2009年工作总结-尤洋_图文.pptVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
2009年工作总结 ——汇报人:尤洋 轿车一厂总装一车间 * 轿车一厂总装一车间 * 2009 年 工 作 总 结 K-K 计划及完成 1 2 K-K经典案例展示 5 2010年工作计划 3 个人收获与提高 4 工段要素完成情况 主要内容 2009 年 工 作 总 结 寻找并消除浪费: 等待时间 Wartezeit 2 动作的浪费 Laufwegeverschwendung 库存的浪费 Ueberbestand 搬运的浪费 Transportverschwendung 生产过剩 Ueberproduktion 沟通的浪费 Kommunikationsverschwendung 不符合人机工程 Ergonomie 加工过程的浪费 Bearbeitungsablaufverschwendung 1 3 4 5 返修的浪费 Nacharbeitsaufwand 6 7 8 9 计划及完成情况 KVP-Kaskade 工作小结 优化人机工程: 动作经济性原则 一个工位原则 保证正常工作范围 合理安排操作空间,避免相互干涉 现场管理 5S 利用物料配送,减少操作者的辅助工作 一个工位原则符合率达到85% 标卡内容与员工操作一致性达到100% 生产线装配与工艺一致性达到100% 现场物料及工位器具摆放要与现场平面图一致性达到100% 建立物料超市2个 KVP-Kaskade 工作小结 计划及完成情况 VW品牌生产线 Jetta车型工时优化 6% 提高劳动生产率: 发现九种浪费 节拍平衡 AP1 AP2 AP3 AP4 Auslastung 100% 一个工位原则 利用物料配送,减少操作者的辅助工作 KVP-Kaskade 工作小结 计划及完成情况 形成全员参与的改进文化: 全员参与,共同指定改进方案 制定并完善工作流程和方法 每月进行1~2次改进知识培训 在5月份和11月份各组织1次改进经验交流会 树立样板工段1个和评选先进个人15人 KVP-Kaskade 工作小结 计划及完成情况 全年计划开展Workshop活动19期,截止到8月末已完成11期。累计制定改进措施117项,已实施108项,9项长期措施正在实施中。 KVP-Kaskade 工作小结 计划及完成情况 KVP-Kaskade 工作小结 计划及完成情况 优化人员: 10人 优化操作时间: 631秒 节约面积: 310平方米 节约成本: 61.67万元 在制品节约: 167749个 安全改进: 37项 质量改进: 33项 KVP-Kaskade 工作小结 计划及完成情况 Vorher改进前 Nachher改进后 Verschwendung/Vorteile浪费/优点: 改进前由于后轴的吊具较短,操作者在吊取后轴时需要弯腰进行吊取,每天来回弯腰次数较多,劳动强度较大,长时间弯腰容易对腰部造成损伤。改进后将后轴吊具长度加长,操作者在吊取后轴时便可直立将后轴吊起,减少了操作者的劳动强度。 1、优化人机工程案例 KVP-Kaskade 工作小结 经典案例展示 Vorher改进前 Nachher改进后 Verschwendung/Vorteile浪费/优点: 改进前操作者在摘除防尘帽后,需要走到工位垃圾箱边丢掉防尘帽。而且在F10工位这种操作很多。造成了大量的行走浪费。改进后,在发动机转运车上增加了一个随行垃圾箱。员工可以在装配前直接将防尘帽随手丢在随行垃圾箱内。减少了不必要的行走浪费。 2、减少行走距离改进案例 KVP-Kaskade 工作小结 经典案例展示 Vorher改进前 Nachher改进后 Verschwendung/Vorteile浪费/优点: 改进前皮带轮保护罩在车身右前位置进行装配,而受场地面积和风带等因素限制,导致装配所需的零件和工具都放置在车身左侧,操作者行走距离远。改进后通过减少在制品的数量,加装压缩空气气源等方法保证放置在左侧的零件和工具转移至右侧,既减少了操作者装配时的取件时间,又使现场物料摆放符合一个工位原则。 气源 3、一个工位原则改进案例 KVP-Kaskade 工作小结 经典案例展示 通过培训及工作中的不断积累,使自身素质得以提升,为顺利通过工长AC测评奠定了坚实基础 进一步掌握了各个部门的工作流程和工作方法 从KVP-Kaskade的团队中学习到更多的经验和方法 员工的改进意识和改进能力有了显著提高,形成了团队解决问题的工作模式 KVP

文档评论(0)

kfcel5889 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档