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中山南朗燃机电厂(2×135MW)施工QC课题
提高凝汽器钛管板焊接一次合格率
发布人:李华东
湖北省电力建设第二工程公司
焊接QC小组
二○○五年三月
提高凝汽器钛管板焊接一次合格率
小组概况
姓名 性别 年龄 文化程度 职务 组内分工 张文彪 男 41 本科 总工 组长 周 利 男 35 本科 工程师 副组长 陈利平 男 40 本科 高级工程师 副组长 李华东 男 25 专科 助理工程师 组员 李晓舜 男 28 专科 助理工程师 组员 朱正权 男 35 本科 工程师 组员 刘 军 男 32 中技 作业手 组员 陈 俊 男 28 大专 作业手 组员 廖清明 女 24 中专 技术员 组员
背景材料
目前国内大型机组凝汽器冷却管在淡水中,一般选用黄铜、白铜管或不锈管管,在海水中一般选用钛管(Titanium)。我公司承接的广东中山南朗燃机电厂其冷却管采用工业纯钛焊接管TAI。由于钛金属在高温下强烈吸收氢、、
四、现状调查
针对1#机组凝汽器钛管板焊接一次合格率不高的现象,我们对其现场焊接记录和检验记录进行了收集,经统计分析;共计有2890个焊口返工,发现气孔、氢化、未熔合等缺陷是造成焊口返工的主要缺陷;因此必须降低产生气孔、氢化、
序号 项目 数 量 频 率(%) 累计频率(%) 1 氢化 1271 44.4 44 2 气孔 650 22.3 67 3 未熔合 483 16.5 83 4 裂纹 240 8.3 92 5 夹渣 176 6.1 98 6 其它 70 2.4 100 7 合计 2890 100 根据统计表绘制焊口返工原因的排列图如下:
图一:凝汽器钛管板焊接缺陷排列图 制图:李华东 日期:2004年11月
从排列图中可以看出;氢化造成的焊口返工1271个,占总返工数量的44.4%;气孔造成的焊口返工650个,占总返工数量的22.3%;未熔合造成的焊口返工483个,占总返工数量的16.5%;三项缺陷出现总和为2404个,出现频率达到总频数的83%。 因此,可以很直观的看出影响钛管板焊接一次合格率不高的原因有氢化、、、、①根据排列图分析:
已知我们在1#机凝汽器钛管板焊接施工中
一次合格率现有水平=84.7%,
如果将氢化、ΔA=(100%-84.7%)×83%=12.7%
即焊接一次合格率提高了12.7%。
则总的一次合格率为84.7%+12.7%=97.4%,超过业主的质量目标。
②我公司焊接技术中心针对1#机组出现的缺陷,重新完成了凝汽器钛管板焊接工艺评定的试验工作,基本掌握凝汽器钛管板焊接工艺控制的要素,对于解决焊接过程中出现的氢化、③小组成员具有较强的现场解决问题的能力和一定的焊接理论知识,加之有公司各级领导的支持,有技术部门和相关人员的积极配合;并通过#1机凝汽器钛管板现场焊接施工,我们从中积累了一些的钛管板焊接经验,因此,我们有信心解决焊接过程中出现的氢化、
六、活动日程及推进计划
项 目 任务
分担 月份 2004年 8月 9月 10月 选定
课题 全 员 计划 实施 现状
调查 李华东
刘 军 计划 实施 原因
分析 全 员 计划 实施 制定
对策 全 员 计划 实施 实施 全 员 计划 实施 效果
检查 李华东
陈学兵 计划 实施 总结 全 员 计划 实施
七、原因分析
在确定目标后,小组全体成员运用“头脑风暴法”,从人、机、料、法、环五个方面入手,一共找出导致1#机组凝汽器钛管板焊接产生氢化、、
八、要因确认
根据现场实际情况,小组成员对关联图的各末端因素进行实地逐条分析、验证。
验证1 现场防风防雨条件差
凝汽器钛管板焊接是在厂房内施工,且施工前已按照施工要求搭建了防风防雨设施,并通过验收合格,完全满足凝汽器钛管板现场施工的环境要求。
结论:非主要原
验证2 保护气体出口压力过小
(1) 输送保护气体氩气的皮管使用前均进行了外观检查和通气试验,无破损漏
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