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* * * * * * * * * * * * * * * * * * 永久措施的过程想法 process Y x x x x x 我们修改了x(原因)来期望可以将y做好。 所以对x,y都要有一些衡量,才能确认效果好不好 D7 防止重复发生(防止再发) 着手进行管理制度、操作系统、作业实务、及作业程序等项的修改和标准化。 水平展开,以防同一问题及类似问题再度发生。 通知所有人员解决的方案 完成如何控制操作过程的流程 针对避免再发生进行必须的变更 标准化新的执行方式 D8 恭贺小组 恭贺小组的每一成员,问题解决完成,应对小组成员的努力予以肯定. 对所有积极参与的小组成员 进行适当的承认 对小组的效益进行沟通和文件化 注意事项 上述各项步骤,不一定必须完全依序进行,各步骤之顺序可因个别问题而异。 例如某一问题于提出报告,并组成小组之时,负责之领班或作业员可能早已采取临时措施。 8D产品问题改善手法实例 0.了解问题 1999年11月4日客户“浙江精密机械厂”投诉,在其包装车间对“ALT-5检测器”进行包装时,使用公司的MHT机用膜时一拉就断裂, 并发现使用的机用膜端口破裂。 造成ALT-5检测器包装工作进度延误,顾客要求派人处理。 D1.成立小组 按问题涉及范围确定小组成员: 责属单位:生管课、销售课、库管课、品保课 责属人员:贾正羽、庄卫年、赵晓明、许 丽 D2.问题描述 何时 : 1999年11月4日; 何人 : 浙江精密机械厂—品保部; 何地 : 浙江精密机械厂—包装车间; 何事 : 包装ALT-5检测器; 如何 : 使用的20μMHT机用膜一拉就断; 为何 : 机用膜卷端口破损; 多少 : 20卷中目前发现6卷有问题。 D3.执行和确认临时措施 品保课立即派员到浙江精密机械厂挑选全部20μMHT机用膜,对其它规格的薄膜进行检查。(许丽 完成日期99/11/05) 对挑选出的破损20μMHT机用膜运回公司,按数补给浙江精密机械厂。(许丽 完成日期99/11/05) 对现有生产、贮存、出货的20μMHT机用膜进行全数检验。(许丽 完成日期99/11/05) 经确认后,没有不良品再流出的可能,不会再扩大损失。 D4.鉴别根本原因并识别可能方案 识别可能原因(因果图) 选择最有可能的原因(矩阵图) 确定是否是根本原因 识别可能方案 4.1 因果分析 速度设定多快 端 面 受 伤 人 机 料 环 法 库房湿度大 产品堆放高度过高 包装方式不合理 操作粗心 对操作工艺不熟 贮存架间隙小 PE强度不稳定 4.2确定选择最有可能的原因 项目 端口破损数(卷) 频率(%) 累计频率(%) A。产品堆放高度过高 12 52.17 52.17 B。包装方式不合理 4 17.39 69.56 C。操作粗心 2 8.69 78.25 D。库房湿度大 1 4.34 82.59 E。速度设定多快 1 4.34 86.93 F。贮存架间隙小 1 4.34 91.27 G。PE强度不稳定 1 4.34 95.61 H。对操作工艺不熟 1 4.34 100 总计 23 100 不良情况统计表 4.2确定选择最有可能的原因 % 0 5 10 15 20 0 100 50 25 75 A B C D E F G H 端口破损数 52.17 69.56 86.93 4.3 确定根本原因并识别可能的方案 通过小组因果分析,验证统计确定产品堆放高度过高、包装方式不合理是导致产品端口受损根本原因。 识别可能的解决方案。 修改搬运、贮存作业方法,将原来搬运 和堆放高度3层改为2层,减少重力。 改变包装方法,每卷产品用托盘运装。 包装箱内部增加泡沫,以减少碰撞冲力。 ……等等. D5.决定及验证纠正措施 5.1决定采用纠正措施 1.修改搬运、贮存作业方法,将原来搬运和堆放高度3层改 为2层,减少重力。 2.改变包装方法,每卷产品用托盘运装。 3.包装箱内部增加泡沫,以减少碰撞冲力。 5.2验证纠正措施(小批量验证) 小组采用同一规格20μMHT机用膜产品按照三 项措施各100卷进行小批量验证 措施 投入成本 端口破损数(卷) 改变搬运、贮存作业方法,将原来搬运和堆放高度3层改为2层. 合理利用空间 0 改变包装作业方法,每卷产品用托盘运装 每卷多投入10元托盘费用 1 包装箱内部增加泡沫 每卷多投入1元泡沫费用 0 D6.执行永久纠正措施 通过小批量验证,小组一致决定采用以下措施进行永久整改: 1.修改搬运、贮存作业方法,将原来搬运和堆放高度3层改为2层,减少重力。 2.包装箱内部增加泡沫,以减少碰撞冲力。 3.经长期30天的追踪是否有改善,累计执行了10000卷,其中只有一卷有压伤,所以不良率自10%降为0.01%,所以是有效的
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