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2013茂河东水厂的实习报告
茂名河东水厂实习报告
水厂简介:
随着茂名乙烯、水东港口、水东经济技术开发试验区的建设,茂名市城市建设迎来了新的高潮。茂名市委市府从城市供水战略布局的高度,引进外资建设新水厂,引进国外先进设备和技术,于1993年3月动工建设河东水厂首期工程。从高州水库引水,经东干渠引至山阁调节水库,再用地下管道送到河东水厂。河东水厂首期工程于1995年8月8日供水,市区日供水能力提高到23.5万立方米。为了配合“大茂名”的发展,1998年茂名市政府利用国债资金和丹麦贷款建设了河东水厂二期工程和水东开发区输水管线工程,日供水能力提高到33.5万立方米,供水范围从市区拓展到茂港区。与此同时,茂名市自来水公司投入大量资金,提高水质检测手段,引进国外先进设备建立了“广东省城市供水水质监测网茂名监测站”,严格执行水质三级检测制度,出厂水质达到或优于国家标准,通过了省计量认证,确保了供水质量。开创了水量够、水质好、压力足的良好供水局面。
二、实习内容
1.茂名市水资源情况,茂东水厂水源情况
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2.茂水厂的规模
茂名河东水厂规模为10万m3/d的老水厂。
3.水厂工艺流程:
自来水生产工艺
自来水是一种产品,不是自来的。未经处理的水源水不是自来水,是不可饮用的。水源水需要经过一定的处理工艺,才能变成可饮用的自来水。
以地表水为水源水的水处理工艺简述如下:
首先要选好合适的水源水和取水口,用管道输送至一级泵房(取水泵房)并在一级泵房前加氯以杀灭藻类、植物和贝类动物。再通过一级泵房将水送至厂内处理系统中。通常经过混合(在水源水中加入适量的氯化铝,俗称矾)反应、沉淀、过滤、消毒等处理工艺,每一工艺配以相应的构筑物(如沉淀池、滤池、清水池等),滤后消毒一般是加氯和氨,投加了消毒剂的水经清水池、并在池内停留一小时左右就成为合格的饮用水,再经过二级泵房(输水泵房)加压输送到城市管网中,供生活饮用和生产使用。
可见,从水源水到符合国家卫生标准的饮用水或工业用水,要经过必要的处理工艺,投入一定的生产成本(如药剂、电力、物力、人力等)。随着科学技术的发展,自来水的生产工艺已越来越先进,您可放心饮用自来水。
自来水生产工艺流程
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总工艺流程图:
水厂自动化控制
水厂的自控系统,其功能定位如下:
①值班员在中控室通过电脑监控水厂主要设备和工艺、水质参数,并进行数据管理。
②配水、加药、滤池恒水位过滤及反冲洗等过程均自动进行,值班员在中控室也可进行干预操作。
系统组成
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调速系统
水厂调速系统是技改项目,水厂刚建成时,供水量较小且昼夜变化较大,故富余扬程较大且水泵工作点严重偏离高效区,而采用调速系统则克服了上述缺点。由于采用了网络控制且取消了常规的继电器控制,因此改造进行得非常顺利,只需将一次线路作一些改动,二次控制改动的工程量微乎其微。在选用变频器时,购买了能与PLC通讯的产品(带DEVICENET接口),因此只需在变频器和PLC之间连接一对通讯线便可在中控室完成对变频器的任何操作,PLC也可通过预定程序调节电机转速,从而进行出厂水压的闭环控制。
系统的智能性
自控系统的实用性实际上要求系统有较高的智能度或容错能力。开发大型的专家系统是比较困难的,但可以将平常的运行经验加入控制程序中,即加入若干个智能点。譬如可以通过出口压力信号或电机电流判断反冲洗水泵是否出水(因离心水泵空转时的电流比正常运转时的电流小得多);又如当程控打开某滤池的排水阀时,其全开行程开关未动作,但此时滤池水位突然下降,由此判断排水阀已打开而不必终止程序执行。这些智能点的加入使系统的适应能力大大提高,PLC通过分析有限的信号量可以发现被控设备的故障。再譬如,可以通过计算液控蝶阀前后补油的时间间隙来判断其是否漏油,这种将运行人员经验化为智能控制的方法是传统继电控制或单回路调节仪表所无法比拟的。
过程控制及远程手动操作
水厂过程控制(如对加氯、加矾、恒水位控制等)具有惯性大、纯滞后时间长等特点。对于加药系统来说,纯滞后时间由其投加点及采样点的距离决定。作为一个特例,滤后水加氯较为复杂,为了达到自动控制的目的,要求氯气经充分混合后立即检查余氯值作为复合环控制的反馈信号。但有的工艺设计将混合接触时间定得太长,尤其在建厂初期因制水量远小于额定产量,水流速度慢,造成混合接触的时间更长,对控制系统来说,即意味着纯滞后时间的延长。在这种情况下,滤后水加氯即便采用复合环控制,效果也不太理想。唐家水厂的滤 后加氯采用了采样PID
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