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4号炉燃烧调整小结2013917
潍坊4号炉燃烧调整小结
一、概述
华电国际技术服务中心针对潍坊公司4号锅炉飞灰炉渣可燃物偏高的问题,进行了燃烧调整试验,为查找影响飞灰炉渣可燃物含量高的主要原因,先后对调整煤粉细度、一二次风配比、变燃尽风比例、变氧量、变周界风量、变风压等项目试验。每个工况都进行了飞灰取样,根据试验数据分析,飞灰可燃物高主要是煤质原因,煤粉偏粗和均匀性差也是原因之一。在进行降低飞灰可燃物燃烧调整时,受NOx升高、主再热蒸汽温度降低等因素影响,很大程度的限制了调整空间。
通过一系列的试验调整,在同一负荷段、同一时间段、同一种煤质,采用不同的配风方式,获得了不同的结果,具体数据见下表。
表1 运行方式与优化后方式对比表
负 荷 670MW 540MW 400MW 序号项 目时间11:00 1:00-12:40 14:00-16:00 9:00-10:30 10:50-13:00 15:00-16:30 20:30-21:30 21:30--23:00 氮氧化物浓度 % 305/295 351/330 403/410 575/516 580/566 500/465 388/390 500/495 飞灰含碳量A % 5.88 3.86 3.77 4.18 3.13 3.18 3.61 2.7 飞灰B % 4.06 3.90 2.55 5.25 4.33 3.33 3.55 2.67 炉渣含碳量 % 5.99 8.31 9.94 5.89 5.71 3.70 6.12 9.19
试验中发现4号炉有几个显著特点:一是周界风开度对飞灰影响明显,从10-15%增至25-30%,飞灰含碳量下降明显;二是适当增加燃烧器区域二次风量、减少SOFA风量,飞灰含碳量下降明显;三是偏置风对汽温影响较大,当将所有偏置风门由10%开大至40%,主再热汽温分别下降10℃、20℃;四是高负荷工况下,关小SOFA-F风门开度,主再热汽温下降、NOx含量升高、个别过热器管壁超温。
二、预备性工作
1、煤质工业分析及飞灰含碳量统计
为全面了解4号炉飞灰、炉渣可燃物含量偏高的问题,首先对煤场存煤情况进行了实地调查摸底,宏观上看,目前煤场煤种较多,贫煤所占比例较大,其余为不同煤种掺配的混煤,煤的空干基挥发份为8%~33%,热值18~23MJ/kg不等。8、9月份入炉煤质工业分析及飞灰炉渣可燃物含量统计数据参见下表2、表3。
表2 8月份入炉煤工业分析数据算术平均值
全水分Mar(%) 空干基水分Mad(%) 空干基挥发分Vad(%) 低位热值Qnet,ar(J/g) 全硫分St,ad(%) 空干基灰分Aad(%) 飞灰可燃物(%) 炉渣可燃物(%) 算术平均值 11.0 1.43 15.63 20192 1.63 29.06 4.51 6.45 最大值 13.9 4.42 24.11 23265 2.38 42.33 7.13 9.10 最小值 8.1 0.26 8.96 15965 1.00 22.99 2.17 4.34
表3 9月份1~10日份入炉煤工业分析数据算术平均值
全水分Mar(%) 空干基水分Mad(%) 空干基挥发分Vad(%) 低位热值Qnet,ar(J/g) 全硫分St,ad(%) 空干基灰分Aad(%) 飞灰可燃物(%) 炉渣可燃物(%) 算术平均值 9.5 1.78 17.36 21317 1.65 26.40 4.28 5.54 最大值 11.4 3.40 25.83 23103 2.11 33.97 5.75 6.14 最小值 8.2 0.76 10.87 19506 1.17 20.94 3.11 4.6 2、氧量比对测试
9月12日,利用KM9106烟气分析仪对空预器入口进行烟气过剩氧量测试,。从测量结果看,就地实测氧量与控制室表盘显示氧量数据基本吻合,结果见表4。
表4 实测与表盘氧量比对表
项目 A侧(%) B侧(%) 测量数据 3.6 3.4 DCS数据 3.4 3.6 三、燃烧调整
1、分离器挡板与煤粉细度
9月11日-12日,在670MW工况下,对6台制粉系统煤粉细度全部取样化验,其中A、F制粉系统煤粉细度与均匀性良好,其余4台(B、C、D、E)挡板角度相差加大,煤粉均匀性较差。其中C2侧和D1侧煤粉R200、R90均较高。C2侧R200=4.6%,R90=26.84%;D1侧R200=5.76%,R90=23.36%(详见调整前分离器挡板与煤粉细度表5)。针对煤粉较粗,均匀性较差的分离器,进行了挡板开度均匀性调整,调整后的煤粉均匀性和煤粉
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