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火力发电厂某机组非停事故报告书讲述
XXXXX发电有限责任公司“6.10”4号机组非停事故调查报告1.事故简称:XXXXX发电有限责任公司4号机组非停事故2.事故起止时间:2015年6月10日9时30分至2015年6月10日10时25分3.事故发生地点:XXXXX发电有限责任公司4号汽机厂房4.事故现场紧急救护情况:无5.事故等级(事故性质):性质严重的一般设备事故6.事故类别:设备事故7.本次事故伤亡情况:无8.本次事故经济损失情况(包括直接经济损失和间接经济损失):8.1直接经济损失主机润滑油跑油15桶,回收9桶,每桶3145元,共计18870元;渗油保温的拆除和包装费用共计8万元;灭火器充装费用共计15280元,直接损失共计114150元。8.2间接经济损失启动费用:4号机组启动用油78.92吨,每吨油5070元计算,共损失40.01万元。少发电量:河南电力公司调度令4号机于2015年6月17日0时0分停备, 至此4号机组停机158小时,期间3号机组发电量8107万度,按此统计4号机少发电量8107万度,少发电量在本年度内能补发完毕。9.事故发生时不安全状态:2号、3号瓦轴承箱严重漏油10.事故发生时不安全行为:违章指挥。在发现机组油箱油位下降的异常情况下,未及时判断原因,违反二十五项反措2.3.10款的要求,未及时安排停机检查,延误了处理的最佳时机。11.事故经过:4号机组于2015年1月1日停机备用,对发电机定子进行检查检修,对1号、2号、3号轴承都进行了解体检修,对轴承箱内顶轴油油管接头进行了试紧。4月11日6时12分,4号机组并网运行。6月10日9时46分,4号机组负荷396MW,A、B、C、D制粉系统运行,总煤量158吨/小时,A、B汽泵组运行,给水控制在自动调节方式,汽机控制方式为汽机跟随。6月8 日12时40分,监盘发现4号机主油箱油位从1655mm缓慢下降至1652mm(核算漏油量234公斤),润滑油系统油压、油温稳定,对4号机润滑油、密封油系统全面排查未发现外漏点,事故放油门未发现内漏。怀疑4B排烟风机出力不足,将4B排烟风机切至4A运行,观察油位变化情况。(附图一)6月9日 6时30分,发现4号机2号、3号瓦轴承箱热工工艺孔处向外渗油。对2号、3号瓦轴承箱热工工艺孔渗油部位进行封堵,启动4B排烟风机,观察主油箱油位回升且保持稳定。(附图二)组织人员对漏油原因进行分析, 同时联系汽轮机厂家和华中电科院帮助分析原因。6月9日8时55分,4号机主机润滑油油位为1635mm,6月9日23时50分,4号机主机润滑油油位下降到1621mm(核算累计漏油量792公斤)。6月10日6时20分,巡检发现4号机3号瓦轴承油挡处漏油,通知检修及相关人员采取措施,通过打开热工工艺孔往外排油。7时0分,4号机主机润滑油油位油位下降至1615mm(核算累计漏油量900公斤),怀疑2号、3号瓦轴承回油不畅,汇报公司领导做好停机消缺准备。9时46 分, 准备停机前试转交流润滑油泵时,4号机3号瓦处漏油突然变大,主油箱油位下降至1539mm(核算累计漏油量2268公斤),通过热工工艺孔处排油不及,部分润滑油通过油挡漏至轴封供汽管道保温上(附图三),立刻紧急停机。9时47分,4号机汽机高中压缸处冒油烟较多,立即组织人员准备灭火器,防范火情。9时51分,4号机汽轮机转速2000转/分,关闭4号机汽轮机疏水,机组破坏真空。10时18分,4号机真空到零,停运轴封,转速到零后停运润滑油系统,机组闷缸。转子惰走期间,轴封供汽滤网处保温见明火,用灭火器控制后,断续有火苗,10时25分,消防队将着火的保温棉扒掉后将火彻底扑灭。21时25分,停运润滑油系统,打开2号、3号瓦轴承箱上盖,用内窥镜检查回油管道内部,发现回油管道内有异物,将异物取出,启动润滑油系统,油位稳定(附图六)。执行每两小时断续手动盘车、电动盘车一次的措施,并记录大轴转动角度。设备损坏情况无设备处理情况6月15日2时44分,启动盘车,盘车电流逐渐稳定至30A。6月19日12时57分,缸温降至179℃,停运盘车及润滑油系统,对#1-#6瓦回油管道进行内窥镜检查,未发现异常,对#2瓦进行翻瓦检查未发现异常。6月23日16时20分,机组并网成功,检查机组各轴瓦振动、温度正常。12.事故报告、抢救和搜救情况:6月10日8时17分左右,公司副总经理向河南公司安全生产部汇报了4号机组#2、#3瓦漏油情况,申请前夜停机对漏油进行检查处理。9时46分,公司通知消防大队到公司协助灭火, 10时25分,消防队赶到现场,将着火的保温棉扒掉后将火彻底扑灭。(附图四)事件发生后,河南公司领导第一时间赶到现场检查指导工作,对机组停运后的保证措施和处理情况提出了明确的要求。公司立即成立了以党委书记为总指挥的抢修小组,全面开始抢修工作。13.事故原因分
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