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一台420MW超临界燃煤机组水冷壁管破裂原因探讨及解决对策.
一台420MW超临界燃煤机组水冷壁管破裂原因探讨及解决对策
文军
华能集团香港公司 北京市西城区复兴门内大街4号 邮编:100031
Discussion on root cause of waterwall tube failure on a 420MW coal fired supercritical unit and the possible resolution
Jun Wen
Addr. No.4 Fuxingmen Neidajie, Beijing, China, 100031
ABSTRACT: A 420MW coal fired supercritical unit has experienced two incidents of waterwall tube failure in a short time period. The paper analyzes the possible root causes and gives some recommendations to address this issue.
KEY WORD: circumferential cracking thermal fatigue overheating clinker oxide deposition waterwall tube
摘要:一台420MW的超临界燃煤机组接连发生了两次水冷壁爆管事故,本文对可能的事故原因进行了分析,并提出了解决对策。
关键词:周向裂纹 热疲劳 过热 结渣 氧化物沉积 水冷壁管
1.背景:
(at BMCR) 1,281,326 kg/h
主蒸汽压力 25.88 MPa
主蒸汽温度 569 oC
再热蒸汽压力 4.3 MPa
再热蒸汽温度 568 oC
给水温度 315 oC
炉膛宽度 18,360 mm
炉膛深度 12,667 mm
炉膛高度 46,900 mm(冷灰斗拐点到炉顶)
2005年4月14日和16日分别发生了一次水冷壁爆管事故,爆管位置在炉膛两侧墙中心线附近,大约炉膛标高20米的地方,对应于第2排燃烧器的高度,这也是炉膛内热流密度最大的地方。水冷壁管爆裂的裂纹为周向裂纹,即垂直于管子的轴向方向。爆裂管子附近的管子上也多处发现有周向、细小的裂纹。该台机组发生爆管事故时累计运行小时数为35000小时。
2.水冷壁爆管原因分析
2.1 水冷壁管温度波动
该机组自投产以来一直存在比较严重的结渣现象。自发生爆管事故后,为查明原因,在全炉膛内安装了22只热流计,以监测结渣和管子壁温的变化情况。测量结果显示,由于不断发生结渣-掉渣过程,向火侧金属壁温的变化幅度很大很快,在30秒的时间内波动幅度能达到70-100C范围内,而且频率很高,几乎每20分钟就发生一次结渣-掉渣过程。
图1:水冷壁爆管处管壁温度波动
影响水冷壁管温度波动的因素主要是煤质情况、负荷以及磨煤机组合方式。当煤质变差时,特别是当煤灰中的含铁量超过15%时,锅炉结渣加重,掉渣频繁,管壁温度波动大;机组负荷高时,结渣加重,管壁温度波动大;在某种磨煤机组合方式下,结渣加重,管壁温度也波动大。
2.2 水冷壁管金相分析
开裂管子表现出来的特征与EPRI出版的“锅炉爆管:理论与实践,第2卷:与水接触的管子”中描写的超临界水冷壁管开裂机理非常相似。主要相似的特征是发生在向火侧管子外表面上的周向裂纹的模式,带有规则的间隔分布的二次裂纹。裂纹的特征也是典型的,具有楔状、氧化物填充的外表,裂纹的氧化物中分布着的硫成分。裂纹以一种渐进的形式发展,显示出这是一种疲劳热开裂。
通常认为引发疲劳开裂所需要的温度波动与锅炉的结渣-掉渣过程有关,但有一点,正如在有关的参考文献中所说的,仅有温度波动通常并不足以引发开裂。随着管子内表面沉积物的增加,管壁温度升高,从而有可能引发爆管。在有些事例中,这种内表面的沉积物以波纹状磁铁物的形式出现,特别是在所有采用了除氧器给水处理的炉子中容易生成。一个用来控制这种波纹状磁铁沉积物的方法是采用给水加氧处理,正像在这台机组上采用的一样。在这台机组上并没有生成波纹状的磁铁沉积物,但有管子过热以及大量内表面氧化物沉积的现象。对开裂管子横断面的显微测量显示,平均氧化物的厚度为64um,最大88.9um。氧化物相对致密,紧紧地附着在管子表面,似乎是蒸汽生成型氧化物,而不是工质中沉淀下来的氧化物。这一点似乎也可以从在氧化物中发现有锘和钼的成分得到证实,因为合乎逻辑的解释是这些元素是从基质材料中扩散出来的。管壁金属在微观结构上显示出一种梯度分布,靠近中心的金属有轻度的退化,
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