2015运行人员误操作事故分析报告.docVIP

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  • 2016-12-06 发布于北京
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2015运行人员误操作事故分析报告

2#汽轮机组开机过程中,1#汽轮机 进汽主管破裂事故报告 一、事故发生时间: 2015年1月7日,19:10 运行乙班 二、事故发生经过和操作情况: 1月7日19时10分,2#汽轮机组在正常执行《开机操作票》开机过程中,在汽轮机主进汽压力升至1.25MPa,温度45度时,汽机运行班长000要求汽机司机田应军开启1#汽轮机进汽电动门前疏水阀泄压,在排水泄压半小时后,压力降至0.25MPa时,车间传来异响,汽机班长立即要求汽机司机000外出巡视,000迅速发现原因,1#汽轮机进汽电动门漏水,值长000与班长000立即赶到现场,发现漏水较大,且水流到0米设备开关上,值长安排电气切断电源,并用胶皮覆盖。 三、原因分析: 1、直接原因:管道内产生水冲击,是产生本次事故的主要原因。 1)因为1#机进汽旁路门内漏,在2#机开机过程中1#机进汽阀门管道内积水,在打开疏水阀时开度过大,导致管道产生水冲击,致使管道涨裂。 2)1#汽轮机组停机后疏水阀处于关闭状态,管道积水,加之疏水管束过于集中,导致串汽。 2、间接原因:1#机进汽管道因机组启停频繁,导致材质的热应力受到损伤,在发生较大冲击时易发生管道变形或破裂。 四、防范措施: 1、提高各级人员的管理能力,在员工培训过程中应针对设备的原理,性能、结构和操作程序进行培训,加强《岗位操作规程》的学习,加大员工实践操作技能,提高操作

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