平均厚12.53m,底板为泥岩。 2、切眼概况:①设计切眼长181m,切眼有落差1.5m逆断层和0.5m正断层各一条,切眼上部倾角15°,中部倾角22°,下部倾角17°,中、下部底板起伏较大;②切眼设计净高2.4m、宽6.7m,采取工字钢定型棚对棚支护(煤帮侧棚梁长2.4m,老塘侧棚梁长3.7m),棚距0.6m,塑料网护顶,中间棚腿交叉处设一排木垛,辅助支护;③设备选用:ZF2800/16/26型放顶煤液压支架支护顶板(计101架),MG160/380型采煤机落煤,SGD630/400型双中链刮板运输机运煤。 3、试采前切眼顶板状况:由于受地质构造影响及切眼支护的缺陷,使得切眼在安装前,部分地段顶煤已松散破碎,个别地段顶煤部分已漏。支架安装过程中,原切眼维护顶板所支设的木垛被撤除,工字钢棚腿被摘掉,支护稳定性被破坏,加之支架安置过程中反复升降,使得切眼顶煤更加破碎:约1/2范围内的顶煤漏空,未漏顶煤也仅仅是堆积在支架上,切眼内约3/4地段的顶煤同煤壁已断开,另外掘进时所铺设的塑料网也大部分不起作用,这些均给工作面的试采带来很大的困难。 二、试采及遇到的问题 为使工作面能尽快推出切眼,走向正常生产,针对工作面的顶板状况,经分析研究决定: 1、工作面平行推进,暂不调面; 2、为保持顶煤的完整性,暂不放煤; 3、顶板破碎地段铺设金属顶网,同时沿工作面倾斜方向加铺木板(4000mm*200mm*50mm),每进一刀上一块木板,必要时在煤帮做超前支护。 但在实际生产中,却遇到许多始料不及的问题,给生产带来较大的影响,严重制约推进度。由于原切眼内,超过1/2的地段顶煤已碎,故在试采过程中,随着支架的前移、升降等造成大量顶煤沿架间冒落,加上工作面倾角较大,往往一处漏顶造成此上数架漏空。原切眼掘进过程中,所铺设的塑料网片大部分已被冒落顶煤撕烂,加之局部联网质量不好(网扣不标准,联网较稀等),已基本不起作用;而新铺设的金属网,刚到前梁,大部分也被冒落顶煤砸掉,起不到护顶作用。在工作面推进仅四刀约2m时,60#~80#支架顶煤全部漏空,进而使得该段支架蹬空,造成歪架、倒架。由于空顶范围较大,支架无法生根,造成该段推溜、移架极为困难,常常是刚移超前架,随着推溜又回到原位,而刚扶正、调好支架,由于一处支架歪架,往往造成大范围的倒架,最严重时一次倒架达40架(50#--90#)。而歪架、倒架事故又造成支架上方顶煤全部漏空,加上工作面无法正常生产,推进度极慢,使得漏、冒顶范围速迅向全面扩展,歪倒架也进一步加剧。工作面推进六刀约3.0m时,40#~92#架顶煤漏空,工作面推进4.0m时(约8刀),全面顶煤破碎,歪架范围进一步扩大。恶性循环使得工作面无法组织生产,对安全也极为不利。 三、处理措施 为迅速扭转被动局面,尽快推出切眼,应从实际出发,不断总结教训,积累经验,共采取了以下措施: 1、支架上打联锁木垛 为解决大面积冒顶,支架无法生根,大范围歪、倒架,造成推溜、移架作业困难这一难题,采取了在支架上打联锁木垛的办法,走向用φ200mm长3.0m半圆木,倾向用2.6m半圆木,紧靠煤帮打联锁木垛。打木垛前将支架降至2.0m左右,木垛打好后将支架升起,以便接牢顶板。这种方法在实践中取得了较好的效果。 2、安装防倒千斤顶并辅助单体移架 为使空顶处支架具有整体性、稳定性及便于移架、调架,采取了在空顶处支架上安设防倒千斤顶的方法,使每台支架手拉手,上、下联接,并将防倒千斤顶最上端安装在顶板完整支护有力的支架上,试采中98#~50#架共安装48套防倒千斤顶。移架时,每台支架前、后各支设一棵单体,配合防倒千斤顶辅助移架,确保不再发生歪架、倒架。效果较为明显。 为增加支架稳定性,对全面支架采取了单体辅助支护法,即在每一台支架中部架设一斜撑

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