在矿井下打深钻孔的故障及处理.docVIP

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在矿井下打深钻孔的故障及处理.doc

在矿井下打深钻孔的故障及处理   【摘要】鹤岗分公司兴山矿井下高瓦斯区及积水区多,用钻孔排放瓦斯及积水是常年不懈地工作。在打钻过程中经常遇到夹钎、喷孔、卡钻、掉钻等故障,严重时引起瓦斯突出。该矿在多年地实践中积累了处理常见故障的经验,提高了成孔率,减少了钻具损耗。   【关键词】 夹钎,喷孔,卡钻,掉钻   1.钻孔常见故障及原因   1)常见故障   (1)喷孔。在南二石门183层回风巷向上部15层运输巷打放水孔时, 钻场布置4个钻孔,用ZY-750型钻机,Φ89mm钻头,Φ50*750mm钻杆作业,前两个钻孔采用无岩芯钻进,钻进61.5m刚见15层底板突然发生喷孔、塌孔、卡钻事故,喷出大量的瓦斯和2t多煤粉,两个钻孔因塌孔而报废。施工第三个钻孔时,改用取岩芯钻进,用Φ113mm钻头,Φ50*750mm钻杆,钻至见煤后。更换中孔压风式螺纹钻杆,钻头采用三种不同规格的三翼硬质合金钻头,先用Φ65mm钻头,再用Φ89mm钻头,最后用Φ115mm钻头,钻杆一直用Φ42*800mm均钻到见煤为止,进行了三次清孔和扩孔工作。每次清孔和扩孔前,先将孔内瓦斯浓度稀释到安全界限内再钻进,仅而,避免了喷孔、塌孔、卡钻事故的发生。   (2)卡钻。回采22层新区时,该区切眼外侧上方有一条积水旧巷,与新区切眼相距35m,需打孔放水。据资料查证,钻孔需穿过断层破碎带。钻场设在三水平回风巷,共布置4个钻孔,前3个钻孔钻进约45m时,孔内瓦斯大量涌出,并夹杂1~3cm颗粒岩石,部分岩石含有泥岩,造成塌孔、卡钻等现象。第4个钻孔采用取岩芯法,对钻孔破碎带实施下套管,套管直径为Φ89mm,确保钻孔不坍塌,成功地完成了泄水任务。   经实践感到:钻孔角度与煤层倾斜方向夹角越小,越易塌孔、卡钻;煤质松软、破碎,越容易塌孔、卡钻;遇到断层破碎带,瓦斯涌出量大、易喷孔、塌孔、卡钻。   2)造成故障的原因   (1)喷孔。喷孔是煤层或破碎岩层中积聚大量的高压瓦斯,钻孔揭露该区域时,高压瓦斯和矿压集中应力瞬间释放的一种现象。喷孔时孔内的高压瓦斯气流向孔口喷出,并携带大量的煤岩粉喷向巷道,孔口烟雾弥漫,伴有气流冲击声,持续时间几十秒,喷出的煤岩粉堆积在孔口附近,重量可达几十吨,巷道内瓦斯超限,喷孔往往造成塌孔、卡钻等现象,无法继续钻进,必须马上停钻,撤人。当钻孔进入煤层时,由于钻头的快速旋转,对煤体产生冲击和破碎作用,吸附状态的瓦斯在煤体上迅速解吸,加之游离状态瓦斯[1],一齐涌向钻孔,钻孔内瓦斯量猛增几倍到几十倍。钻孔内外形成较大地压力差,高压瓦斯流对破坏的煤体颗粒起着边运送、边粉化的作用。同时又向钻孔周围不断地扩大破坏范围,由于钻孔孔径小,钻孔又被堵塞,瓦斯和粉化了煤岩颗粒难以迅速地排除孔外,钻孔内外压力差急剧加大,突破钻孔周围煤、岩体抗拉强度,便形成强烈地喷孔,当喷孔遇到火源便引起爆炸。   (2)卡钻和夹钻。钻机拖不动钻具旋转称为卡钻或夹钻。引起卡钻和夹钻原因为:钻孔孔底进入破碎岩层,岩块将钻头或钻杆卡住,造成卡钻;钻孔深,孔内煤岩粉多,排渣困难,孔内煤岩粉越积越多,越挤越紧,塌孔、堵孔范围越来越大,破碎的煤岩粉把钻头和钻杆箍死,钻具无法进退,造成夹钻。喷孔、塌孔、卡钻、夹钻是钻孔事故中不同现象,卡钻往往能扭断钻杆,损坏和丢失钻具。   2.常见故障的处理   兴山矿用ZY-750型钻机作业,遇到故障的处理方法为:   1)夹钻处理。遇到夹钻时,需减缓钻机的推进速度,推进力不超过8MPa。钻速由缓慢逐渐加快至中速,直至正常钻进,对破碎地段应加套管维护钻孔。   2)喷孔处理。选择取岩芯方式钻进,让钻孔内残留的煤、岩尽量少,再经几次清孔,保证钻孔畅通,降低钻孔内外压力差,严格控制瓦斯涌出量。当遇到喷孔时,钻孔内喷出大量煤粉,往往会将钻杆挤死,造成卡钻,此时,钻具不能再向前推进,需往后退,后退时钻杆不要旋转,应强行向孔外拉。喷孔时会涌出大量的瓦斯,待巷道瓦斯稀释到安全界限后,方可重新作业。   3)卡钻处理。将钻机操作台上的旋转把子正反来回搬动,让钻杆抖动,促使孔内煤岩块松动。当钻杆中的水流到孔口位置时,钻杆再来回转动,直至钻具能正常旋转,让钻具在原位转动,等待煤粉全部排净,再倒卸钻杆。倒卸钻杆时不能直接向后拉,否则煤岩粉易把钻杆再次卡死,尤其是螺旋钻杆,应边正转,边退出。当钻孔深度小于50m时,采用上述措施后,强行向外拉钻杆,如钻杆带出煤岩粉量大,必须反复多拉几次,避免再次卡钻。钻杆拉出后,用三种不同直径钻头,疏通钻孔,对破碎段钻孔应下套管,防止继续塌孔。   4)掉钻处理。在距原钻孔左右相距50mm或钻孔下部位置,平行原钻孔重新再打一个钻孔,其深度应超过已掉钻杆的钻头位置,然后再把新钻具全部撤出,相当于扩大原钻孔的空间。

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