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上卸钢裙板控制优化01上卸钢裙板控制优化01
上卸钢裙板控制优化
1 立项理由
棒材厂第二轧钢车间于2008年8月车间工艺技术改造成功,更换新的电气控制系统以及生产设备,使车间由原来的半连轧生产线发展成为全连轧生产线,同时产量也由原来的40万吨上升到现在的接近百万吨。但上卸钢裙板的控制造成的成品轧废仍时有发生,成了制约车间成材率定尺率等指标进一步提升的主要问题。为此,我们决定对冷床区上卸钢裙板控制进行优化。
2 技术方案研究
2.1存在问题及分析
经过车间改造以来的观察与分析,并查看2010年的生产记录和与现场生产操作人员交流,总结出以下几个原因:
1、现场裙板采用的高、中、低三个位置的接近开关控制,而且中位的控制要非常准确才能完成整个的卸钢动作,而且对液压控制的压力有很高的要求,一旦中位控制不得当,就会出现中位过高或过低的现象,造成钢堆积,影响定尺率及成材率。
2、受车间场地的限制,冷床的下卸钢方向与整条轧线的方向相反,这样必然会出现倍尺的最后一支钢的尾部卸钢位置比较靠前,导致齐头时不能快速的与其它钢筋一起齐头,影响定尺率。
3、上卸钢输入辊道超前量等参数设置不当,在生产过程中,产品规格经常变换频繁,轧钢操作工忘记调整相关参数设置,容易出现参数错误,导致卸钢动作错误。
4、上卸钢裙板的控制继电器问题,由于电磁阀接通断开时电流较大且动作频繁,继电器在使用一段时间后,触点容易烧损或粘住,造成裙板控制线圈不得电或上升、下降线圈同时得电,制动裙板无法完成卸钢过程,造成废钢,这种情况出现时故障比较隐蔽,有时偶尔出现一次两次,不会引人注意和判断出故障原因,一般一次可产生废钢10吨左右。
5、上卸钢输入辊道电机的原因,表现为电机烧损、电机轴承卡辊等现象。输入辊道大量不转使冷床产生卸钢废钢,生产小规格钢材时尤为明显,直接影响到车间成材率指标的稳定,严重影响了车间的生产节奏。
2.2实施方案
根据上卸钢裙板出现问题原因,采取了以下实施方案,并在实施过程中取得了良好的效果:
1、在原PLC程序中,在各个位置的延时时间都是在PLC程序中已经设定好的,但这一固定延时时间并不能完全满足各种生产规格的工艺要求,每次更换规格或速度更换时,发现裙板动作异常后,在PLC内进行相应的修改,造成很多不方便,针对这一情况,在WINCC监控画面上设计相应的I/O域,将延时时间通过I/O域传送到PLC中,由轧钢操作工进行实时修改。
针对于中位的控制,在原控制中使用的高、中、低三个位置都是使用接近开关控制,在实际过程中并没有得到理想的效果,将中位接近开关改为延时控制,这样针对不同的规格或不同速度时能够实时进行修正。优化前后的对比如图1所示,
图1 高中低位优化前后对比
其中,
t1为低位延时;
t2为中位延时
t3低位至中位延时;
为了方便在生产过程中出现问题时,能够及时的分析问题的所在,我们完成了对裙板各个位置及动作过程的监控,将各个变量在WINCC中进行归档,并做好曲线,通过这一曲线的实时监控,在以后出现问题时,都能利用这一曲线进行分析,处理问题的速度大大提高,节省了热停工时,提高了设备的作业率。如图2所示,
图2 高低位及裙板动作监控
2、对末支长度进行修正,由于裙板的动作计算时间是按倍尺的长度进行计算的,要想末支的尾部刚好卸到冷床的头部,需要对末支长度进行修正,采用3#飞剪的剪前热检信号作为钢筋尾支的判断,热检信号是通过TCP/IP协议由轧制区PLC传送到冷床区PLC;末支的调节采用的是:
L1=△L +L1
调节后长度取代实际热检到冷床头的距离在PLC中进行计算,这样就保证了末支的尾部刚好卸到冷床的头部。如图3所示,
图3 末支调节示意图
其中,
L是标准倍尺长度;
L’是末支长度;
L1是热检到冷床的距离;
△L是末支调节的长度。
采用同样的原理,我们可以实现所有钢在冷床区位置的调速,以保证分钢的位置以及卸钢的位置。并将修正参数设计到WINCC画面中。
3、在冷床上卸钢裙板处要设置的参数很多,一不小心就会出错,而且设置错误后,查找的过程很复杂,要消耗非常多的热停工时,因此要做好各种参数的保护。
对于高、中、低位、裙板调节以及各输入辊道的超前率,都在WINCC进行限幅,限幅的要求是能够满足现场生产所有规格的时间限制,同时对各个I/O域进行监控,在每一次参数变化时,记录下原参数又及变化后的参数,这样便于在出现问题时进行分析和查找故障原因,具体程序如下(以低位延时改变为例):
#include apdefap.h
void OnPropertyChanged(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName, double value)
{
#pragma code(kernel32.dll)
void
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