柳钢2000m3高炉炉前管理操作经验
【摘 要】柳钢1号高炉(2000m3)于2008年5月开炉以来,高炉不断强化冶炼,生产节奏加快炉前的操作暴露出较多问题,车间通过强化炉前的操作和管理,加强铁口维护,主沟、直流咀改造及设备改造等,确保高炉的稳定顺行和各项经济指标不断提高。
【关键词】炉前 铁口维护 设备改造
1.前言
柳钢1号、2号高炉为柳钢“十一五计划”淘汰落后,结构调整重点项目。高炉由柳钢设计院自行设计,有效容积为2000m3,两座高炉采用一列式布局。1号高炉设东西两个出铁场,由于场地限制仅设2个铁口,铁口夹角132°,内外两条铁路线,所生产铁水主要共给配套150t转炉。炉前采用沉铁式主沟和两套电动液压传动摆动流咀,KD400液压泥炮及液压开口机,新型明特法水冲渣工艺。高炉于2008年5月开炉,随着高炉不断强化冶炼, 生产节奏加快,炉前出铁出渣的负担加重, 在加之受150t转炉生产配套的装罐制度限制,炉前工作一度陷入被动,同时增加了炉前工人的劳动强度和耐火材料与各种辅材的消耗, 成为了制约1#高炉生产的主要因素之一。1号高炉通过加强管理和操作外,通过改进沉铁式主沟,直流嘴改造、优化出铁制度、加强铁口的维护等措施,克服了各种限制性因素,使炉前各项指标有了较大提高,并为1号高炉的稳定顺行及各项经济指标的提高创造了良好的基础,经济指标见表1。
表1 柳钢1号高炉开炉以来主要
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