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中原大化调研报告中原大化调研报告
中原大化调研报告
作者:紫马
前言:
这是我们工程师团队计划内最后一次较为大规模的行业调研,中原大化是我非常敬佩的一个特大型企业,不仅仅因为它有让人激动的又开得好的壳牌炉,还有它独到憨厚扎实的企业文化,特向同行推荐,互为学习。
中原大化集团有限责任公司(原河南省中原化肥厂)位于河南省濮阳市,公司下属十三个分厂、六家子公司,控股三家中外合资企业(河南豫华精细化工有限公司、河南豫华化工有限公司、河南宇星三聚氰胺有限公司)。产能有38万吨合成氨、75万吨尿素、40万吨尿基复合肥、6万吨三聚氰胺、50万吨甲醇、3万吨双氧水、6千吨工业循环水处理剂、2000万条编织袋及塑料制品。
感谢高积勤副总经理对我们的盛情接待。
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一、中原大化50万吨甲醇项目简介:
投资25.9亿元的煤化工项目(一期)年产50万吨甲醇工程在 2008年5月25日建成投产。
甲醇热电配备有3台170吨/h循环流化床锅炉;
空分是杭氧的,设计值为52000m3/h的空分,实际产能只能达到45000-48000m3/h,空压机是沈鼓的;
气化采用的是Shell粉煤气化工艺,气化炉一台,设计投煤量为2200吨/h,实际运行只能达到2000吨/h,气化压力控制在4.0MPa,气化产出的粗煤气中的有效气含量H2+CO达到87-88%左右,其中CO含量可达68-69%,粗煤气中的水汽比在0.3左右。
甲醇合成变换工艺在设计中采用了三级变换炉串联工艺;甲醇洗装置选用的鲁奇甲醇洗工艺;硫回收装置系山东三维设计。
二、原料输送工艺
1、原料贮运输送煤的部分属于动力输煤部,进煤来源通过火车与汽车,两个各3.5万吨煤仓用于贮煤,皮带机廊道分堆煤与上煤两部分,堆煤有4条皮带机,两个煤仓用于堆煤的行车,上煤有5条皮带机,负责向热电与气化炉供煤。动力输煤部下设输煤组,维保组、清扫组。输煤组每班6人,班长1人,现场与中控主操各1人,中控副操1人,行车工2人。负责进煤、缷煤、堆煤到煤仓和气化与热电的用煤供给。维保组每班6人(协议工),负责皮带的维护与保养,巡检每条皮带机。清扫组每班12人(协议工),负责每条皮带机廊道的卫生。
2、中原大化上煤时的煤粉尘比较大,主要设计时许多皮带机头部没有考虑除尘器,但他们的廊道由清扫组跟班定人及时清扫,现场地面的积灰比较少。另他们的廊道内每隔20米左右有水冲洗的接头,部门负责人反映考虑到水冲洗对廊道的钢结构腐蚀影响比较大,一直没有投用。
3、污水处理也是采用SBR生化处理工艺,因气化工艺同我们不同,废水来源的指标差别比较大,其生化池中的污泥分析同我们差别比较大,另现场参观后发现他们生化池污水颜色同我们差别比较大,我们是墨黑色的,他们是深黄色的。以下是生化池操作指标对比。
项 目 中原大化 污泥浓度(MLSS) 4000 沉降比(SV30%) 40 生化处理周期 6h 溶氧量 2-3 酸碱度 7-8 ?
三、气化工艺
1、中原大化气化装置选用的是壳牌气化工艺,气化压力控制在4.0MPa,反应室采用的是水冷壁,炉温控制根据煤源不同在1400-1600℃之间。气化产出的粗煤气中的有效气含量H2+CO达到87-88%左右,高出水煤浆气化5-6个百分点。其中CO含量可达68-69%,比较适合提取纯的CO来合成醋酸。
2、中原大化的气化炉用煤采用7到8种煤进行配煤供给,选煤标准是:
灰熔点<1350℃,高出水煤浆煤100℃,煤种适应性比较广。
热值大于5500大卡,水煤浆煤不作要求。
碳含量大于55%,
含硫量小于0.7%,
水份小于10%。
磨煤单元使用常规的煤研磨及干燥技术,来自原料煤贮仓的碎煤在磨煤机内磨成煤粉,并由高温惰性气流烘干。粉煤的颗粒尺寸分布规格和粉煤的水分含量满足以下要求即可:
1)颗粒尺寸≤90μ 占90%(重量);
2)颗粒尺寸≤5μ??占10%(重量);
3)水分含量典型值? ? 2%(wt)。
3、中原大化气化炉开车时采用N2输送粉煤,开车正常后改用合成低温甲醇洗后的产出的CO2来输送粉煤,碳的利用率进一度提高。
4、中原大化壳牌气化工艺几次事故停车统计:
1)气化室温度高,烧嘴头部冷却水夹套出现烧穿停炉。
2)气化炉出来至蒸汽过热器上部的十字架积灰严重停车,这次参观的前天因这原因停车清理。
3)粉煤输送的阀门使用问题,粉煤输送阀门原来采用国外进口硬密封球阀,使用情况不好,几次因阀门密封处积灰关不死或打不开,后由江苏吴江国产的盘式阀替代后效果很好。
4)炉子反应室到激冷室的喉部因积熔融的灰渣严重停车。
四、合成工艺
1.中原大化气化装置选用的是壳牌气化工艺,气化压力控制在4.0MPa,气化产出的粗煤气中的有效气含量H2+CO达到89%左右,其中CO含量在69%,从气化送合成的粗煤气水汽比为0.3左右。
2.中原大化的合成装置的产能设
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