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TMP装置进料改直供料效果分析.doc

TMP装置进料改直供料效果分析   摘要:大庆炼化公司催化裂解装置采用石科院专利技术,是国内自行研究的第三套催化裂解(DCC)装置。该装置于1993年5月破土动工,1995年6月投产,于1999年11月停车待命。2005年9月份开始进行TMP试验装置改造,2006年10月24日一次开车成功,于2008年9月份完成增产丙烯工业化实验任务,2011年11月份改常压直供料。   关键词:TMP 直供料   一、装置概况   大庆炼化公司催化裂解装置采用石科院专利技术,是国内自行研究的第三套催化裂解(DCC)装置。该装置包括反再、分馏、吸收稳定系统、余热回收系统、LPG脱硫系统,采用电Ⅲ仪表,装置占地138×82m2,设计处理量12×104t/a,该装置于1993年5月破土动工,1995年6月投产,于1999年11月停车待命。2000年根据大庆炼化公司、石油化工科学研究院、北京设计院“关于催化热裂解工业化成套技术联合开发的合作协议”,该装置改造为8万吨/年CPP工业化试验装置,并于2000年10月至2001年1月进行了CPP工业化试验。2005年9月份开始进行TMP试验装置改造,2006年10月24日一次开车成功,于2008年9月份完成增产丙烯工业化实验任务,2011年11月份改为直供料。   二、装置工艺特点   两段提升管催化裂解制乙烯和丙烯技术,由于具有催化剂接力、短反应时间和大剂油比的特点,非常适合于生产丙烯,在与DCC-I相近的较为温和的温度条件下,乙烯+丙烯的收率就与在较苛刻的条件下反应的CPP的乙烯+丙烯收率相近。反应条件温和,可以显著减缓反应的水热失活,延长催化剂寿命。如果重油两段催化裂解考虑汽油和碳四的回炼的话,可使乙烯+丙烯收率达到40%以上。   三、装置改为常压直供料的目的,所采用的生产方案   1.直供料的目的   1.1弥补进料温度不足   TMP装置由于工艺特点,使装置热量不足。原料靠蒸汽加热器加热、与分馏中段循环油取热、来升高温度。如果与中段取热量大造成会造成解析塔底温度降低,中段温度不足。开大蒸汽造成能源消耗较大。改常压直供料,将一套常底油直接引进装置,提高原料温度,弥补热量不足的问题。   1.2提高原料雾化效果减少焦炭的产生   进料温度低,造成原料雾化效果不好,使装置生焦量增加。改直供料可以增加原料进料温度,提高雾化效果,降低生焦量。   1.3提高产品收率   原料与中段取热降低了分馏塔中段温度,使柴油收率降低。改直供料可以减少与中段的取热量,增加中段温度,提高柴油产出。   1.4降低能耗   原料预热温度提高,可减少加热蒸汽使用量。降低装置能耗,有利于节能节水。   2.采用的生产方案   2011年11月11日开始,将常压装置常底油改入TMP装置。TMP装置根据原料预热温度的增加,控制一段反应温度495~500℃,进料量17~18t/h。二段温度525~530℃,进料量4~5 t/h。随着进料温度的增加逐渐,开大一段汽油回炼量。   四、技术分析   1.原料、产品性质分析   从原料的各项数据看,除温度升高外, 改为常压直供料后原料性质没有改变。   2.轻柴油性质分析   从柴油数据中,看出柴油的干点变化明显,从原来的平均332℃上升到平均342.7℃,平均升高10℃。凝固点由原来的平均-19.25℃升高到-12.25℃。由此说明柴油高沸程的馏分增加,塔底高沸程组份进入柴油内,使柴油收率增加。   3.稳定汽油性质分析   改热供料对汽油性质影响不大。   4.干气、液态烃性质分析   从干气数据可以看出,干气中大于C5 的组份降低明显。主要原因为改为热供料后,分馏中段温度升高使解析底热源增加。在降低解析底温过程中解析气量减少,使干气中大于C5组份含量降低。   液态烃无明显变化。   5.再生烟气组成性质分析   烟气数据无明显变化。   6.操作条件分析   本次改直供料前后都采取了较为恒定的反应温度和反应压力。一段反应温度控制在520±2℃,二段反应温度控制在535±2℃。压力与正常操作时压力一致。   改直供料后对再生器床温影响不大。原料预热温度提高了近10℃。分馏塔底和中段温度升高较明显。说明改直供料后对提高塔底温度,弥补原塔底热源不足有很大的好处。   7.物料平衡分析   从料平衡中可以看出,液态烃和干气收率有所降低,主要原因为原料预热温度提高,剂油比有所降低使装置气体产率降低。汽油、柴油收率增加,汽油收率增加1.93%,柴油收率增加了1.05%。说明分馏塔温度增加,使汽油、柴油转化率增加收率提高。焦炭产率降低0.87%.说明提高原料预热温度,可以提高原料雾化效果,降低生焦量。轻收增加了2.9

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