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过热器减温水是取自高加前给水,如和取自高加后给水相比,当取自高加前给水的减温水量为主给水量的10%,则要增加约1.2g/kwh的煤耗。因本厂过热器减温水量较,,,,、更好改进,建议有机会尽快实施。
改造前:
改造后:
说明:①为避免在主给水管上开口,新加高加后的减温水管道可在旁路调门 前手动门前接口(买一个三通)
②一般希望在大负荷时用高加后给水,因本厂减温水量,,,,,估计改后 一直可以用高加后给水。
运行中高加后主给水门的旁路调门应100%全开,开后可减,,,,主给水的阻力,降低给水泵耗功(负荷越大,效益越好)。开后对安全无影响。国内开启旁调运行的电厂占多数。
本条老厂改进管理费用大,不宜改,但扩建新厂可采用:
因主给水可设逆止阀阻力要增加给水泵耗功,建议新厂设计作如下改进:
本厂一期系统:
本厂一期设计:
新设计:
说明:如有电泵一般,,,,旁调门装电泵出口处,如无电泵,可装一台汽泵出口门处,如可以二台汽泵出口门处都装最好。
#1机汽泵再循环检查有一台漏。因再循环漏后不好处理,建议可把再循环门的门前手动门改为电动门(最好是上进下出的截止阀,电机大一点)运行中电动的关闭。但接入自动开启逻辑:当给水泵流量,,,,于Q+50t/h时,电动门先行开启,Q是再循环门的最,,,,流量动作值。
5、据反映#7低加疏水不畅,观察现场有三个可能:
①调门位置高疏水入口远,过调门后的疏水汽化,二相运行后阻力大。
②调门通径偏,,,,(大负荷时疏水不畅,可能是)
③管道标高差大,水压不进去。
建议作如下改进:
改造前: 改造后:
说明:①新加Ф76的旁路管在#7、8低加下部布置,过#7、8低加后马上向上和#8低加疏水入口接上,管道越短越好。
②新加管道和#8低加疏水入口的接口越低越好,施工时要拆开保温才焊接,因运行中负压,可以焊在焊口上。
③新加管道旁路门和#8号低加疏水入口越近越好,常开门。
6、查现场#7低加正常疏水侧,有二个就地温度测点,#7低加入口及#8低加出口温度,建议把这两个测点送到主控凝结水和低加画面上,测点有如下用:
①计算#7低加疏水端差
②用端差较#8低加水位
③计算#7、8低加抽气量(供热时)
④#7、8低加水温可以比较分析加热器内腔室是否短路。
7、反映#8低加疏水不畅,现#1机正常疏水不通,紧急疏水没开、管子热(估计急疏疏水门漏),但水位还能维持,建议:
①#8低加正常疏水门宜修好
②#8低加疏水系统作如下改进:
改造前:
改造后:
说明:
①疏水和凝汽器底部相接,原接口里有供疏水汽化用的钻孔短管,疏水进入后要汽化(可能是疏水不畅的主要原因)。汽化蒸汽进入凝汽器由循环水冷却,这样不仅热量全部损失,还耗用了循环水。
②疏水进入热井底部后,由于热井约1M水的静压10KPa,加上凝汽器内压力5KPa,热井底部压力15KPa,15KPa压力的饱和温度54℃,远大于#8低加疏水温度(约42℃),疏水变成不饱和水,平稳和凝结水混合,热量全部回收。
③#8低加紧急疏水没经疏冷段,温度比正常疏水温度还高约10℃,如疏水经紧急疏水,损失热量更多。
④和热井下部接口宜在热井底部内外都焊接,但里面管子不宜伸出太高,只要能焊接就可以。
改后不仅疏水不畅解决,疏水热量也全部回收,如改后疏水还不行,则有可能疏水门太,,,,,则还可以作如下改进:接一个Ф76的旁路管(旁路管和门的要求参考第5条#7低加改进)
8、高低加疏水管子中的放气可以全部取消,饱和水无法放气。
9、现场#1机高低加紧急疏水管子和疏扩接口处不停的有轰鸣声,说明有疏水漏,需停机处理。但目前状况如漏的管子突然投入,则有可能造成管子强烈振动。建议作如下改进,改后就无声音了:
改造前:
改造后:
说明:①Ф32的管和热井放水门前接口
②#1、3高加紧急疏水门后手动门在垂直位置,新加放水管要加手动门,但是常开门,只有疏水门后手动门关闭时才要关放水门。
③#2高加紧急疏水的放水可以不要阀门。
④其他低加及除氧器放水管改法同上,都可以接到Ф32管上。
⑤另一侧的紧急疏水同样可用一个Ф32的管接热井放水门前。
10、因低加管子都是不锈钢制作,低加充氮防腐都可以取消。
11、#1机的轴加疏水可能水封还差一点,有可能影响主机真空。目前看水封管
系手动门好像没有全开(全开有可能影响真空),建议有停机机会改进。
改进前:
改进后:
说明:和凝汽器的接口改到7米标高处(要求略低于轴加中心线),也可以先到7米再下引到和疏扩
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