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                延迟焦化冷焦过程节能减排改造.doc
                    延迟焦化冷焦过程节能减排改造
 
   摘要:焦化装置焦炭塔大吹汽用1.0MPa蒸汽对生焦老塔进行吹汽,由于用汽量大,对热能冲击较大。还有冷焦水消耗量与净化水的量不平衡,净化水COD较高,污水处理场处理困难,剩余大量净化水。所以提出利用汽提净化水代替1.0MPa蒸汽大吹汽工艺。通过装置实际应用,证明了此工艺可减少蒸汽耗量,降低装置能耗以及减少污水排放量,提高经济效益。 
 
  关键词:延迟焦化 节能减排 汽提净化水 
  一、前言 
  1.节能减排目的意义 
  焦化装置焦炭塔大吹汽用1.0MPa蒸汽对生焦老塔进行吹汽,目的是利用蒸汽的汽提作用携带出焦层中的粘油,保证石油焦的质量和除焦过程的顺利进行,每塔耗蒸汽大约50吨。由于用汽量大,对热能冲击较大。通过同类装置考察,在一定条件下,饱和水代替1.0MPa蒸汽大吹汽是可行的。同时,我公司净化水设计上是一部分去焦化做冷焦水使用,一部分进污水处理场。而冷焦水消耗量与净化水的量不平衡,净化水COD较高污水处理场处理困难,产生大量净化水剩余。所以利用净化水代替1.0MPa蒸汽大吹汽,可减少蒸汽耗量,降低能耗,减轻污水处理场的负荷,提高经济效益。 
  2.相关研究 
  2.1安庆石化化焦化装置应用饱和水代替大吹汽技术情况 
  安庆石化是利用140℃的脱氧水代替蒸汽大吹汽。从装置外来大约100℃的脱氧水,与装置内柴油(150~160℃)换热后达到140℃,然后分两路,一路进入蒸汽发生器,另一路至焦炭塔大吹汽。当焦炭塔不大吹汽时,脱氧水进入蒸汽发生器发生蒸汽;当焦炭塔大吹汽时,一部分热脱氧水代替蒸汽大吹汽,控制流量5-10t/h。 
  2.2石家庄石化焦化装置应用饱和水代替大吹汽技术情况 
  石家庄石化是利用从装置外来大约40℃的除盐水,与装置换热器换热后达到120℃,然后分两路,一路进入蒸汽发生器,另一路至焦炭塔大吹汽。当焦炭塔不大吹汽时,脱氧水进入蒸汽发生器发生蒸汽;当焦炭塔大吹汽时,一部分热脱氧水代替蒸汽大吹汽,控制流量5-10t/h。 
  2.3饱和水代替大吹汽技术应用的影响 
  安庆石化和石家庄石化焦化装置应用饱和水代替大吹汽技术后,脱氧水完全代替蒸汽进行大吹汽,每塔节约蒸汽30吨,能够妥善处理焦炭塔大吹汽间歇操作带来的影响,通过严格控制流量与进塔温度不低于120℃(石家庄控制不低于110℃),没有发生焦炭炸焦、损坏焦炭塔塔体的事故,石油焦产品质量合格,不会影响装置正常生产。 
  二、改造思路 
  通过同类装置考察,在一定温度及压力下,饱和水代替1.0MPa蒸汽大吹汽是可行的,不会影响石油焦质量及损坏焦炭塔塔本体。新工艺对设备的影响研究表明,新工艺使得焦炭塔承受的热应变循环幅度有较大下降,设备耐热冲击和疲劳的能力提高[1]。由于我公司公用工程比较薄弱,在焦炭塔大净化水吹汽期间,蒸汽消耗量大,蒸汽系统波动大,不利与装置平稳生产;还有由于汽提净化水设计上部分是回焦化做冷焦水使用,而汽提净化水COD较高,污水处理场处理困难,导致冷焦水消耗量与净化水的量不平衡,产生大量净化水剩余。如高温热水代替大给汽方案可行,可用高温净化水代替脱氧水,基于上面两个原因,提出利用一定温度压力的净化水代替1.0MPa蒸汽大吹汽项目。 
  三、改造经过 
  1.工艺流程叙述 
  为了提高净化水温度,从汽提塔底接跨线至污水汽提塔底净化水备用泵进口。当焦炭塔大给汽时,同时打开泵两个进口流程,控制净化水温度90℃,然后启动备用净化水泵,通过控制阀,调节进蒸汽混合器净化水量,同时利用1.0MPa蒸汽注入蒸汽混合器,与净化水充分混合,控制净化水温度≮140℃之间,然后接到焦炭塔给水控制阀后,给焦炭塔冷焦。 
  2.改造后项目投用过程 
  2.1 改大吹汽前,打开净化水泵两个进口流程,控制净化水温度90℃,然后启动备用净化水泵,通过控制阀,调节进蒸汽混合器净化水量,通过焦炭塔跑汽脱水线,把净化水改到焦池。 
  2.2利用1.0MPa蒸汽注入蒸汽混合器,与净化水充分混合,控制净化水温度在140-145℃之间。 
  2.3打开焦炭塔进放空塔阀门,关闭去分馏塔阀,然后关闭放空至焦池阀门,打开给水给汽阀,把净化水改入焦炭塔,可通过给水线压力显示,判断是否憋压。进水稳定后,关闭甩油线上扫线小吹汽手阀。 
  2.4 控制好进水流量及温度。给水提量时,控制进水温度不小于140℃,注意焦炭塔及放空塔压力不超压。 
  2.5 给净化水时间到后,关闭进汽水混合器蒸汽控制阀,启动给水泵,通过小给水控制阀,缓慢给冷焦水,根据进料线的温度判断冷焦水是否给进,给水正常后,关闭净化水控制阀及并进给水线隔断阀,然后停净化水泵。 
  3.实施改造后的操作调整 
  3.1原来在调整混合器出口温度达到140℃过程中,
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