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隔油—高效气浮—活性污泥工艺处理食品生产废水2行政论文范文...
隔油—高效气浮—活性污泥工艺处理食品生产废水
三、废水处理系统运行情况
3.1、气浮系统运行情况
物化处理单元采用气浮工艺,通过投加絮凝剂(pac)和助凝剂(pam)使废水中动植物油等有机污染物形成絮体,并使废水中产生大量的微细气泡,促其粘附于杂质絮体颗粒上,形成比重小于水的浮体上浮水面,从而去除相当一部分动植物油等有机污染物,降低后续生化处理的负荷。
气浮pac投加量为300ppm,pam投加量为10ppm,此段codcr的平均去除率为50%,ss的平均去除率为80%,动植物油的平均去除率为80%。
3.2、生化段的运行情况
废水中相当一部分溶解性有机污染物是无法被物化法去除的,必须采用生化处理工艺来降解。目前采用的生化处理工艺是以活性污泥法生物处理技术为主体,该方法处理工艺成熟,对污水中有机污染物去除率高。
3.2.1、污泥接种
以城市污水处理厂活性污泥为菌种,其活性污泥sv30为15~20%,污泥浓度mlss为2.5~3g/l,投入活性污泥曝气池中进行污泥接种。曝气池中先灌满经物化处理后的污水,控制曝气池中污水codcr浓度在500mg/l左右进行闷曝。闷曝3~5天后开始小水量连续进水,每天检测曝气池出水的codcr浓度和污泥sv30。曝气池混合液经沉淀后,上清液排入集水井中,污泥不外排,这样,经过一段时间的培养和驯化后,污泥的活性增强,凝聚、沉降性能良好,曝气池混合液经30分钟沉淀后,污泥沉降比有30%左右,上清液清澈透明,这表明活性污泥已经培养成熟,即可投入正常运转。
3.2.2、影响生化段的环境因素
(1)ph范围: 各种微生物都有它们适宜的ph范围,酸性太强(ph6),真菌与细菌竟争并
占优势,处理效果降低;碱性太强(ph9),微生物的生长繁殖将受到阻碍。通过调试运行期间的观察和检测,生化段进水的ph范围控制在7.0~7.5最为适宜。
(2)溶解氧(do):溶解氧的控制是生化段调试运行成败的关键环节。调试期间,由于废水是
按一定比例递增进水,开始微生物繁殖量少,营养不足,do始终偏高,曝气池中的溶解氧有时高达4~6mg/l。针对此情况,每天采用间隔曝气,调节气水比5~8:1,经过不断调整、检测,正常运行的do值趋于稳定,正常运行时,活性污泥曝气池中的溶解氧为1~2 mg/l,气水比控制在15~20:1。
(3)活性污泥回流量和回流比:活性污泥回流量是从二沉池补充到曝气池的污泥量,用qr表示,回流比用r表示。qr是活性污泥系统的一个重要参数。通过有效调节qr可改变工艺运行状态,以保证运行的正常。实际运行中,q=25m3/h,qr=10 m3/h,r=40%。
3.3、稳定运行结果
废水处理系统从2002年八月开始进入稳定运行,稳定运行阶段废水处理效果见下表。
稳定运行阶段废水平均处理效果 单位:mg/l(除ph)
月份
codcr
bod5
ss
动植物油
ph
进水
出水
进水
出水
进水
出水
进水
出水
进水
出水
八月
1432
87
424
21
1885
118
45.7
8.0
-
7.3
九月
1718
118
523
28
1648
113
40.8
6.4
-
7.4
从上表可知,在稳定运行期间, codcr的平均去除率为93.5%;bod5的平均去除率为94.8%;
ss的均去除率为93.5%;动植物油的平均去除率为83.4%。废水处理系统排放水中ph值、动植物油、codcr、bod5、ss六项指标均达到gb8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准。
3.4、工程投资及运行费用
该工程总投资为280万元,具体运行费用如下:电费为0.85元/t;药剂费为元0.75元/t;人工费为0.18元/t,即废水处理费用为1.78元/t。(不含设备折旧费)
四、 结论既存在问题
4.1、采用隔油-高效气浮-活性污泥工艺处理方便面、饮料生产废水,废水处理工程的运转实践证明,该工艺运行效果稳定可靠,工艺操作简单方便,出水达到gb8978-1996三级排放标准。
4.2、由于废水处理自动化、机械化程度高,废水处理总装机容量达到152.68kw,造成废水处理动力消耗较大;此外,由于饮料生产废水酸性较低,调节ph时耗碱量较大,药剂费用也较高。因此单位废水处理成本较高,为1.78元/t废水。
4.3、剩余污泥原采用板框压滤机压滤,由于污泥粘性高,滤饼较难形成,污泥压滤效果不好。后改用离心机压滤脱水,污泥的脱水效果较好。
健全完善村务公
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