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脱硝运行技术维护课题.ppt

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优选系统阀门 脱硝自动控制优化 脱硝自动控制优化 1、优化阀门口径; 2、自动控制目标由脱硝效率改为出口浓度; 3、控制脱硝出口浓度,并采用烟囱入口浓度进行修正; 4、分析仪自动吹扫时,出口浓度大幅波动,增加保持功能; 5、合理控制调节阀门响应速率; 6、燃烧调整尽量确保进口浓度不大幅度波动; 7、提高喷氨压力0.11至0.14mpa。 优化系统,添加监测点 1、主控、辅控操作员站厂家不同,系统不兼容。考核点安装在烟囱入口,为辅控操作员站控制。喷氨调节系统在主控DCS上,运行调整时看不到考核点。通过铺设电缆、增加测点的方式,解决问题。 2、原先的烟气分析仪NOX未进行氧量折算,现已在烟囱入口测点加装折算公式。 3、维修氨逃逸表,维修吹扫风机,保证吹扫风机正常运行,保证氨逃逸表测量值准确。 4、请华东院及东南大学分别对#2、#1脱硝系统进行喷氨小分门优化,保证喷氨量均匀,减少氨逃逸量。 喷氨优化调整试验 进行喷氨优化调整试验的必要性:AIG喷射流量不均匀也会引起反应器出口 NOx分布不均匀。造成喷氨不均的原因: (1)部分喷嘴积灰堵塞。主要是由于稀释风机 的非正常停运造成烟气中的飞灰在喷嘴出口积灰 堵塞,从而引发喷氨不均匀。 (2)AIG手动调节门未进行调整,造成反应器 区域的NH3分布不均 。 在每侧反应器配置了24路进氨支管,每路 支管配有一个进氨手动调节阀,每路支管出口 分配了3个喷嘴。在每个调节阀前设计安装了 的节流装置,通过测量节流装置的前后差压可 以反映出进氨量的大小。喷氨优化调整试验主 要是通过调整每路进氨支管手动调节阀的开度, 动态的调整不同区域的喷氨量,观察反应器出 口水平烟道截面各点NOx浓度,最终实现SCR 反应器出口NOx浓度的均匀分布喷氨优化调整。 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 A侧 22 25 32 26 18 12 0 16 B侧 26 29 18 11 3 18 23 16 优化前人工测试数据 优化后人工测试数据 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 A侧 22 21 21 22 21 23 20 23 B侧 24 23 21 21 24 24 23 22 喷氨优化调整试验 喷氨优化调整试验前脱硝系统截图 喷氨优化调整试验后脱硝系统截图 喷氨优化调整试验后指标 2015年脱硝特许经营项目部月度报表 * 空预器堵塞 CEMS系统维护 SCR故障分析及处理 稀释风系统常见问题 蒸汽吹灰注意事项 1、稀释风机入口阀关小。当发现稀释风量减小,出口压力降低, 应检查入口阀门是否误动。 2、稀释风机入口滤网堵塞。 3、喷氨格栅堵塞。一般都是未及时启动稀释风机造成,现象: 压力升高,流量减小。 稀释风系统常见问题:稀释风量降低的原因 1、每天吹扫一次,防止催化剂积灰,避免吹灰器卡涩;如吹灰器 在吹扫过程中卡涩及时关断蒸汽阀并使其退回,避免催化剂损坏, 及长时间停留导致吹灰器损坏和影响锅炉及SCR运行。 2、启动前暖管:1)打开蒸汽管路电动截止阀 2)打开SCR吹灰器蒸汽管路疏水阀 3)当温度蒸汽母管温度大于200℃关闭SCR吹灰器 蒸汽管路疏水阀,疏水结束 3、吹灰器单体允许条件:1) 吹灰器压力>0.7MPa 2) 锅炉无MFT信号 4、当机组启动时催化剂温度未上来之前,不易吹扫。 蒸汽吹灰器运行注意事项 诊断 氨逃逸与硫酸生成硫酸氢铵-ABS和硫酸铵 当NH3与SO3的体积浓度比小于2:1时 硫酸氢铵在高温时处于气态,在低温时变为固态,但在中间温度时(150-200℃)处于液态。液态的硫酸氢铵有粘性,很容易附着在空预器的换热元件上,造成空预器堵塞 空预器堵塞 当NH3与SO3的体积浓度比大于2:1时 空预器堵塞主动型解决之道 解决之道 控制SCR运行温度 控制SO2/ SO3转化率 控制氨逃逸 优化AIG装置 AIG优化调整 足够体积量 添加和更换 消除堵塞 控制V2O5 -优质催化剂 煤质控制 -最佳选择 省煤器旁路 -必由之路 运行方式 空预器堵塞 DCS画面 注意:调整时,控制左右两侧出口均匀。 氨逃逸的控制 1、优化喷氨 2、控制NOX产生 降低SCR 进口 浓度的方法 降低氧量 降低火焰中心 方法:1、降低燃烧器摆角; 2、尽量停运上层燃烧器; 3、开大上层二次风门; 降低火焰中心 控制NOX的产生量

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