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October 21, 1998 Visteon China china.ppt 对奇瑞嵌饰板的尺寸减小 降本结论:经改进, 一块原木粉板的面积为:850*730,改进后的一块木粉板的面积为:(850+630)/2*730。奇瑞木粉板缩小后,通过工艺调整可以正常生产,符合质量要求。各项性能指标已通过技术中心热存放试验。可投入大批量生产。 实际效益:更改前的单价27.55元,更改后的单价25.472元。单片省2.11元,预计从6/18起本年度剩余的产量为26000套,共计52000件,本年度可节省109200元。 尺寸减小后对于工艺进行相应的调整: 1、铲板上木粉板应离木粉板堆放台第一根定位销距离为12厘米。 2、热压机参数的更改。 2510 2760 1000 原木粉板传送位置参数 2520 2800 1500 现木粉板传送位置参数(红色为已更改) 对老桑门板“3C”标志的取消。 老桑门板总成在生产过程中,需粘贴3C标志。为了公司降本增效的目标。提出在老桑前后门模具上制作3C标签,让3C标志印在木粉板背面来取消3C标志的粘贴。 更改前位置 更改后位置 降本结论:取消3C标志后,木粉板背部的3C标志清晰可见,符合质量要求。可投入大量使用。 实际效益:6月17日到本年度至取消3C标识的件数为272256件,一份3C标志的金额为0.08元,本年度共省金额为21780.4元 对于下半年工作的计划安排 进一步降低报废率的措施 老桑门板问题的持续改进 进一步降低报废率的措施 从这几个月报废率来看,热压产品的报废率未超过目标值,但出于持续改进的目的,我准备根据统计进一步降低报废率。统计如下: 从上图可知,表面凸起的缺陷所造成的报废未超越10%,但每月的报废不断上升,属于潜在的隐患,所以应该加以控制。 进一步降低报废率的措施 从上图可知,抽丝的缺陷所造成的报废未超越10%,但每月的报废不断上升,属于潜在的隐患,所以应该加以控制。 进一步降低报废率的措施 针对老桑产品表面凸起的分析 原因: 1模温或木粉板表面温度过高,会使门板表面的PVC产生如同麻皮般的小凸起。2 PVC表皮本身有缺陷, 由于PVC表皮与下面的布基之间有一层细细的绒毛,绒毛本身高低不同,压制后产品表面就会产生凸起。 3 PVC表皮由于表皮光滑,当模具上有小的凹陷和杂质会造成凹陷。 措施: 1、在模具凹陷上涂上环氧树脂来修补。 2、针对PVC产品材料造成的缺陷,及时告知供应商管理科。 3、班组生产前确保模具的清洁,把此项内容列入班组考核当中。 4、对于工艺参数进行跟踪,避免应工艺参数设置不当,即模温或木粉板温度设置过高造成的表面凹陷。工程师在每日巡检中跟踪此问题。 进一步降低报废率的措施 针对老桑产品抽丝的分析 原因: 1冲孔机切刀位置处有杂质 2冲头与凹模的配合,两者之间的间隙过大 措施: 1定期清除冲孔机切刀位置处的杂质, 把此列入对班组日常巡检中. 2设备上,在目前织物方向的基础上通过改善冲头状态来提高冲切质量。通过冲头与凹模的配合,缩小两者之间的间隙,从而提高其冲切质量,尽可能避免抽丝的产生。联系模具科一起推进. 3加强冲孔机的定期保养.对设备进行每日巡检. 5研磨冲头,使之冲切良好6冲头增加压紧装置,减少抽丝产生。 通过上述措施,争取下半年这两项的报废不要持续上升,并带动老桑报废率下降到0.5%左右。 * ? Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 热压成型产品半年工作小结 MADE BY 孙恺华 对于产品报废率的持续控制 对于外部AUDIT的持续改善 对于CSS项目的持续进行 对于下半年工作的计划安排 对于产品报废率的持续控制 对于桑塔纳产品的报废率控制 对于3000GP产品的报废率控制 对于桑塔纳产品的报废率控制 2008年一月的桑塔纳成品报废率为0.75%,虽然没有超过目标值0.8%,但还是有改进的空间。主要的报废所占的比例可从下图中看出: 从08年2月份起,我们逐步对这图表中的三项缺陷进行了专项的工艺控制来降低报废。 12.549% 产品表面损伤 13.725% ABS板过焊 32.157% 木粉板缺料 对于桑塔纳产品的报废率控制 问题陈述: 对于木粉板缺料的控制措施 形成原因 1、对释放架气缸无法同时抽离木粉板,造成木粉板掉落到网带上位置有偏离,易产生前后或左右缺料。 2、料架上的木粉板位置堆放不整齐,偏位 3、加热温度过高及加热时间过长造成的缺料. 4、换模后的释放架位置偏位造成的缺料。 解决方案: 1 、设备部门每周对释放
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