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- 2017-01-06 发布于北京
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[化工安全
目录摘要I关键词I一、试生产环节事故案例1二、操作不当事故案例1三、 检修作业环节事故案例2(一)动火作业事故案例2(二)受限空间作业事故案例3(三)外单位检修作业事故案例4四、检修后开车环节事故案例4五、危险物品存放事故案例5六、防雷防静电事故案例 5 (一)雷电灾害事故案例 5(二)静电事故案例6七、报警装置,联锁装置缺陷事故案例 6摘要8 化工安全工程作业题目名称化工行业事故类型汇总院/系文理学院/化工系专业/班级姓 名学 号评定成绩 摘要 化工行业具有专业性强、技术复杂、生产工艺长、连续性强等特点;生产使用的物料太多具有燃烧性、爆炸性、毒害性、放射性;生产过程中使用的压力容器、压力管道等化工专业设备多,设备运行环境苛刻,且生产装置日趋大型化、自动化。在化工行业中潜在的不安全因素、事故隐患明显高于其他行业,只要任何一个环节中存在的不安全因素和事故隐患,得不到及时的预防和有效的监控,随时都有发生安全事故的可能,尤其是在试生产,设备检修,开、停车,危险物品的存放等环节,作业过程中坚决杜绝违章操作、违章指挥、违反劳动纪律的现象发生。对涉及到危化品生产、储存项目的新、改、扩建时;必须按要求进行设立审批等相关手续,危化品使用企业要进行定期安全评价;对动火、受限空间等危险作业严格执行审批、票证制度,必须在落实安全措施后方准施工。关键词:化工;事故案例一、试生产环节事故案例案例: 某化工公司未经审批新建氯化工生产线(最终产品属于危险化学品),生产厂房由硝化工段、氟化工段和氯化工段三部分组成。该企业为对员工进行相关培训即进行氯化工段试生产,首次向氯化反应塔塔釜投料,投料结束后通过导热油加热升温,塔釜温度上升到130℃,此时开始向氯化反应塔塔釜通氯气,操作工发现氯化反应塔塔顶冷凝器没有冷却水,请示工段领导后继续加热升温,40分钟后,因物料长时间处于高温状态最终导致其分解,氯化反应塔发生爆炸。造成厂房全部倒塌,死亡22人,受伤29人,其中3人重伤。点评: 该公司新建的氯化生产线最终产品属于危险化学品,依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》(中华人民共和国国务院令?第397号)、《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令?第344号)等法律、法规规定:国家对危险化学品生产、储存危险化学品。该公司未经审批违规生产微信化学品,试生产前未对参加试生产的人员,尤其是岗位操作人员进行安全教育、岗位操作技能培训,在试生产过程中工段领导对发生的异常情况处理不当,违章指挥最终造成了事故的发生。二、操作不当事故案例案例: 某化工有限公司一号车间固色剂岗位,主要使用原料为甲醛等。反应过程为放热反应,岗位定员为3位员工,其中一名为班长。在一次生产过程中,操作人员按程序正常投料,当反应进行一段时间,依据工艺操作规程需开反应釜夹套冷却水降温时,班长安排一名员工去开冷却水阀,自己未去现场,该名操作工却误打开了冷却水阀旁边的蒸汽阀(冷却水管道、蒸汽管道、甲醛管道上均只涂了防锈漆,阀门上面未挂标识牌),致使反应温度迅速上升,反应釜内的物料大量气化、釜内压力迅速升高而导致爆破片动作,含甲醛蒸气,等物料从放空管冲出引起火灾。造成1名操作人员死亡。事故发生后,在对该岗位操作记录的检查中发现,操作记录中有多处控制指标超标的情况记录。检修作业环节事故案例(一)动火作业事故案例案例: 某化学品生产公司利用全场停车机会进行检修,其中一个检修项目是用气割割断煤气总管后加装阀门。为此,公司专门制定了停车检修方案。检修当天对室外煤气总管(距地面高约6米)及相关设备先进行氮气置换处理,约一小时后从煤气总管,与煤气气柜将管道的最低取样口取样分析,合格后就关闭氮气阀门,认为氮气置换结束,分析报告上写着‘’氮气+一氧化碳7%,不爆‘’。接着按停车检修方案对煤气总进行空气置换,两小时后,空气置换结束。车间主任开始,开《动火安全作业证》,独自制定了安全措施后。监火人、动火人负责人、动火人、动火前岗位当班班长,动火作业的审批人(未到现场)先后在动火证上签字,约20分钟后(据分析时间已将隔3小时左右),焊工开始气焊枪对煤气总管进行切割(检修现场没有专人进行安全管理),在割穿的瞬间,煤气总管内的气体发生爆炸,其冲击波顺着煤气总管冲出,击中距动火点50米外正在管架上已完成另一检修作业准备下架的一名包机工,使其从管架上坠落死亡。点评: 《中华人民共和国安全生产法》规定:生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排专门人员进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。该公司在进行动火危险作业时未安排专人进行现场安全管理,动火作业过程中未严格执行《化学品生产单位动火作业安全规范》(aq3022-2088),在选取动火分析的取样点、确定动火分析的合格判
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