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自动化应用

新乡200吨门式起重机变频改造应用 一、原系统情况分析: 26吨门式起重机是一种用来起吊、放下和搬运重物、并使重物在一定距离内水平移动的起重、搬运设备,在生产过程中有着重要应用。26吨门式起重机,原设备电气驱动系统分为起重机升降、小车、大车三部份。其中起重机升降由一台55kW的交流异步电动机驱动,大车由四台11 kW交流异步电动机、小车由两台4.0 kW交流异步电动机驱动。在原传动控制中,由于工作环境差,粉尘和有害气体对电机的集电环、电刷和接触器腐蚀性大,加上工作任务重,实际过载率高,由于冲击电流偏大,容易造成电动机触头烧损、电刷冒火、电动机及转子所串电阻烧损和断裂等故障, 影响现场生产和安全,工人维修量和产生的维修费用很高,并且原调速方式机械特性较差,调速不够平滑,所串电阻长期发热浪费能量。 综上所述原设备存在的主要缺点如下: (1) 拖动电动机容量大,起动时电流对电网冲击大,电能浪费严重。 (2) 起重机升降、小车、大车起动、停止速度过快,而且都是惯性负载,机械冲击也较大,机械设备使用寿命缩短,操作人员的安全系数较差,设备运行可靠性较低。 (3) 由于电动机一直在额定转矩下工作,而每次升降的负载是变化的,因此容易造成比较大的电能浪费。 (4) 起重机每天需进行大量的装卸操作,由于绕线式电机调速是通过电气驱动系统中的主要控制元件——-交流接触器来接入和断开电动机转子上串接的电阻,切换十分频繁,在电流比较大的状态下,容易烧坏触头。同时因工作环境恶劣,转子回路串接的铜电阻因灰尘、设备振动等原因经常烧坏、断裂。因而设备故障率比较高,维修工作量比较大。同样小车、大车的运转也存在上述问题。 (5) 在起重机起升的瞬间,升降电动机有时会受力不均匀,易过载,直接造成电机损坏或者钢丝绳断裂。 (6) 为适应起重机的工况,起重机的操作人员经常性的反复操作,起重机的电器元件和电动机始终处于大电流工作状态,降低了电器元件和电动机的使用寿命。 (7) 起重机工作的协调性主要靠操作人员的熟练程度。由于升降、大车、小车三个凸轮控制器之间没有固定的联系,在起重机工作时操作人员劳动强度比较大,容易疲劳,易产生误操作。 针对上述现有技术存在的不足,本次改造的起重机采用先进的可编程控制技术(PLC)和变频器技术,以程序控制取代继电器————接触器控制,交流电动机调速方式采用变频调速,进而实现了起重机的半自动化控制。 二、系统的主要功能和特点: 起升、大、小车电气传动部分均采用变频调速和可编程控制,大部分元器件均采用进口设备,具有技术先进、安全可靠等特点。 (1)起升系统采用一套装置,减轻小车自重,额定起重负荷26吨。 (2)可以根据被吊重物的不同,自动切换空钩、副钩、主钩、增吨四种起升工作速度。 (3)重量信号由QCXB重量测控仪将重量传输给控制系统,实现重量速度的自动切换。 (4)起升系统采用磁通矢量闭环控制,提升了起动力矩,零速时可提供全转速控制,有效防止了电机由于力矩不足而产生的“飞车”事故。 (5)改善了起重机钢结构性能:采用变频可以实现升降平稳加减速,减少了起升和停止时的电流冲击,改善了起重机钢结构性能,增大门吊动刚度值。 三、起重机改造部分: 1、小车行走部分: (1)电机采用原来电机 (YZ132M—6 4.0KW 两台 In=9.2A n=915rpm) (2)调速系统采用日本安川G7-A4011(功率为11Kw)变频器及制动电阻 (3)减速箱采用原来的。 2、大车行走部分: (1)电机采用原来电机(YZ180L—8 11.0Kw 四台 In=25.8A n=694rmp FC=40%) (2)变频器采用日本安川G7-A4055(功率55Kw) 一台 制动单元 CDBR-4030 二台 制动电阻 2500W/60? 六根 (3)减速箱采用原来减速箱 3、起升部分: (1)、电机采用原来上海起重电机厂起重变频专用电机(不更改),电机型号:YZB280M—8,55Kw FC=40% (2)变频器采用日本安川 G7-A4075(功率75Kw) 一台 制动单元 CDBR-4045 二台 制

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