离合器系统方案.ppt

案例三:宁乡,三桥12方车,行驶里程9800Km,总泵密封圈发账引起踏板沉重 首先对故障进行确认,发动机怠速时,气压表0.6MPa,踩踏板非常沉重。确定存在故障。其次对踏板机构进行检查,无异常,且踩离合的过程中无发卡现象;离合器分泵、总泵均无漏油、漏气现象; 踩油门,对储气筒充气,当气压达到0.9MPa时再次踩离合踏板,踏板仍然很重,拆下总泵处油管,总泵内油无法自动流出,因此初步判断离合器总泵损坏,导致踏板沉重。 拆下总泵,在拆下总泵上端的挡圈时,总泵内的活塞无法弹出(正常情况是可以自动弹出的),用钳子把活塞夹出后发现密封圈发账,经了解,为制动液不符合要求造成密封圈发账。 左则为正常活塞及密封圈 案例四:厂内,三桥12方车,行驶里程0Km,管路内有空气导致离合器分离不彻底 首先对故障进行确认,发动机怠速时,进行挂档,有打齿声,挂入一档后,不松离合器,发现发动机转速下降约150转,因此初步判断离合器分离不彻底。 测量踏板行程及自由行程均合格,也无任何部位漏油,但踩下踏板时,脚感觉到有明显阻力时停下不动,测量此时行程,比自由行程大,因此判定为管路内有空气。 有厂内的小型液压泵从离合器分泵排气螺钉处进行灌油,待灌满油这后,再次试车,离合器分离正常、挂档正常。 案例五:郴州,三桥9方车,行驶里程310Km,从动盘变形引起起步发抖。 首

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