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二线WU71MNG调试过程总结解析
二线WU71MNG调试过程总结 2012年9月,2线WU71MNG通过型式检验,参数为: 2012年9月迎检时有一个一锤断,断裂原因为轨底板中间存在较大的过烧。 原因:1、焊接前对焊机进行了彻底保养,超过了平时焊机保养的程度,从第一次预热电流看(平时77KA左右迎检81KA左右) 2、工艺规范电流只有下限没有上限,焊接时预热电流比平时高出较多但没有引起重视 3、参数预热电压较大且限制了顶锻量,过烧组织未挤出去。 为保证焊接质量,对参数进行调试,调试思路: 1、延长顶锻保压阶段时间使过热组织被更好的挤出去,消除过烧 2、降低热量消除过烧 3、增加顶锻位移极限,挤出更多过热组织。消除过烧 10月开始对参数进行调试 1、保压力450降到400, 目的:通过降低保压力,增加保压时间,使过烧组织更好的被挤出去。 结果:仍有过烧,且出现超限灰斑。 2、顶锻力580降到530再降到500做2组 目的:降低合缝时间,使过热组织更好的被挤出去,消除过烧。 结果:无过烧但有超限灰斑 3、预热电压580降到550, 目的:降低热量,消除过烧,观察灰斑。 结果:无过烧但有灰斑超限 4、预热次数11次变为8次 目的:降低热量消除过烧。 结果:存在超限灰斑 5、基准参数上顶缎位移极限35.5到36.7, 目的:使钢轨接头内过热组织被更好的挤出,消除过烧,提高力学性能。 结果:仍存在过烧缺陷 6、在5参数顶锻力580变为500,预热电压580到550,保压力450到400, 目的:降低热量,消除过热组织,使顶段保压阶段位移曲线更平滑。顶锻阶段位移曲线得到改善 结果:顶锻阶段位移曲线得到改善,无过烧,灰斑超限。 7、预热电压调回580 目的:增加热量,消除灰斑 结果:无超限灰斑,但保压阶段曲线不够理想,保压时间太短 8 预热次数11次到8次 目的:降低总体热量,改善保压阶段曲线,观察效果 结果:曲线得到改善,无灰斑超限,但断口质量下降 9、预热次数为改善断口,预热次数由8次变为9次, 目的:改善断口 结果:断口得到改善但灰斑超限(2/10) 10重新在迎检参数上进行调试 顶缎位移极限35.5到36.7,预热电压580到560 目的:降低热量,改善顶锻过程,消除过烧。 结果:无过烧,无灰斑超,总体较好 ,但顶锻保压阶段位移曲线仍不够平滑。 11、在10上调整顶锻力,580到600 目的:使接头结合的更紧密 结果:5个里面1个一锤断,灰斑超限 12、预热电压560到550,顶锻力调回580 目的:降低总体热量,改善顶锻保压过程,观察焊接效果 结果:出现5个里断一个的情况。 13、预热电压550到540 目的:降低总体热量,改善顶锻保压过程,观察焊接效果 结果:断口质量变差,灰斑增多 ,10个出现2个超限 14、在13参数上烧化末速 185到195, 目的:使烧化后期更剧烈,消灰斑 结果:15个里有一个灰斑超限, 烧化末速再到200,10个里有1个灰斑超限 15、预热电压540到545, 目的:改善断口,消除灰斑 结果:断口较好,出现10里面一个灰斑超限的情况。 16、预热夹持力110到117,预热分离距离0.3到0.35 目的:使预热过程更稳定,消除预热粘连,消除灰斑 结果:预热曲线得到改善,无明显粘连,但仍有灰斑超限 17、保压力450到365 目的:改善保压过程,使保压阶段位移曲线更平滑,使露头灰斑更好的被挤出去, 结果:保压阶段位移曲线得到改善,过25个。 调试完成后参数如下表: 12月用不同炉号观察参数,共挑4个炉号,2个炉号较好,2个出现一锤断,灰斑超限。再次进行调试 1、烧化电流05/02/03 050到060,烧化速度05/02/04 065到070 目的:使烧化更剧烈 消除灰斑 结果:有1个一锤断,灰斑未超限 2、顶锻力580到500 目的:延长顶锻保压时间,使灰斑更好的被挤出去,改善顶锻保压阶段位移曲线 结果:曲线得到改善,一个灰斑超限,一锤断 3、闪平电流050到060,快闪时间1.15到1.10 目的:改善闪平过程,防止快闪时接头端面被闪出较大火坑,消除灰斑。 结果:仍有超限灰斑。 3、闪平位移5.0到5.5 目的:调整前闪过程,观察焊接效果 结果:5个里面有一个一锤断,灰斑超限 3、闪平位移调到4.5 ,快闪时间调回1.15 目的:调整前闪过程,观察焊接效果 结果:过25个无灰斑超限 调整后参数为: 2013年年4月1日,二线在进行武U71MNG落锤检验时5个里面有2个灰斑超限,断口有下降的趋势 。 思路:改善预热前端面状态,使预热阶段更稳定,消除灰斑。 调试:闪平位移04.5到04.7 结果:过25个无灰斑超限 2013年5月2日,焊机保养后进行武钢U71MNG落锤检验时,试件编号为2的
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