吉林油田公司“1·22”物体打击事故案例分享-1.ppt

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中国石油 * 吉林油田公司“1·22”物体打击事故案例分享 一、基本情况 二、事故经过 三、原因分析 目 录 四、事故教训及防范措施 2013 年 1 月 22 日 8 时 30 分,吉林油田建设公司在英台采油厂新建天然气管线施工作业时,发生了一起物体打击事故,造成一人死亡。 建设公司是吉林油田公司托管的建筑安装企业。承担本工程施工任务的是安装一队二组,在英台地区施工人员总计 13 人,事故发生当日在施工现场人员共有 6 人。本工程为新建龙深 305 井至英二联合站输气管线工程,管线全长 15 公里, 采用Φ168×5.6 无缝钢管,L245 材质(普通钢材)。该工程建设单位是吉林油田英台采油厂,由吉林油田勘察设计院设计,吉林油田建设公司承建,吉林油田监理公司监理。工程自 2012 年 12 月 1 日开工,计划 2013 年 1 月 30 日峻工。 一、基本情况 一、基本情况 二、事故经过 三、原因分析 目 录 四、事故教训及防范措施 英台龙深 305 天然气井输气管线敷设工程自 2012 年 12 月 1日开工,到 2013 年 1 月 21 日,管线焊接主体工程已经完成。管线敷设为东西走向,管线沟深度 2 米,宽 1.1 米。 1 月 22 日的现场施工任务是到英台采油厂 6 队 3 号井组附近,完成两处管线切割、打磨坡口,为下步穿越作业组对焊接做准备。 2013 年 1 月 22 日早 7 时 30 分左右,建设公司安装一队二组组长何某召开班前会,分配工作任务,做施工准备。上午 8时,何某带领 5 人,携带电焊机、气体切割设备、三步搭(手动起重葫芦)、角向磨光机等施工机具到现场。组长何某将现场人员分成 2 组,分别切割 2 处管线。焊工穆某与本组员工唐某(铆工,并承担监护任务)及宋某(力工)负责 305-0147(焊口标号)处管线切割。该处距离管线埋地点 56 米,其中埋地点距沟壁支点 23 米,沟壁支点距离切割点 33 米。 二、事故经过 穆某、唐某、宋某三人到 305-0147 焊口后,穆某将氧气瓶和乙炔瓶摆放在距离切割点 20米左右的位置,连接好氧气、乙炔胶管,把胶管放在了管线和管线沟之间(管线里侧)的地面上(管线与管沟壁距离 2 米)。唐某和宋某站管线外侧在切割点的两侧,穆某右手握气焊割把,站在将要切割管线里侧,开始切割里侧的管壁,大约切割 1/2 的管壁后,穆某转身跨过管线,站在埋地端管线的外侧位置,开始切割剩余部分管壁,此时一部分氧气、乙炔胶管仍然在原来位置,一部分由于穆某转身搭在埋地端管线上,并从穆某身后绕过。8 时 30 分左右,在穆铁传将管线割断的瞬间,悬空管线(距地面20 厘米)突然失去控制,向斜上方弹起后砸向管沟侧壁,然后向沟底滑落。在管线弹起时,带着氧气乙炔胶管将穆某带落沟底,此时,下落的管线砸在落入沟底的穆某头部。 二、事故经过 事故发生后,唐某和宋某大喊“人掉沟了,快来人”,随即跳入管线沟内,和其他人一起抬起管线,把穆某从管线沟内抬到地面,现场人员向所在地四方坨子医院求救,随即向建设公司领导报告事故。9 时左右,医护人员到现场后,经检查确认穆某已经死亡。 二、事故经过 一、基本情况 二、事故经过 三、原因分析 目 录 四、事故教训及防范措施 这起事故属于典型的违章作业,是一起因违反操作规程、未落实安全措施造成的工业生产亡人事故。 一、直接原因 割断的Φ168 钢管端头在强大应力作用下发生强力反弹,搭在管线上的氧气和乙炔胶管瞬间将穆某带入管沟,随后下落的管线砸在穆铁传头部,造成头部呈开放性损伤,致其死亡。 三、原因分析 二、间接原因 1、施工工序安排不当,造成管线断口处产生巨大应力变形。 在已知事故处需要进行断管穿越作业情况下,在断口西部 56米之外的管线就都已下沟并填埋,而在距断口西部 33 米处管线搭在沟沿上,此处实际成为杠杆支点,在支点东部管线重力作用下,断口处产生巨大应力变形,使管线处于极不稳定状态。 2、作业时管线断口端头没有固定,也没有采取消除应变的措施。 《油气田集输管道施工技术规范》(SY/T 0422-2010)第13.2.3 要求管道下沟时“应采取措施防止管道滚沟”。建设公司《气焊切割操作规程》(JLGL/JS 2101-2012)第 3.2 要求在切割作业时要“采取措施消除应力”。在切割过程中,没有利用起重机械或堰木固定管线,也没有采取防止管道滚沟的措施,致使管线在被切断的瞬间,由于管线悬空变形产生应力,向上方弹起之后快速滑向管沟。 三、原

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