通过对曲轴脉冲板的加工不良形式进行分解后发现,丝锥打刀是造成工废的主要原因,占本工序不良的58%。 这是丝锥打刀时的状况,丝锥打刀后,一半断在机床上,一半留在了零件的脉冲孔中。 为此,我们制定了验证计划,并合理地分工推进! 按照计划,我们首先对主轴进行打表确。,轴心并未偏移,符合标准,所以主轴位置偏移中心不是要因。 接着,我们对夹具的装夹动作,夹紧压力,定位基准进行确认,未发现异常,所以此要因也不成立。 最后,在对2010年10月份丝锥打刀数量进行汇总时发现,103号孔打刀的数量最多,占打刀总数的52%,这是为什么呢? 带着问题,我们来到现场进行观察,这时我们看到,在夹具松开时,冷却正常!但是加工时,103号刀由于受夹具限制,冷却不足。 找到要因后,我们进行了对策讨论,最后得出:单独给103号孔加装切削液喷管是最快捷,最方便的方法。 接着,我们到库房领用Φ10胶管装在V型中心预定块上,给103孔加装了冷却管。 改善后,103号孔打刀不良数由每月21件降低到了每月15件,加工不良率也下降到了0.33%,可效果不明显,得继续努力! 通过讨论分析,我们决定将打刀的零件剖开,剖开后发现,螺纹孔底部有残留铁屑。为什么会有铁屑残留在螺纹孔里呢? 带着问题,我们再次来到加工现场进行观察,加工时,切削液喷点是在刀尖上,当刀加工到零件内时,切削液无法将孔内的铁屑及时排出,造成孔内残留铁屑 进行对策讨
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