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Ⅱ加氢裂化装置大事记
2007年E1001原料油换热冷旁路温控阀TV1141(MOSONEILAN)大盖密封环裂开,3月1日更换上一个同类型的旧密封环后。
4、2007年3月2日
系统压力达到10.0MPa后装置再次进行气密发现循环氢压缩机入口分液罐V1008沉筒液位计上引出阀阀盖密封外漏且漏量较大,同时也发现R1001一床层测压降压力表第一道手阀及F1001测压降第二道引出阀外漏(均为国产阀),于是将系统压力降至微正压,氮气置换合格后,更换上述阀门(利用公司1993年库存进口阀门)。
5、2007年3月4日
13:56开始向反应注硫,起始注硫量660kg/h。15:35开始出现吸附热,但温升不明显(约4℃)。16:00R1001入口温度提至190℃,18:00升至195℃。18:20R1001、R1002出现温升。20:00R1001入口温度达到200℃。19:00开始提注硫量至950kg/h,22:00提高注硫量至1250kg/h。3月5日0:00高分界位见水。2:30R1002出口循环氢中H2S含量达到600PPM,硫穿透。7:00开始230℃恒温,15:00恒温结束,开始向290℃升温。3月6日7:00反应系统开始290℃恒温。
6、2007年3月6日
8:30,外操巡检发现原料油换热温控阀TV1141阀盖密封再次泄漏,且漏量较大(当时催化剂已开始硫化,循环氢中H2S浓度达到10000ppm)。紧急启动7巴泄压,反应系统用氮气置换合格。由于厂家未找到TV1141阀盖密封泄漏原因,经公司各部门讨论后决定将TV1141温控阀拆下,两端法兰改用高压盲法兰盖封死。3月7日反应系统重新开始升压,升温。3月8日5:30催化剂重新开始注硫。
7、2007年3月8日
8:30,外操巡检发现C1001入口过滤器前低点排凝管嘴焊缝泄漏,立即启动7巴泄压,15秒后现场声音突然加大,泄漏点扩大(焊缝裂纹达到3cm),立即启动21巴泄压,反应系统充氮气置换合格。后经排查,发现低温高压系统支管及管嘴焊接存在施工不符合规范问题。
3月9日~12日,反应系统(低温高压,1500BL)共查出150个问题管嘴,其中136个需割除重新焊接、热处理,10个需补焊加强,4个只需补做热处理即可。经各相关单位讨论后决定将反应器系统加盲板隔离,低温高压部分焊缝重新进行焊接、热处理。3月13日,0:00反应系统处理结束。12:00反应系统流程全部复位,重新升压气密。
8、2007年3月14日
13:00反应系统升压至10.0MPa氢气气密,发现E1002管程入口热电偶根部角焊缝有一砂眼。同步检查其他同类型的40余个焊缝,未发现漏点。经公司相关部门讨论后决定将反应系统压力撤至微正压,氮气置换合格后隔离反应系统,将该热电偶割掉重新焊接、热处理。
3月15日,将E1002管程入口热电偶割掉,发现焊肉有蜘蛛状裂纹(焊缝表面表现为砂眼),将焊肉全部打磨掉仍有裂纹,母材用刮刀刮掉2mm后裂纹消失,消氢(350℃)结束后,3月16日重新焊接、热处理(650℃)。
3月16日,反应系统(高温部分)焊缝全面打磨,着色检查,未发现异常。3月16日,E1002入口注水点焊口割掉重焊,6:00开始消氢处理,17:30焊完,开始热处理。3月16日,宁波工程公司要求对C1002A/B/C二级、三级管线所有焊缝重新进行焊接处理。
3月17日,11:30反应系统流程复位结束,重新升压至13.5MPa气密。13.5MPa气密合格后降压至12.0MPa,R1001入口温度升至200℃,重新开始硫化。
9、2007年3月18日
3月18日3:20开始注硫,起始注硫量600kg/h。为了节省时间,此次硫化加快了升温速度(期间循环氢中H2S浓度均按高限控制),先是以10℃/h向290℃升温,然后继续以10℃/h向370℃升温。18日20:00开始370℃恒温,循环氢中H2S浓度达到16000ppm且维持恒定,高分水不再明显生成。19日3:00催化剂硫化结束,开始降温,至19日12:00,R1001、R1002床层温度降至150℃,达到催化剂钝化条件。
本次催化剂硫化共注DMDS 41.86吨,催化剂实际反应耗DMDS硫量为37.24吨,是理论量38.127吨的97.67%,实际生成水量20.8吨,生成水比例达到94.76%,实际上硫率10.80%,说明本次硫化效果良好。
10、2007年3月19日
2007年3月19日13:00,反应系统开始引进低氮油,16:20开始注氨钝化,18:00开始注水。3月20日10:00,切换VGO进反应系统,反应系统、分馏系统及脱硫再生系统调整操作。至3月21日21:00,加氢裂化装置产品全部合格,装置进料开车一次成功。
11、2007年3月
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