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一、小组概况
制表人 ; 陈宏伟 制表日期:2006年3月12日
成长之路
二、选择课题
问题的提出:德惠一次变在2004年扩建当中,新增加电容器两组
05年更换故障故障电容器5支,在进行更换工作中,我们发现进行此项工作时存在安全隐患,威胁着班组人员人身安全及设备安全,(如图:工作人员现在工作方法)
安全威胁主要来自两个方面
1、更换故障电容器时,工作人员需要从1、50米的构架上将电容器拆下并对合格电容器进行安装,架构上找不到合适的系安全带之处,存在着坠落的隐患。
2、电容器单只重量为180斤,当工作人员把故障电容器从1.50米高度拆下和把合格的电容器进行安装时,存在重物砸伤、挤伤及设备损坏安全隐患。
通过以上分析,为了保证工作人员的作业安全及设备安全,由此我们选定了《66kV故障电容器更换工作方法的创新》来作为本次QC活动的课题。
三、设定课题目标
1、实现66kV故障电容器更换工作方法的创新
2、降低劳动强度,消除安全隐患,确保工作班成员人身及设备安全。
四、提出各种方案并确定最佳方案
小组成员运用“头脑风暴法”围绕小组制定的活动目标,提出了许多想法和看法,最终归纳了两种方法:
方案A:采用转动式抱杆方案 方案 B:采用液压升降平台
方案A:使用转动式抱杆
制图:孙永昕
方案A就是利用传统的抱杆,在底部加一个转动轮盘,重物被吊起后,转动抱杆,使重物在一个合适的位置落下。以次来完成电容器的拆装。
方案B:采用液压升降平台
方案B就是采用一个液压平台,当平台上升到电容器底部的高度时,将电容器拆卸至平台上,然后下降平台,达到拆、装电容器的目的
方案选择好之后,我们QC小组从难易程度、现场适用性,安全可靠性三个方面对以上两个方案进行比较论证
方案论证表
序
号 难易程度 现场适用性 安全可
靠性 分析结论 方
案
A 成熟经验,只需在扒杆底部增加一个转动轮盘即可完成。 设备现场复杂,设立抱杆受和升降重物时受到一定影响 安全性能较好 基于现场原因,不采纳此方案 方
案
B 需要购买一个液压油缸,加工一个升降平台即可完成 在地面进行,不受设备因素制约。 安全性很好 采取此方案 制表:曹延军 制表时间:2006年3月13日
五、制定对策表
序号 对策 目标 措施 时间 地点 负责人 1 绘制液压平台图纸 方便适应 通过计算来确定液压平台的高度与大小的尺寸 2006.03.15
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2006.03.17 电脑室 孙永昕
陈宏伟 2 加工液压平台 达到设计要求 严格按图纸制作 2006.03.18
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2006.03.22 检修间 曹延军
曲万富 3 现场试验 达到目标的要求 进行可行性试验 2006.03.23
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2006.04.24 工作现场 王小权
柴 源 制表:陈宏伟 制表时间:2006年3月15日六、按对策表进行实施
我们QC小组人员按照对策表的分工,分头解决液压平台制作的各项具体工作。
1、确定升降平台的尺寸并绘制图纸:
因为电容器组现场复杂,为了使升降平台具有灵活性,行动自如,
应遵循着设计尺寸不宜过大,但又满足拆卸电容器的需求的原则进行。台面设计为:45x80cm,平台的升降高度为130cm,所以选择了60cm高的液压油缸,并采用钢质材料进行平台的焊接制作。(如图所示)
制图:孙永昕
2、进行现场实际试验
4月12日,我们用研制的平台对原来更换下来的电容器进行了承载升降试验,效果良好,4于21日,我们对1号电容器组的一支故障电容器进行实际的更换工作,通过更换工作表明,升降平台达到了减小工作强度和保证安全的要求,但还存在着两处不合理之处:
1)、由于平台要升到1、30米的高度,控制平台升降的四根管套受到高度的限制,为65cm, 同时受液压油缸的本身高度的因素,锁定了平台下降的最小高度为距地面65cm的高度,致使拆卸电容器时就会放不到最低。2)、平台升到高度后,应需人员进行原地转动电容器,才能落到平台上,由于电容器沉重,增加工作人员的劳动强度。
七、优化方案
我们小组根据实战反映出的实际问题, 进行了相应的改进,如下图所示
针对第一点不足,这次我们采用了剪叉式升降原理,通过这
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