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硫酸车间危险与可操作性分析(HAZOP)分析表
一、分析节点一览表
序号 分析节点 节点特点分析
(节点)
MPa。
净化反应釜的主要功能为净化废酸,为间歇性生产,其主要流程:首先将废酸按定量(以标尺为准)打入净化反应釜,同时加入约50KG双氧水混合,反应釜夹套通入<0.3MPa蒸汽,升温速度2℃/分钟,将废酸升温至100℃,关闭蒸汽进汽阀门,打开下双氧水进口阀,开始滴加双氧水,反应过程中,通过加双氧水的速度和循环水来控制釜内温度在100-145℃,下双氧水量为36格(447KG),实际加入量观察外观为准,反应完毕取样与标样对比,如不合格则需要继续滴加双氧水,直至合格,合格后保温30分钟以上,保温温度100-145℃,如达不到可也开蒸汽升温。
净化反应釜设温度计,釜内温度通过数显表显示,夹套内蒸汽压力设有压力表,设有搅拌电机电流显示。
净化反应釜HAZOP分析工作表
分析节点 引导词 偏差 可能原因 后果 风险程度 有的措施 补充的措施 备注 More/高) 温度高 蒸汽压力大
滴加双氧水过多 反应剧烈、沸锅 C 夹套通入<0.3MPa
严格控制双氧水加入量 液位高 入废酸过多 反应时溢酸 C 入废酸以标尺为准 Less
少
2、
烟酸储罐为碳钢材质,壁厚12mm,1、2储罐直径为5.5米,高约6m,容积为142.5m3,每个储罐最大储存量为180吨,3储罐直径为6米,高约6m,容积为169.5m3,最大储存量为214吨;1号储罐储存65%烟酸,2、3号储罐储存31%烟酸,储罐设有压力变送器,把储罐压力远传到中控室,设有两套液位计,通过远传至中控室,并且设有两套回烟管,一个放空阀门;每个储罐根部阀门设有2个DN100截止阀,1个DN100的气动阀,在中控室通过DCS系统进行操作。储罐设有负压联锁,但储罐向外打酸时产生负压达到-1000pa时报警,达到-1500pa时自动停止30打酸泵。
烟酸储罐HAZOP分析工作表
分析节点 引导词 偏差 可能原因 后果 风险程度 有的措施 补充的措施 备注 More
过量 压力偏高 B 定期检查回烟管;
定期校验压力变送器;
设有储罐高、低压报警。 液位偏高 液位计失灵 储罐压力高 C 人工检测与远传对比;
设有高液位报警。 Less
少 压力偏低 储罐抽瘪 C 定期检查回烟管;
定期校验压力变送器;
设有储罐高、低压报警;
设有储罐负压连锁。 液位偏低 液位计失灵 酸泵抽空损坏泵体 E 人工检测与远传对比。 3、循环槽
循环槽为碳钢材质,2个烟酸循环槽规格型号为φ3000*2210,2个98酸循环槽规格型号为φ4000*2200,干燥循环槽规格型号为直径3000*2210;各循环槽均设有放净阀门、溢流阀门,设有2套顶装磁翻板液位计通过远传至中控室,各循环槽均设有高低液位报警,烟酸循环槽配有回烟管到。干燥循环槽已通过吸收空气中的水分、添加废酸、吸收系统中的SO3保持酸浓在97%-98%之间,烟酸循环槽通过传入98酸和吸收SO3保持酸浓,达到规定浓度时入库;98酸循环槽通过串入低浓度硫酸和吸收SO3保持酸浓在98.3%-98.5%之间。
循环槽HAZOP分析工作表分析节点 引导词 偏差 可能原因 后果 风险程度 有的措施 补充的措施 备注 More
过量 1.液位计失灵 突然停泵时溢酸 B 2套液位计现场与远传数据对比,高液位报警 Less
少 1.液位计失灵
2.人为串酸过低 酸泵抽空冒烟 C 2套液位计
设有98泵风机联锁
4、烟酸管道
烟酸管道为厚壁(s=5.0mm)碳钢材质,公称直径为DN50,全长约500m。
烟酸管道的起点为硫酸车间暖房,终点为磺化车间烟酸储罐。硫酸车间的烟酸通过40泵打入磺化车间,泵出口设有压力表远传至中控室监测烟酸管道压力,并设有磺化超压联锁,当向磺化打酸管道压力到5.5kg是报警,压力达到6.0kg时去磺化打酸泵自动停止,避免向磺化打酸时因各种因素造成管道压力高,损坏泵体、法兰造成烟酸泄露;设有阀门关闭联锁,当向磺化打酸入储罐气动阀关闭时,去磺化打酸泵自动停止,安装在磺化车间,出现问题泵体显示黄色,避免向磺化打酸时因各种因素气动阀关闭,造成
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