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组装车间主任年度工作述职报告
组装车间主任年度工作述职报告
伴随着冷冷寒冬的到来,2012年工作即将结束,本年度,在市场前景依然不容乐观,外部环境还严重影响着我们发展的背景下,我们组装车间在公司领导的英明决策下,在全体员工的共同努力下,圆满地完成了公司所下达的钢爪生产以及阳极组装的各项工作,现将一年来的工作,向公司作以汇报:
一、以身作则,配合公司完成铸钢爪前期工作。
本年度,公司领导为了增加公司效益,大力推动项目带动工作,
铸钢爪的生产就是其中一项。为了能够切实做好此项工作,在铸钢爪生产前期,面对转岗员工多,工人素质参差不齐,业务技能不熟练的实际情况,我深入现场,到达不同的岗位,详细地向他们讲解生产的要领,以及工艺的控制,在实际生产中,我甚至手把手去教他们,从模型涂料的配比以及搅拌,到模型的装箱以及浇铸,再到中频炉的安装以及试用,我都尽我最大的努力,把我所知道的,全部传授给他们,以能够保证钢爪制作的顺利完成。目前,铸钢爪人员已能够很好地掌握生产的每个步骤,每个细节,能够生产出合格率达95%以上的阳极钢爪。
二、身先士卒,深入现场解决实际问题。
我们生产当中的每项工作,都是看似简单,但做起来总会遇到这样或者那样的棘手问题,钢爪的制作同样如此,在生产的过程中,为了确保钢爪的合格率,我通过在现场多次观察,发现并解决了如下问题:
1、阳极钢爪表面发红。由于本次铸钢爪所使用的中频炉为1000V中频炉,铜线圈直径较之前所使用的小,线圈高度也有所增加,炉子启动后,功率比较在,炉内铁水在熔化过程中,上下翻动速度快,这样就造成铁水内的杂质内浮到炉面上,就再一次又沉淀到了炉底,结果渣不能被很好地捞出来,最后残留在铁水内,在浇铸后,附着在阳极钢爪表面,造成钢爪表面发红。发现这种情况后,通过待铁水化成后,将炉子功率降下来,然后再进行捞渣,避免了钢爪表面发红,发白,大量氧化铝存在的现象。
2、2#中频炉线圈高温。2#中频炉自安装调试完成后,在使用过程中,经常出现线圈局部高温,线圈表面有发黑现象,以过现场观察发现,2#中频炉炉圈由于内部质量问题,造成进、回路串水,水压低,水温高,线圈里面产生气体导致水路不通,造成线圈受高温发黑,后来通过用两个冷却塔供水系统,分别供应线圈用水和中频柜用水,这样就增加了线圈水压,解决了该问题。
3、在浇铸过程中,钢爪消失模不消耗。在阳极钢爪浇铸过程中,发现有铁水在浇铸完钢爪冒口后,铁水不能再继续浇铸现象,后来通过对浇铸后的废品观察发现,钢爪与冒口之间有隔层,中间有石英沙存在,这说明模型在放入沙箱,进行装箱和振动过程中,冒口遭到了破坏,与钢爪本体产生了错位,后来通过增加操作工的责任心,避免了这种情况的再次发生。
4、中频炉炉体变细,熔化速度慢。在中频炉的使用过程中,按照我们的常理,中频炉炉体受到铁水的不断浸蚀,炉膛会渐渐变大,铁水的熔化速度逐渐增快,但在使用过程中,情况却恰恰相反,后来发现还跟我们所使用的原材料有关系,我们熔化铁水用的是大量旧钢爪和部分的碎铁,旧钢爪表面本身杂质多,爆炸块大量残留,在化铁水的过程中,铝特别容易附着在炉壁上,这样就造成铝在炉壁上不断附集,使炉膛变细,熔化速度变慢,后来通过,在铁水化成后,将铁水倒出半炉,把渣捣进底部,然后再倒完铁水,用工具把渣捞出来,解决了这个问题。
5、钢爪表面有大量毛刺。在钢爪的清理过程中,发现钢爪外观有大量毛刺存在,这主要是由于消失模裂纹造成的,通过对现场的观察发现:一是振动平台的设计不合理,目前所使用的沙箱由于大小不一样,在平台上振动时,频率小,振幅小,造成沙箱振动不均匀,在浇铸时,受热易产生裂纹,通过对振动平台增加电机,和底座弹簧数量,降低了由于频率和振幅问题,造成的钢爪裂纹现象。二是钢爪消失模的涂刷有问题,目前钢爪消失模采用三遍涂刷法,但由于对水和料的加入量掌握不好,造成涂料搅拌后,稀稠不一样,同时刚打完后的料与用过一段时间的料,由于时间的延长,也会慢慢变稠,造成即使刷同一遍数的模型,厚、薄也存在差异,另外当天所配制的料不一定都能用完,在第二天使用时,没有二次搅拌,导致刷型时有疙瘩产生,造成裂纹,通过对涂料温度的控制和搅拌次数的控制,也在一定程度上减少了钢爪毛刺的存在。
三、节能降耗。
节能降耗,挖潜增效工作,是我公司今年开展的一项重大工作,联系车间实情,主要从以下方面做起:
1、采用1吨量铁水包进行钢爪浇铸,之前浇铸钢爪用的铁水包,由于体积比较庞大,铁水大包内冷却速度较快,同时浇铸速度也较慢,比采用1吨铁水包相比,温度需要高出50-100度。改为1吨铁水包后,在浇铸质量不受影响的情况下,比平时每炉少用电20-30度,每月可节约电量4800度左右。
2、对当天用不完的涂料,第二天继续进行二次搅拌使用,这样既节省了物料又不影响使用质量。
3、通过对阳极生产工艺的控制,
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