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- 2016-12-29 发布于未知
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关于炼油厂柴油质量升级实施情况的汇报
吉林石化炼油厂
2013年3月29日
一、Ⅱ柴油加氢装置催化剂再生说明
Ⅱ柴油加氢装置2010年10月投产以来,一直处于70%左右低负荷运行,精制柴油硫含量控制不超过600PPm,反应苛刻度较低。另外,原计划在Ⅰ柴油加氢装置2013年6月份开车后,通过优化两套加氢装置原料结构,Ⅰ柴油加氢装置多加工催化柴油,Ⅱ柴油加氢装置多加工直馏柴油,催化剂不用再生也可以运行到2015年5月,因此Ⅱ柴油加氢装置催化剂再生未列入2013年窗口检修计划。
导致反应器催化剂床层温度升高较快的原因。
1、从2012年11月开始,受普通柴油出厂困难影响,Ⅱ柴油加氢装置持续生产车用柴油,精制柴油硫含量按≯100PPm控制,需要提高反应温度来增加脱硫率,反应混合进料加热炉出口温度2012年11月到2013年3月,从305℃提到320℃。
2、装置用氢气,大部分为大乙烯装置副产甲烷化氢气(纯度93%),导致循环氢中甲烷含量较高,循环氢纯度只有81%,(设计≮85%),参与反应氢气纯度相对较低,需要提高反应温度来增加脱硫率。
3、特别是提高俄油掺炼比以来,Ⅲ催化柴油性质变差,Ⅲ催化柴油对比Ⅰ催化柴油,密度(20℃)高65kg/m3,烷烃低21%(质量分数),总芳烃高21%(质量分数),硫含量高0.2%(质量分数)。对装置的影响,反应器
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