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高级工程师个人事迹材料
**,男,1978年10月5日出生,山东省**县**镇人,中共党员,本科学历。2000年7月毕业于山东轻工业学院,同年7月参加工作,2002年获得助理工程师职称,2006年获国家高级工职业资格。
2000年7月,我于山东轻工业学院毕业后到**公司工作,历任氯碱一车间氯氢工段技术员、钾碱项目部技术员、离子膜车间电解班长、离子膜车间值长、技术部工艺办主任、氯碱二车间工程师、主任、氯碱厂厂长、生产副总工程师,2009年担任生产副总经理至今。
为提高专业知识水平、操作技能,根据公司安排,2000年我先后到浙大中控、宜宾天原化工、四川大学进行DCS、电解槽专业知识和企业管理培训。
同时,为了提高自己的专业水平,利用报刊、网络、书籍等系统的学习各方面的知识。通过各种形式各种层面的学习,我博采众长,开阔了视野,切实提高了自我的专业水平和政策管理水平。
自参加工作以来,注重节能减排,降低能源消耗,不断进行能耗高效率低设备的更新和技术改造,大幅度提高了各车间的产量和降低了各项消耗成本:
1、任氯碱厂厂长期间
氯气集中干燥、液化处理装置改造
针对氯碱一、二车间氯气处理系统单独运行,费用高,增加了安全隐患,同时氯碱一车间设备老化,液化器、液氯贮槽、R22冷凝器、盐酸罐等已到使用年限,继续使用存在一定的安全隐患,考虑到氯碱二车间高压机有一定余量,造成运行电耗相对较高,影响公司整体效益,生产部技术骨干成立了技术改造小组,经长期考察研究在不影响全年产量的情况下,将氯碱一车间电解工段湿氯气引至氯碱二车间I期、II期氯氢工段进行干燥后处理液化,从而减少了设备投资,节约了电耗,增大了安全系数,减少了能源浪费,为公司节约大量的生产成本,年产生效益900万元。并于2009年10月28日获得了实用新型专利证书。
多路电解槽同时冲液装置改造
针对氯碱三车间停车,开车时入槽碱加温时间长,使六台电解槽全部投入正常工作的时间长达14小时,由于开车时间较长,导致动力车间升负荷较慢,同时也影响到苯胺装置的开车,以致生产效率大幅降低。生产部技术骨干针对这一技术缺陷,在去成品罐区回流管与成品罐入口碱管线上加一旁路,在P6305泵出口管线上增加一台换热器,可实现多台电解槽连续进行冲液,投资6万元,关联热电、苯胺提前开车,年产生效益约万元。提高了电解槽的工作效率,节约了加热成本,并且改造成本低,操作简单。并于2008年10月15日获得了实用新型专利证书。
蒸汽法氯气液化改造
针对氯碱二车间运行低压机3天,高压机3台,液化器1台,且高压机出口压力高达,造成高压机、液化器维修频繁,液化器泄漏频繁,不仅车间降负荷生产,影响公司经济效益,而且可能因氯气泄漏造成安全事故,给公司在社会上造成极坏影响。为彻底解决高温高压液化法的弊端,经过长期研究认为将高温高压法改为中温中压法,将液化温度降低控制在10℃,液化压力。经过改造,实现了氯碱二车间一期运行电流提高,年增加销售收入约万元,扣除成本后每年净利润约万元,减少了氯气泄漏,避免了因氯气泄漏给公司造成重大损失,延长了设备使用寿命,降低设备维护率,能提高氯气系统的安全系数,保证系统更安全、稳定运行。
2、任生产副总期间
化工二厂循环水泵改造
化工二厂循环水岗位正常运行7台400KW水泵,供苯胺车间、氯碱三车间、氯烃二车间工艺用水,改造前,每台泵平均每小时耗电407度。为了深入节能挖潜,降低生产成本,引进拥有专业技术的循环水系统优化公司,针对化工二厂三个车间的水系统现状,量身定做了7台高效节能水泵,改造后,运行结果表明,不但满足生产工艺用水要求,而且实现了每台泵每小时耗电270度,节电率达到33%。
氯烃氯甲烷直供改造
氯烃装置氢氯化系统原所产氯甲烷经压缩机加压后液化储存,再由机泵输送至氯化系统,经氯甲烷蒸发器汽化后进入氯化反应系统。经系统改造由氢氯化后系统连接氯化系统一条管线后,氯甲烷由压缩机加压后直接进入氯化系统参与反应,既能达到系统的反应需要,又节约了部分冷量和蒸汽量,实现节能降耗的目的。
氯碱三车间氯压机出口压力安装电铃报警
环氧丙烷开车期间,由氯碱三车间氯气系统气相直供环氧丙烷车间使用,当环氧丙烷车间紧急停车时,会造成氯碱三车间氯气系统压力迅速上升,造成跑氯事故,故将氯压机出口压力显示引至冷冻机房,并安装电铃报警,当压力高于设定值时,电铃报警,操作人员迅速启动冷冻机,这样缩短了反应时间,减少跑氯事故的发生。
苯胺Ⅰ期催化剂单程运行周期改进
苯胺车间Ⅰ期催化剂从2005年投产开车以来,其单程运行周期一直在4个月左右,催化剂每次再生活化到开车需8天时间。经
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