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大斜度泵在采油三厂的应用及效果分析.doc

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大斜度泵在采油三厂的应用及效果分析.doc

大斜度泵在采油三厂的应用及效果分析   摘 要:本文针对常规抽油泵在大斜度井段生产时,出现的阀球旁落、关闭不严、柱塞泵筒间摩擦力大、间隙不均,凡尔球关闭滞后,导致的泵漏失严重,泵效偏低等问题,开展了大斜度采油技术试验,并取得了较好的现场应用效果。   关键词:大斜度泵 斜井泵   一、概述   随着开发方式的转变,我厂水平井数量逐年增多,截止2012年底,已投产水平井63口,已钻未投产水平井12口。深度井斜多在40°以上。而传统整筒泵的应用在大斜度井段受到限制,常规抽油泵在大斜度井段生产时出现的阀球旁落、关闭不严、柱塞泵筒间摩擦力大、间隙不均,凡尔球关闭滞后,导致泵漏失严重,泵效偏低等问题,降低了水平井开采能力。针对以上问题,为提高水平井开发水平,我厂引进了大斜度抽油泵,旨在使水平井发挥其应有的潜力。   二、大斜度泵的结构与工作原理   1.结构特点   1.1与普通整筒泵相比,大斜度井抽油泵采用相互完全独立的三级密封单元结构柱塞,各级之间相互独立,强开强闭,具有防气功能,提高了密封性能。   1.2大斜度井抽油泵柱塞整体在轴向和径向上均具有柔性,柱塞与泵筒之间的密封间隙为弹性间隙,在液柱压力作用下,间隙值可自动补偿,液柱压力升高则密封间隙缩小,可以降低整泵的漏失量,提高泵效。   1.3同时采用浮动阀座、半球形阀球结构,固定阀安装弹簧结构,实现泵阀体实现强开强闭、准确复位、关闭严密等功能,具有良好的防气作用。如图1-2所示:   1.4柱塞密封单元与中心杆及杆柱之间处于游离状态,在大斜度井及水平井采油时,杆柱的偏心力作用于导向块,由导向块承受偏磨,可有效消除井下泵密封单元的偏磨,确保柱塞、泵筒间隙均匀。   2.配套工艺   大斜度井抽油泵配套扶正防偏磨技术,采用滑动式同曲率固体润滑导向扶正器,其主要特点:   2.1扶正器应用同曲率固体润滑导向技术,工作面为三个与油管内壁曲率相同的圆弧曲面,如图1-3所示,工作过程中,曲面可沿芯轴自动转向,确保以一个工作曲面与油管壁贴合;   2.2在固体润滑剂的作用下,可起到避免磨损的作用,外表面采用金属固体润滑涂层(采用MoS2或镍基合金),管杆间的摩擦阻力降低50-60%,往复对磨次数可以达到700万次,最高工作温度可以达到260℃以上。   3.工作原理   上冲程:柱塞固定组件随抽油杆上行,浮动阀座、与半球之间接触形成多级密封,并带动浮环组件上行,产生抽汲力,液柱克服固定阀弹簧力和固定阀球的重力,固定阀球打开,泵筒进液。   下冲程:固定阀关闭,柱塞固定件下行,浮环组件相对上行,浮动阀座和半球离开,泵筒内液体通过导向块和泵筒、浮动阀座和半球、压套与中心杆之间的过流通道逐级上行,进入油管。   三、大斜度泵的现场试验及效果分析   1.施工概况   针对我厂泵挂处井斜角大于40°或者加深后泵挂处井斜角大于40°的大斜度井及水平井存在供液能力差,泵效低的情况,试验下入大斜度泵,共实施八井次,目前正常生产5口井。施工前,沉没度为53米,日产能力低。施工后泵挂井斜可达40°以上.深度加大76米, 供液能力上升。   下入大斜度泵前油井生产情况统计   2.试验效果分析   2.1故障分析   截止目前,我厂共下入大斜度泵8台,在用5台,故障起出3台:   2.1.1柳80-56井:因井筒结垢严重,该泵阀座使用普通不锈钢阀座,导致阀座结垢固漏检泵,正常使用大斜度泵67天。   2.1.2吴平12:油管丝扣断检泵,正常使用大斜度泵80天。   2.1.3姚4-16:因泵本身质量问题,导致活塞脱扣检泵,正常使用大斜度泵70天。   2.2效果分析   截止目前,该泵在我厂实施效果较明显,具体效果分析如下表:   大斜度泵生产情况统计   2.2.1井斜角增大。施工后平均单井井斜角由32度增加到43度,增加近10度,最大井斜角增加41.4度。   2.2.2泵效升高。施工后油井日产能力增加, 泵效由施工前的34.4%提高至施工后的36.3%,单井最高泵效可提高9.8%。   2.2.3泵挂加深, 沉没度加大。施工后平均单井泵深由 1778m增加到1859m, 增加了81m,最大下入泵深可增加408m 。液面略有上升。加深泵挂后,沉没度上升趋势明显,由施工前的平均单井44m提高到施工后的132米,供液能力得到有效提高。   由以上分析可以看出,随着井斜角的增大,采用常规泵逐渐无法满足正常生产的情况下,大斜度泵能够有效提高油井供液能力,恢复油井生产能力。   四、认识与建议   1.大斜度泵可在大斜度井中增加泵挂至井斜角大于40度以上处正常生产,并可相应提高泵效。   2.该泵在大斜度井中使用加深泵挂,沉没度增加,使

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